国检检测欢迎您!

微信公众号|腾讯微博|网站地图

您可能还在搜: 无损检测紧固件检测轴承检测上海综合实验机构

社会关注

分享:42CrMo钢轴箱端盖疲劳断裂原因

返回列表 来源:国检检测 查看手机网址
扫一扫!分享:42CrMo钢轴箱端盖疲劳断裂原因扫一扫!
浏览:- 发布日期:2022-11-04 15:14:58【

王丹丹1,马 宇1,史秀莲1,宋冬雪2,周胜鹏

(1.锦州捷通铁路机械股份有限公司,锦州 121001;2.大连远东公司,大连 116000

3.四川飞纵电力设计有限公司辽宁分公司,110000

摘 要:采用宏观分析化学成分分析力学性能检测金相检验扫描电镜断口分析等方法,42CrMo钢轴箱端盖的断裂原因进行了分析结果表明:该轴,造成疲劳断裂的主要原因是在交变拉压振动的应力作用,,导致了多源性振动疲劳裂纹

关键词:42CrMo;;;中 

中图分类:TG115.5 :B :1001-4012(2022)08-0043-03

某批次轨道列车240h的疲劳试验后,3, 且断裂时间远低于原本预测的时间,材料为中碳低合金42CrMo钢板材,其坯料经锻造 后进行了正常的退火和调质处理,再进行机械加工 而制成笔者采用宏观分析化学成分分析力学性能检 金 相 检 验扫 描 电 镜 断 口 分 析 等 方 法,42CrMo钢轴箱端盖的断裂原因进行了分析结果 表明:该轴箱端盖的断裂为多源性振动疲劳断裂,成疲劳断裂的主要原因是在交变拉压振动的应力作 用下,螺栓沉头孔内角圆周处发生应力集中,导致了振动劳裂纹


1

1.1 宏观观察 

1 断裂轴箱端盖的宏观形貌 断裂轴箱端盖的宏观形貌如图1所示,断裂部 位为与负载相连接的端盖侧板上的两个螺孔处轴箱端盖断口及周边宏观形貌如图2所示轴箱 端盖断口宏观形貌如图2a)所示,沉头孔的径向另一侧 边缘[2a)中箭头所指]整个断口呈凹凸不平状,(沉头孔边缘)、裂纹扩展和碾压变形区最后瞬断区由图2b)可知,断口处端盖右侧板上分布两个 相距很近的沉头孔,沉头孔根部没有圆滑过渡,而是 呈尖锐 的 直 角整 个 断 口 上 无 明 显 的 塑 性 变 形 痕迹2c)可知,断口上沿沉头孔断向外 分布着许多放射状台阶条纹,这些应生开的裂纹源点。 

将断裂, 按照 GB/T2262015 检验法》,采用体视显微镜对两个沉头孔的边缘区域 进行观察分析,断口形貌如图3所示。 


3,板上角处 在许,线沿 内角线上沿 45°倾斜方向扩展,过程中,沉头孔的尖角处除了受到拉压交变应力外, 同时还受到单向交变的扭转应力作用


1.2 化学成分分析 

在开裂轴 箱 端 盖 断 口 处 取 样,对 其 进 行 成 分 分析,分析仪器为 LabSpark750直读,结果如表1所示1,断裂材料 为 42CrMo,其 化 学 成 分 完 全 符 合 GB/T 171071997 锻件用结构钢牌号和力学性能标准要求

1.3 力学性能测试 

按照相关检验标准 GB/T228.12010 金属 材料 拉伸 试 验 第 1 部 分:室 温 试 验 方 法》、GB/T 2292007 金 属 材 料 夏 比 摆 锤 冲 击 试 验 方 法》、 GB/T23120091:试验硬度试样拉伸试样为?10mm 标准试样,采用计 算机控制 GNT300型电子万能试验机进行拉伸性 能测试;制作3根规格为10mm×10mm×55mm 的冲击试样,采用 NI300C 型摆锤式冲击试验机进 行 常 温 U 型 口 冲 击 试 验;用 荷 兰 NEXUS 3001XLM-IMP型布氏硬度计进行布氏硬度测试2,2 ,,数据均符合标准要求

