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分享:35CrMnSi高强度钢断面收缩率偏低原因

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浏览:- 发布日期:2022-09-29 13:13:30【

王春燕,介瑞华,汪春梅,章 发,

(芜湖新兴铸管有限责任公司,241002) 

摘 要:为了分析35CrMnSi,光谱仪氧氮氢分析仪口形貌夹杂物等进行了观察和分析结果表明: 应力的共同作用下,产生的鱼眼缺陷是导致拉伸35CrMnSi收钢缩拉率伸偏试低样的中主存一定量,在拉伸应力的共同作用下,产生的鱼眼缺陷是导致拉伸35CrMnSi收钢缩拉率伸偏低的主要原因。

关键词:拉伸断口;缺陷;显微孔洞 

图分类号:TG115.5 文献标志码:B 文章编号: 1001-4012(2022)02-0076-03

35CrMnSi低合金超高强度钢具有高强度韧性良好的淬透性和焊接性,是一种力学性能优良 的结构用钢,一般用于制造高强度高韧性的零件及 构件二次淬火+低温回火的热处理工艺可使得该 钢的强度及韧性提高,且具有良好的综合力学性能。 

对某批经过热 处 理 后 的?100 mm 35CrMnSi 钢进行拉伸试验时发现,拉伸试样的断面收缩率整 体偏低,个别试样的断面收缩率甚至低于技术协议 要求值,统计了40多个拉伸试样,其中断面收缩率 偏低 (富 余 量 ≤3%)的 占 79.5%。 笔 者 对 该 35CrMnSi钢进行分析,查找断面收缩率偏低的原 试验材料为经过二次淬火 + 低温回火处理的 35CrMnSi热轧圆钢拉伸后试样第一次淬火温度 950 ℃,保温时间为45 min;第二次淬火温度为 890 ℃,保温时间为45min;最后在230时进行低 温回火,保温时间为120 min。笔者利用直读光谱 氧氮氢分析仪金相显微镜扫描电镜及能谱仪 等对显微组织断口形貌观察

1 理化检验 

1.1 宏观检验

1 拉伸试样断口宏观形貌 伸试(1),是断收缩刚超线伸试,断口中心的纤维区与左边平台稍有起伏,外侧为剪 切唇,没有放射区。 


1.2 化学成分分析

从断面收 缩 率 偏 低 的 30 多 个 拉 伸 试 样 的 未 变形部分取样,采用 ARL4460型直读光谱进行化学 成 分 分 析,结 果 如 表 1 由 表 1 ,试样的化学成分均符合 GB/T3077—2015《金结构钢要 求对 拉 断 后 的 5 个 拉 伸 试 样 中 的 残余 氢 含 量 进 行 检 测,得 到 其 质 量 分 数 均 约 为 0.6×10-6


1.3 金相检验

将拉伸试样未变形部分所取试样进行磨平细磨和抛光,用体积分数为4%的硝酸酒精溶液 浸蚀处理,使用光学显微镜观察试样横纵截面的显 微组织拉伸试样纵截面显微组织形貌如图 2 ,经过两次淬火+低温回火后,材料的显微组织为 回火马氏体,由图2a)可知,显微组织存在不均匀现 显微组织中有明显的浅色条带,且浅色区域含 有大量的 A 类夹杂物以及少量的橘黄色夹杂物,能谱检测,其成分主要是硫化锰和氮化钛


