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分享:余热锅炉高压过热器取样管开裂原因

2023-03-28 13:13:05 

李 根1,李 杨2,苏晓阳1,尚 伟1,刘昕颖1

(1.华电电力科学研究院有限公司,济南 250100;2.山东省产品质量检验研究院,济南 250100)

摘 要:某电厂254MW 燃气机组在运行过程中发现,其材料为07Cr19Ni10不锈压过器取样管弯头处发生开裂通过宏观观察化学成分分析金相检验分析相检 验等方法,对取样管的开裂原因进行了分析结果表明:由于高压过热器取样管安装不当,取样管 弯头处受到斜向上的拉应力同时,取样管原始质量存在缺陷,其在高温高压工况下长期服役,着第二相逐渐向晶界偏聚,当晶界强度低于所受拉应力时,晶界被拉裂从而形成裂纹裂纹沿壁厚 方向扩展,最终导致取样管开裂失效

关键词:高压过热器;取样管;开裂;拉应力;晶界偏聚 中图分类号:TG115.2 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2021)04-0073-04

近几年,某发电集团下的电厂多次发生因高温 高压管道的小管泄漏而导致的机组非计划性停运事 [1]与高温高压管道相连的小管一旦发生泄漏, 大量的高温高压蒸汽从泄漏处喷出,不仅影响机组 的安全稳定运行,更会对巡检人员造成严重的伤害因此,对于此类小管的管理是发电企业金属监督工 作的重要内容近期,某电厂254 MW 燃气机组在 运行过程中发现余热锅炉高压过热器取样管发生 开裂该 电 厂 254 MW 发 电 机 组 为 西 门 子 SGT5- 2000E型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组由重 型单缸燃气轮机联合循环蒸汽轮机和双压自然循 环余热锅炉组成20129月正式投产发电,止该 高 压 过 热 器 取 样 管 开 裂 时 已 累 计 运 行 约 30000h。该余热锅炉高压过热器取样管设计压力 8.8 MPa,设 计 温 度 为 538 ℃。取 样 管 规 格 为?16mm×2.5mm,材料为07Cr19Ni10取样管 位置如图1所示,该取样管从炉顶西侧高压过热蒸 汽管道上引出,水平延伸约1.3m 后垂直向下样管水平段和垂直段均有抱箍进行固定管子整体 未进行全封闭的保温处理,仅是在管子外部简单包 裹了一层石棉布为保证机组安全稳定运行,笔者 对开裂的取样管进行了分析,查明了开裂原因,并提 出相应措施避免类似事件再次发生


1 理化检验

1.1 宏观观察

将开裂的取样管拆除保温层后取下观察如图 2所示,开裂位置位于取样管弯头的下部,接近弯头 与水平段的结合位置裂纹沿壁厚方向自外向内扩 ,除该处裂纹外,周围区域宏观上未见其他表面裂 取样管水平段管子整体存在斜向上的变形,管处角度大于90°。取样管表面存在大量白色盐状 渍迹和铁锈,整体已完全失去金属光泽,呈现较严重 的氧化腐蚀形态将开裂处完全掰开,开裂处截面 形貌如图2c)所示,断口附近呈黑色,管壁无明显减 薄和胀粗现象,断口凹凸不平,表面仍有少量裂纹向 管壁方向延伸


1.2 化学成分分析

在取样管水平段横向切割取样,采用 ARL8860 型台式直读光谱仪对其进行化学成分分析,1。可 见 该 取 样 管 的 铬 元 素 低 于 GB/T5310— 2017《高压锅炉用无缝钢管中对07Cr19Ni10无缝 钢管的要求,磷元素高于标准要求,镍元素含量接近 标准要求的下限值

1.3 硬度测试

根据 GB/T4340.1—2009《金属材料 维氏硬度 试验 第1部分:试验方法》,采用 Shimadzu型显微 硬度仪对取样管直段处和断口处进行硬度测试,果见表2。可见断口处硬度高于 GB/T5310—2017 的要求,取样管弯头在冷弯加工时存在加工硬 化的情况[2]


