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分享:303Se不锈钢高锁螺母开裂原因

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浏览:- 发布日期:2022-11-03 13:26:01【

高靖靖1,2,李旭健1,2,马 勇1,2,李 影1,2,杨保建1,柯书忠

(1.河南航天精工制造有限公司,信阳 464000;2.河南省紧固连接技术重点实验室,信阳 464000

摘 要:303Se不锈钢高锁螺母沿轴线方向开裂,采用金相检验硬度测试扫描电镜分析余应力测试等方法对其开裂原因进行分析,结果表明:303Se不锈钢在冷挤压过程中,其抗拉强升高塑性降低,因此其径向承载能力变差,在高载荷作用下发生开裂;对产品工艺进行优化可地提高不锈钢高锁螺母的径向承载能力。 

关键词:303Se;;;;

中图分类:V262.3+3;TG115.5 文献志码:B 文章编号:1001-4012(2022)08-0061-04

303Se不锈钢高锁螺母主要由两部分组成:部分是工艺部分,另一部分是工作部分,其产品结如图1所示工艺部分可实现安装过程中的扳拧, 工作部分可实现最终的紧固连接安装该高锁螺母 的过程中,当施加一定的力矩时,其断径槽处会发生 断裂,工艺部分脱落,完成产品的装配[1-2]在对303Se不锈钢材料加工的某不锈钢高锁螺 母进行装配试验时发现:在无夹层的情况下,将该高 锁螺母拧入到螺栓上,在拧过螺纹区后,螺栓光杆部 位与高锁螺母螺纹接触(简称装配试验),当继续对 高锁螺母施加拧入力矩时,螺母的断径槽不会被拧 ,反而沿着轴线方向出现开裂,开裂高锁螺母宏观 形貌如图2所示笔者通过金相检验扫描电镜(SEM)分析显微硬 ,同时螺母,, 有效地提高了不锈钢高锁螺母的径向承载能力。 


1 理化检验

1.1 金相

在该裂高锁螺母上制备试样,利用光学显微 镜分别观察其环向和轴向显微组织,开裂高锁螺母 的环向 显 微 组 织 如 图 3 所 示,轴 向 显 微 组 织 如 4所示


由图3,4可知:移线,不同晶粒内的滑线;锁螺材料中含有大量的夹杂物,夹杂物沿轴向拉长

1.2 显微硬度测试 

利用显微硬度计测试开裂高锁螺母收口段的环 向剖面和轴向剖面的显微硬度,在截面中心测试5 个点,结果如表1


为了对比高锁螺母收口部位与法兰部位显微 硬度,在该开裂高锁螺母的法兰部位选取轴向5个点进行,2所示。 

由表1,2可知:高锁螺母收口部向剖显微硬度大于环向剖面显微硬度;锁螺口部 位的显微硬度高于法兰部位的显微硬度

1.3 SEM 分析

SEM 分析开裂高锁螺母的断口,高锁螺母 收口部位断口的 SEM 形貌如图5所示;远离高锁 螺母收口部位断口的SEM 形貌如图6所示

由图5,6可知:开裂高锁螺母断口的微观形貌 ,;沿向分 ;,起源于高锁螺母外壁收口点附近。 

1.4 残余应力测试

选取未安装使用的高锁螺母,利用 X 射线残余 应力测试仪测试两个收口点连线中点位置的残余应 ,7线(1~4)-102.7,-93.6,-182.3,-241.8MPa,置附近的残余应力如表3所示

由残应力试结可知:高锁螺母口点置存残余应力;螺母局部位置存在较高的残余拉应力。 

2 开裂原因分析 

2.1 材料分析

303Se滑移线,线;量的夹杂物,夹杂物沿轴向拉长为了验证夹杂物 对裂纹 的 影 响,选 取 6 批 符 合 标 准 AMS5640U2007 Steel Corrosion Resistant, Bars, Wire, Shapes,andRorgings 18Cr-9.0NiFreeMaching 的不同炉批号的303Se不锈钢加工为高锁螺母,现加工的高锁螺母在装配试验过程中均出现开裂现 ,结果如表4