1.4 断口分析 

在拉伸试样断口侧取样,对多个试样进行超声波 清洗后,将其置于扫描电镜下观察,拉伸试样断口的微 观形貌如图3所示由图3a)可以看出,拉伸试样断口 纤维区较平坦,局部区域含有数量不等颜色衬度与韧 性断裂基体不同的小区域放大观察纤维区,发现整 体呈韧性断裂形貌,韧窝内无夹杂物,周围是等轴小韧 ,但断口上含有较多气泡孔洞,放大可以看到气泡壁 变形形成的褶皱形貌特征对颜色与基体不同的区域 进行放大观察,发现近似圆形的鱼眼缺陷形貌,直径 为几十微米到几百微米,其中心有一夹杂物或者气孔, 夹杂物的周围为氢脆准解理断裂形貌,有的鱼眼域与周围的韧性断裂基体已经分离观察冲击试样断 ,未发现类似的形貌,断口呈韧性断裂特征,但韧窝 深度较浅且韧窝内无夹杂物鱼眼”2缺陷区中的 夹杂物进行能谱分析,结果如图4所示,可见夹杂物中 主要含铝 氧等元素,结合其形貌特征进行综 合分析,得到该夹杂物是铝的复合氧化物


2 综合分析

金相检验结果表明,经过二次淬火+低温回火 处理后,基体组织为回火马氏体纵截面的显微组 织有轻微的条状偏析,条带浅色区中有富集的硫化 锰类夹杂物以及氮化钛类夹杂物,说明材料存在一 定程度的显微偏析夹杂物及沉淀相等缺陷在扫描电镜下观察到拉伸试样断口纤维区上含 有较多气泡韧窝以及多处近似圆形的鱼眼型缺 ,其特征为中心有一暗色的核心,该核心是夹杂物 或者气孔,周围是氢脆准解理特征在冲击试样断 口上未观察到此类形貌,且在试样上也没有发现发 ,这与鱼眼氢损伤的特征一致[1-2]拉伸试样的 鱼眼缺陷是,中也为拉伸白点[3],,此在断口上肉眼并未观察到小亮点或白斑。“鱼眼产生 的主要原因是钢中含有一定数量的氢,但所含的氢 还不足以量达 5×106 ,钢而言,即使氢含量1×10-6,也会由于应力的 交互作用发生氢脆[4]

试样在拉伸过程中,钢中夹杂物沉淀相内部 微小的孔洞元素偏析形成的基体界面成为氢聚集 的场所在试样缓慢受力时,材料显微组织和缺陷 的差异会引起不均匀形变,并导致夹杂物等缺陷周 围的位错塞积随着形变量的增大,微观表现为位 错滑移,当携带氢运动的位错遇到氢陷阱时发生 交互作用,在该微区形成高密度位错和氢富集的状 在较低的应力作用下,氢聚集区的脆化区形核, 形成微裂纹并快速扩展,形成了与正应力方向垂直 的圆点缺陷区,鱼眼缺陷如此反复,便在断口 上形成多个大小不一的鱼眼缺陷,造成钢材的塑 性指标严重降低[5-6]

3 结论及建议 

35CrMnSi钢拉伸试样中存在一定量的氢,拉伸应力的共同作用下,缺陷区产生了鱼眼缺陷, 该缺陷 是 导 致 拉 伸 试 样 断 面 收 缩 率 偏 低 的 主 要 原因建议改进炼钢的冶炼工艺,减少钢坯内部夹杂 物和气孔数量,降低成分偏析程度等,以进一步提高 钢的内在质量;在阴雨天气时,应特别关注原料的质 ,必要时应对原料进行充分烘烤,以降低钢中的氢 含量;对试样进行去氢处理自然时效处理等可降低 氢含,免鱼眼型白点缺陷的产生,提高 的塑。 

参考文献

[1] 隋然.白点及其检验[J].理化检验(物理分册),1997, 33(12):25-27. [2] 牟小维,孙梅红,宁玫,.氢损伤缺陷分析[J].天津 冶金,2007(1):21-22,49. [3] 锡山,.口速查手册[M].北京:械工业出版社,2010. [4] 何玉怀.失效分析[M].北京:国防工业出版社,2017. [5] 周兆瑜,吴英竹.KR柱赛(40Cr、42CrMo)拉伸试样断 口上白点分析[J].热加工工艺,1982,11(5):26-31. [6] 罗恩洲,刘民治,陈廉,.超高强度钢中拉伸白点的 形成[J].金属学报,1986,22(3):38-42.

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