1.4 微观分析 采用扫描电镜(SEM)对图2c)的断面进行观 ,如图3所示断面处晶粒呈冰糖块状,为典型的 脆性沿晶断裂特征[3]由于沿晶断口上未见鸡爪 ”,且取样管在工况为非富氢环境下运行多年,排除由氢脆导致的开裂[4-5]对断面晶界处进行能谱(EDS)分析,如图4与非断裂处管截面化学成分(1)相比较,面晶界处磷元素含量最高达到2.79%(质量分数), 可知有含磷元素化合物在晶间聚集

1.5 金相检验

在取样管垂直于断口截面方向上进行切割取 ,经打磨抛光浸蚀后,置于金相显微镜下观察, 如图5所示,其显微组织为晶内存在少量第二相的 奥氏体[6]靠近断口处裂纹沿晶界扩展,其他区域 组织内未见细小裂纹晶界附近第二相开始发生偏 ,一些已经呈链状分布,部分三叉晶界处存在粗大第二相由于07Cr19Ni10不锈钢未添加铌或钛等 稳定化 元 素,属 于 非 稳 定 化 奥 氏 体 不 锈 钢根 据 DL/T1422—2015《18Cr-8Ni系列奥氏体不锈钢锅 炉管显微组织老化评级标准要求,该不锈钢管老化 级别为3,属于中度老化

使用扫描电镜观察上述取样管试样如图61所示,在样品制备过程中,沿晶界析出的富铬第 二相发生脱落,在晶界上留下断续的凹坑对三叉 晶界区2和晶体内区域3进行 EDS分析,结果见 3。晶界区域铬磷等元素含量均高于晶体内 部元素含量可推测如 M23C6 型富铬第二相沿界析出[7-8]同时,磷元素在晶界上发生了偏聚[9]


2 分析与讨论

根据高压过热器取样管的宏观形态可猜测,于基建安装过程中管子预留长度存在偏差,导致取 样管与母管焊接过程中存在强力对口现象,使得取 样管弯头处存在一个斜向上的拉应力再加上取样管水平段和垂直段均有抱箍进行约束和固定,使得 应力无法得到完全释放同时,由于对取样管保护 不当,取样管外表面存在严重的氧化腐蚀现象根据化学成分和硬度测试结果可知,该取样管 存在产品质量问题取样管磷元素含量高于标准要 磷元素含量的增加,不仅,还会 显著降低弯管的塑形和韧性[10],在冷弯加工时存在加工硬化,使得弯头处硬度也高 于标准要求,增加 了取样管的脆性通过扫描电镜 和能谱分析可知,断截面处晶粒呈冰糖块状,断裂模 式为典型的脆性沿晶断裂同时,在断截面晶界处 存在磷化物的聚集现象通过金相检验可知取样管显微组织正常,为奥 氏体组织由于取样管长期在538工况条件下服 ,在组织的自然老化过程中,晶界附近第二相开始 发生偏聚通过扫描电镜和能谱分析可知,晶内铬磷等元素聚集在一起形成诸如 M23C6 型的 碳化物和磷化物优先沿晶界析出,使得组织中晶粒 间的结合力不断下降[11-12]

3 结论及建议

由于高压过热器取样管安装不当,取样管弯头 处受到斜向上拉应力同时,由于取样管原始质量 存在缺陷,在高温高压工况下长期服役,随着第二相 逐渐向晶间偏聚,当晶界强度低于应力时,晶界被拉 裂从而形成裂纹裂纹沿壁厚方向扩展,最终导致 取样管开裂失效建议管件安装时应严格按照图纸要求进行施 ,焊接时严禁强力对口而导致管件承受非设计用 安装完成后,应对取样管进行密封保温处理,防止管外壁被外界氧化腐蚀