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分享:37Mn钢无缝气瓶局部位置厚度异常原因

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浏览:- 发布日期:2022-11-08 15:45:46【

杨茂森,余孟栗,彭著洋,干 兵,

(四川省特种设备检验研究院,610100

:37Mn,气瓶置厚,声检 化学金相检行分果表:气瓶置存在分层缺陷导致厚度异常,且这些缺陷是由 Al2O3 量的CaO,MgO,TiO2 等夹杂物组成的

关键词:37Mn;;;;度 

中图分类:TG115 献标志码:B 编号:1001-4012(2022)08-0073-0

气体高压,广医疗等领缝气瓶的生产工艺一般为:钢管厂先采用管坯--穿-轧制-;用无缝,收底 成型正火处理等工序,最终加工成无缝气瓶[1]对某气瓶进行常规超声测厚时,发现其局部位置厚 度异常,故对该气瓶壁厚异常部位进行超声检测,确定缺陷分布位置和深度,再采用化学成分分析相检验能谱分析等方法,确定了缺陷的类型,分析 了缺陷产生的原因

1 理化检验 

1.1 规 

(外径×长度×壁厚)219m1200mm×5.7mm,材料为37Mn参照 NB/T 47013.320153:超声 ,50% + 10dB,,5 MHz,度为,10mm检测结果如图1所示1a),, 内表面底波反射当量较高,较无缺陷处底波高度变 化不大,说明该处缺陷面积较小;1b),陷反 射波高度大于底波,底波高度降低明显,说明该处陷面积较大,但仍小于超声波声束截面面积;1c) ,底波完全消失,仅有缺陷反射回波,该处缺陷面 积较大,且大于超声波声束截面面积,,22:沿 ,,180 mm,40mm,7200mm 2度方向上的位置一致,0°,同位置缺陷反射当量大小不一致该气瓶其余位置 经检测未发现有类似分层缺陷。 


1.2 化学成分分析 

用直读光谱仪对37Mn学成分分析,结果如表11:37Mn 钢 的 化 学 GB/T182482008 气瓶用无缝钢管要求[2]


1.3 金相检验 

3 37Mn钢无缝气瓶的显微组织 采用4%(体积分数)的硝酸酒精溶液对气瓶分 层缺陷附近材料侵蚀后进行金相检验该气瓶材料 的显微组织如图3所示,由图3可知:气瓶材料组织 为珠光体+铁素体,组织无异常,未见明显带状组[3-4]沿气1 # 区域的缺陷处 微观形44:陷处含有[5-6],0.6~0.7mm,,,断续 条状平行于外表面,沿


1 # 试样的非金属夹杂物微观形貌如图5所示由图5可知:大量的颗粒状夹杂物沿周向分布,颗粒 物大小为2μm~5μm,B ()物的特[7]6沿2 # 物微观形貌6:沿(钢管轧制方向),且平行于外表面呈条状,贯穿整个2 # 瓶体外表面 0.6~0.7mm,5μm~70μm


1.4

对两组试样中的非金属夹杂物进行能谱分析, 结果如图7~9所 示 由 图7~9可 以 看 出 :夹 杂 物呈条状颗粒状分布,条状夹杂物中包含有块状或颗 粒状夹杂物能谱显示两组试样的夹杂物成分基本 相同,主要元素为 O Al,还含有 Ca,TiMg元素,但含量相对较少表明该处分层缺陷由氧化 物类夹杂物组成,主要为 Al2O3 和少量 CaO,MgO, TiO2 组成的复合夹杂物[8-9]。 


2 综合分析 

综上所述,该气瓶分层缺陷主要由 Al2O3 和少 量的 CaO,MgO,TiO2 ,物具有一定的厚度,, 故在常规壁厚检测时其厚度异常减少,超声检测时 体现为分层特征在管 坯 的 冶 炼浇 注 过 程 中,Al2O3,CaO, MgO,TiO2 ,,, 往往以非金属夹杂物的形式残留在钢中无缝钢管 在穿管轧制过程中,复合夹杂物在外力的作用下发 生变形,并进一步被拉长压扁,最终沿钢管轧制方向 以面状分布在钢管基体内部当钢管材料存在非金属夹杂物等缺陷时,瓶体的 结构不连续会导致局部应力集中,这会降低钢材的塑 韧性以及抗疲劳性能,特别是在气瓶反复充装后, 缺陷处瓶体疲劳开裂敏感性大大增加,因此,在生产 无缝钢管时,气瓶用钢管制造企业应当严格按照相关 标准要求,对气瓶进行检验,保证无缝钢管的品质3 结语 (1)该气瓶缺陷是由残留在钢中的 Al2O3 和少 量的 CaO,MgO,TiO2 (2)缝钢管生产应当严 格按照相关标准要求对气瓶进行检验,以确保其品质。 

参考文献: [1] 程少鹏,.Mn系气瓶钢的性研究与 成分优化[J].,2018,38(6):35-36. [2] 刘课秀,王恋,卢忠铭,.二氧化碳钢瓶破裂爆炸失效 分析[J].(),2017,53(5):342-348. [3] ,,,.37Mn[J].(),2017,53(6):453-456. [4] 武刚,,,.Q235B穿 孔原因[J].理 化 检 验 (),2021,57(2):57- 59,66. [5] 尹安远,.[J].理化 检验(理分),2007,43(8):395-398,406. [6] 赵鹏,,.Q235分析[J].(物 理 ),2016,52(3):210- 212,216. [7] ,.[J].(),2015,51(4):229-233,242. [8] 高锦,,,.研究[J].钢铁钒钛,2008,29(3):17-21. [9] ,,许秋龙,.缝钢管分层缺陷的鉴定 [J].,2013,42(6):9-13

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