303Se不锈钢原材料进行金相检验,参与验证的原材料中存在夹杂物,故可以推,试验下的开裂与夹杂物无直接关系查 询 标 准 HST 10872000 Stainless Steel Tensile HighLockNut可知,302,305,303Se不锈钢 均可 以 用 于 加 工 高 锁 螺 母选 用 5 批 符 合 标 准 AMS-QQ-S-763B2006 Steel,Corrosion Resistant, Bars,Wire,Shapes,andRorgings 302,线,302验下 ,5

故可以 推 断,高 锁 螺 母 在 装 配 试 验 下 发 生 裂与材料性质有一定的关系为了对比303Se锈钢和302 不 锈 钢,采 用 直 读 光 谱 仪 对 料成形高锁螺母的化学成分进行分析,6 所示由 表 6 可 知:303Se 不 锈 钢 中 含 有 硒 元 素, 303Se属于易切削不锈钢[3]。 

2.2 成形方式分析 

为了验证成形方式对高锁螺母开裂的影响,用两种加工方式对产品进行研究。 

2.2.1 车加工成形

查询标准 AMS5640U2007可知,303Se不锈 钢原材料的最大抗拉强度为862MPa锁螺母抗拉力的要求,采用抗850 MPa~ 862MPa的原材料直接车加工,产品的加工路线为 备料车加工收口表面处理选取车加工的锁螺母 进 行 装 配 试 验 和 力 学 性 能 测 试,发 现:303Se不锈钢材料车加工成形的高锁螺母在装配试 验下不会开裂;车加工成形时,高锁螺母的最小 抗拉强度无法满足标准要求

2.2.2 冷挤

300不锈钢的冷作强化特性[4],分别 选用303Se不锈钢和302不锈钢材料加工,通过 冷 变 形 提 高 抗 拉 强 度,线 :冷挤压精加工收口表面处理,其中冷挤 压成形方式如图8所示

对挤压成形的高锁螺母进行装配试验和力学性能测试,发现303Se不锈钢和302挤压成形加工后,其硬度有较大提,度如表7。 

冷挤压成形方式加工的高锁螺母度满足标准要求;303Se不锈钢材料冷工的螺母在装配试验下有开裂现象;302料冷挤压成形加工的高锁螺母在装配试验下无开裂 现象。 

2.2.3 不同成形方式的对比

对车加工和冷挤压两种不同成形方式加工的高 锁螺母进行对比,可以得出以下结论(1),抗拉强度不满足标准 要求,(2)303Se不锈钢和302不锈钢材料经过冷挤 压变形后,高 锁 螺 母 的 抗 拉 强 度 增 大 且 满 足 标 HST10872000(3)配试验下开裂与产品的成形 方式及材料性能有一定的关系

2.3 开裂原因分析 

不锈钢在冷变形时其抗变形力较高,且随着所 承受的变形程度的增加而持续上升,金属的塑性随 着变形程度的增加而逐渐下降,表现出明显的硬化 现象[5-6]开裂高锁螺母的理化检验结果说明了以 下几点(1)303Se不锈钢材料在冷挤压加工时,材料 抗拉强度升高,塑性降低,在高载荷作用下发生开裂 现象(2)装配试验中,螺纹被螺栓光杆挤压变形,螺母径向施加了较大载荷(3)残余应力测试结果表明,收口点位置存在残余拉应,余拉应力叠加在外加应力上,会导致 处应力增(4),3原因:,生二次硬化,;他位置的壁厚较薄,在同样载荷作用下,较高;收口点位置存在截面变化,会引起局部的 应力集中,在同样载荷作用下,该处应力相比其他位 置要高

3 结论及建议

(1):303Se,抗拉 ,,开裂高锁螺母的失效模式为塑性过载开裂(2)建议将高锁螺母的材料由303Se不锈钢更 换为302不锈钢,时合冷挤,使 其抗拉强度塑性和到要,锈钢高锁螺母的径向承载能力(3),高锁螺艺改, 高锁满足相关标准要 ,

参考文献: [1] 李英亮.紧固 件 概 论 [M].北 京:国 防 工 业 出 版 社, 2014. [2] 何军,李钧甫,丁亚红,.7075-T3断裂原因[J].理化检验(),2020,56(7):30- 34. [3] ,.国 内 [J].,2008,36(5):56-62. [4] 束德林.金属力学性能[M].:, 1987. [5] 彭大.[M].:,2004. [6] 王霞,,,.304的研究[J].热加工工艺,2014,43(19):19-21,25.

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