1.4 验 

在轴箱端盖正常部位和断口处磨损最严重区分 别取样,磨制成金相试样后,Axioobserver相显微镜进行非金属夹杂物分析口处均有少量的灰色硫化物和球状氧化物,按标准GB/T105612005定 标准图显, 其中 A 类细系0.5D 类细系0.5材料非金级别较低,这说明夹杂 物不是导断裂

对轴箱端盖正常部位, 结果如图4所示,由图4,处的显微组织完全一致,+ 少量回火贝氏体组织,属于具有中淬透性的合金结 构钢的正常调质组织,按国标 GB/T133202007 钢质模锻件 金相组织评级图及评微组织级别评定,均为2,符合标准要求。 

在图2b)箭头所指位置的截面取样,沉头孔内 角处截面的微观形貌如图5所示,可见沉头孔内角 周向存在大量呈放射状向内扩展的微裂纹,属于明 显的应力集中裂纹,裂纹深度为348μm纹和平面宏观裂纹的两侧组织正常,均不存在,裂纹内无氧化物填充,这说明裂纹的形成与热处 理无关,而是在后期的疲劳试验中产生的。 

1.5 扫描电镜分析

在轴箱端盖断裂处取断口试样,经超声波清洗 ,Sigma300,在裂纹扩展区(见图6),同时有大部分区域存在磨损和冲压留下 面浅塑性,裂属于疲劳断裂,其裂纹 沉头尖角。 

2 分析与讨论 

综合各项检验结果可知,轴箱端盖的断裂原因 有结构设计及材料性能两方面原因结构设计原因:端盖侧弯板是悬臂梁,在试验和 使,承受的应,的情,用点两个周边,,为包螺孔的上下侧 ,螺孔的结构形设计不当且存在尖角,在尖角处就极容易形成集中 应力该断裂件的螺孔设计成下凹的沉头孔,且沉 头孔的内角是车削加工的直角,无圆滑过渡,尖角处 有明显粗大的刀痕在交变应力反复作用下,在尖 角处极易产生应力集中而形成微裂纹同时,弯板 平面上的两个螺栓的间距过近,这将促进裂纹扩展 后的断裂进程材料性能原因:拉伸试验结果表明,端盖材料的抗 拉强度和屈服强度比标准要求低如果螺纹沉头孔内 角发生应力集中,则外加应力会加速微裂纹的形成综上所述,在高频率长时间的交变应力作用 ,在圆周各处形成了均匀一致的多点微裂纹,即构 成多点裂纹源随着试验时间的延长,这些裂纹源 的微向前,拉压,,最终造成断口扩展区表面层的受压变形与磨损由于裂纹逐渐扩展,开裂面积不断增大,最后当剩余 面积上所受的拉应力超过材料的强度时,就发生了 瞬时断裂[1-5]

3 结语与建议

(1)轴箱端盖在疲劳断裂早期所发生的断裂属 于应力集中导致的多源性振动疲劳断裂,应力集中 是由螺栓沉头孔上的尖角受到较高的应力引起的(2)建议将轴箱端盖侧弯板上的两个沉头螺栓 孔改成平面凸台,以减少应力集中,并调整调质热处 理的回火温度,以提高材料的强度

: [1] 王荣.()3[J].(物理分册),2019,55(12):815-823. [2] 余世杰,龚丹梅,,.42CrMo接头断裂原因分析[J].理化检验(),2020, 56(5):52-55. [3] 朱泽晓,,.因分析[J].(),2020,56(5):59- 62. [4] 西,闫行 .55CrSi[J].(),2009,45(7):446-447, [ 466. 5] 虞祯君.原因 分析[J].(),2020,56(1):41. 4

推荐阅读

    【本文标签】:钢轴疲劳测试 断裂测试 国检检测
    【责任编辑】:国检检测版权所有:转载请注明出处

    最新资讯文章