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分享:3044t/h超超临界锅炉磨煤机拉杆断裂原因

2023-03-09 16:01:11 

刘叙笔,岳贤强,,

(江苏方天电力技术有限公司,211102)

摘 要:某电厂3044t/h超超临界锅炉磨煤机拉杆发生断裂,通过化学成分分析断口分析学性能测试和金相检验等方法对拉杆断裂原因进行了分析结果表明:该拉杆供货态热处理质量 较差,导致强度和冲击韧性指标不合格,且磨损补焊处因热处理不到位而产生冷裂纹,长期在往复 拉应力及弯曲应力的作用下,裂纹疲劳扩展,最终导致拉杆疲劳断裂关键词:超超临界锅炉;磨煤机;拉杆;补焊;疲劳断裂 中图分类号:TG115.21 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2021)01-0070-04

磨煤机是火力发电厂重要的辅机设备[1-2],其主 要是牵引拉杆,起到带动磨辊装置及对磨辊装置 施加碾磨压力的作用某电厂3044t/h超临界 锅 炉 使 用 的 磨 煤 机 拉 杆 规 格 为 ?125 mm × 1445mm,材料为 40Cr,热 处 理 采 用 表 面 渗 碳 工艺,工作 时 拉 杆 在 常 温常 压 下 做 往 复 运 动,计使用寿命不低于35000h。在服役过程中,电厂两台磨煤机拉杆运行约20000h左右时先后 发生了断 裂,造 成 停 炉 事 故,影 响 了 机 组 的 安 全稳定运行为查明断裂原因,笔者对其中一台磨煤机断裂 拉杆进行了断口分析金相力学性能测试等, 以期防止事故的再次发生[3-4]

1 理化检验 1.1 断口分析 1 断裂拉杆宏观形貌 Fig 1 Macromorphologyoffracturedpullrod 断裂拉杆宏观形貌如图1所示,可见拉杆于中间部位断裂,外表面粗糙,有磨损痕迹断口宏观形貌如图2所示,可见断口分为裂纹源区疲劳 扩展区和最终断裂区,断口平齐疲劳扩展区及最 终断裂区宏观形貌如图3和图4所示,疲劳扩展区 隐约可见间距逐渐增大的疲劳纹,最终断裂区较粗 ,且出现孔洞在扫描电镜下对断口进行观察,疲劳扩展区和最终断裂区 SEM 形貌如图5和图6 所示,可见疲劳扩展区为疲劳辉纹形貌,最终断裂区 为韧窝形貌


1.2 化学成分分析

在断裂拉杆上取样并进行化学成分分析,结果 如 表1所 示 ,可 见 拉 杆 的 化 学 成 分 满 足GB/T30772015《合金结构钢40Cr钢的技术要求


1.3 金相检验

在磨煤机拉杆断口附近圆钢表层及心部各制取 一个金相试样对表层纵截面试样进行观察,可见 有较多硫化物夹杂,评级为2,如图7所示;表层 有柱状晶形貌的焊态组织,如图8所示;补焊区与母 材有明显 的 熔 合 线,母 材 熔 合 区 显 微 组 织 形 貌 如 9所示;表层补焊区附近的母材组织为较均匀的 回火索氏体+贝氏体,显微组织形貌如图10所示判断焊态组织的出现是因为该区域磨损较严 ,检修人员进行过现场补焊所致,且补焊后进行了 表面打磨处理,因此外观上无法分辨对心部横 截 面 试 样 进 行 观 察,如 图 11 所 示, 可见显微 组 织 为 网 状 铁 素 体 (魏 氏 组 织)+ 珠 光 ,根据 GB/T3077-2015《合 金 结 构 钢中 推 荐 的热处理制度(淬 火 + 回 火),该 组 织 属 于 未 淬 透 组织


1.4 力学性能测试

在拉杆距表面1/3半径处制取一组硬度拉伸 及冲击试样,并进行力学性能测试,结果如表2见 拉 杆 强 度 及 冲 击 韧 性 均 偏 低,不 符 合 GB/T3077-201540Cr钢的技术要求该标准 仅对经调制处理(850 淬火+520 回火)后试样 的 拉伸及冲击性能指标作了规定,硬度测试结果仅供参考通过金相试样测出硬度沿深度的分布曲线,果如图12所示可见表面焊缝及热影响区硬度明 显高于 母 材 的,最 高 硬 度 出 现 在 焊 缝 区 域,达 到 385HV0.1,推测该处焊接时未进行预热和焊后热 处理


2 分析与讨论

磨煤机拉杆化学成分符合40Cr钢的设计要求, 因硫含量较高,故有较多硫 化 物 夹 杂;如 按 GB/T 3077-201540Cr钢淬火及回火的要求,断裂拉 杆强度和冲击韧性均不达标;拉杆表层显微组织为回火索氏体+贝氏体,未见渗碳层组织,心部为网状 铁素体+珠光体,存在严重的未淬透现象通过金相检验在断口附近发现拉杆表面存在粗 大柱状晶的焊态组织,说明拉杆曾因为磨损严重而 补焊过,根据金相检验和硬度测试结果判断显微组 织为马氏体组织。40Cr钢焊接性能差,结晶时易偏 ,对结晶裂纹比较敏感,焊接时容易出现弧坑纹等问题;而且40Cr钢含碳量较高,快冷时易得到 对冷裂纹较敏感的马氏体组织,过热区在冷速较大 ,易形成硬脆的高碳马氏体而使过热区脆化;40Cr钢焊接时应进行适宜的焊前预热和焊后热 处理工艺根据金相检验结合断口分析结果可知,该断口 裂纹起源于拉杆表面的补焊区,从一侧向另一侧扩 ,为单向弯曲交变应力下的疲劳断裂拉杆正常 情况下不会产生弯曲应力,但如果导向装置发生磨 ,将产生水平推力


3 结论及建议

(1)磨煤机拉杆断裂模式为起源于表面补焊层 的单向弯曲疲劳断裂(2)拉杆断裂的主要原因是供货态拉杆存在质 量问题,拉杆表面未经强化处理导致耐磨性和抗疲 劳性能差;淬火回火工艺不佳导致锻件强度及韧性 较差;不规范的补焊操作导致表层产生马氏体,进而 萌生裂纹,拉杆长期在往复拉应力及弯曲应力的作 用下,裂纹疲劳扩展,最终导致疲劳断裂由于导向 装置磨损导致拉杆受力异常是断裂的次要原因(3)建议拉杆磨损后应制定规范的补焊工艺, 进行适宜的焊前预热和焊后热处理;定期检查导向 装置是否发生磨损,防止拉杆受到水平推力而产生 弯曲疲劳

来源:材料与测试网