分享;船用艉轴断裂失效分析
侯帅帅1 2,曾现琛1,付春霞1 2,胡家琨1,张国华1 2
(1.青岛市产品质量监督检验研究院,青岛 266101;
2.青岛市产品质量检验技术研究所,青岛 266101)
摘 要:通过宏观分析、化学成分分析、力学性能试验、金相检验、断口扫描电镜及能谱分析等方法分析了某船用艉轴断裂失效的原因.结果表明:该船用艉轴的化学成分、力学性能均符合相关标准和规范的要求,显微组织为正常的铁素体+珠光体,断口形貌具有疲劳断裂特征,电偶腐蚀疲劳是造成该船用艉轴断裂的主要原因.
关键词:船用艉轴;断裂;疲劳;电偶腐蚀;失效分析
中图分类号:U664.21 文献标志码:B 文章编号:1001G4012(2018)10G0769G03
船用艉轴为轴系的最后端,其尾部与螺旋桨连接,用于传递扭矩和承受推力.某渔轮在海上行驶5a(年)左右,艉轴突然断裂,其材料为35钢,直径为290mm,长度为4420mm,质量为2491kg,锻造成型后经正火+回火处理.为查明该船用艉轴断裂原因,笔者对其进行了检验和分析。
1 理化检验
1.1 宏观分析
艉轴刚断裂时的形貌如图1所示,可见艉轴外部包有合金钢轴套,经检查合金钢轴套外表面基本无锈蚀,其与艉轴外缘接触处腐蚀严重.艉轴断裂面中部(图1中 B 处)表面凹凸不平,有金属光泽,未见被氧化的迹象;其余断裂面(图1中 A 处)的表面较平整光滑,没有金属光泽,存在被氧化的迹象.为方便取出艉轴,在其断口上焊接一吊耳,如图2所示.断口宏观形貌显示:该艉轴断口部分区域有较光滑平坦的裂纹扩展区,可以观察到贝纹线(图2中a区域);断口大部分区域为较粗糙的瞬断区.根据
断口宏观形貌特征可以确定,该艉轴断裂性质为疲劳断裂[1G2];根据疲劳裂纹扩展规律[3]可以确定,疲劳裂纹源位于图2中的a区域.
1.2 化学成分分析
使用德国 Bruker公司 Q8 MAGELLAN 直读光谱分析仪对断裂艉轴进行化学成分分析,结果见表1.结果表明,该艉轴材料的化学成分满足中国船级社 «材料与焊接规范»(2006)和 GB/T699-2015«优质碳素结构钢»技术要求.经计算,该艉轴材料的碳当量为0.52%.
1.3 力学性能试验
在断裂艉轴1/4处取纵向拉伸试样和冲击试样,分别 进 行 室 温 拉 伸 和 夏 比 冲 击 试 验,结 果 见表2.可见断裂艉轴的各项力学性能也符合中国船级社«材料与焊接规范»(2006)和 GB/T699-2015的技术要求.
1.4 金相检验
在艉轴断口边缘处(a区域)取样,磨制金相试样后采用蔡司Imager.M2M 金相显微镜进行金相分析[4].观察发现有大量裂纹,裂纹均从艉轴外缘向轴心扩展,且前端较尖锐,尾部较钝,最大裂纹尺寸约2.5mm,裂 纹 内 部 有 浅 灰 色 的 氧 化 物,见图3~4.艉轴显微组织为铁素体+珠光体[5],裂纹两侧未见明显脱碳,见图5~6.
1.5 断口形貌及微区成分分析
采用蔡司 Sigma场发射扫描电镜(SEM)对艉轴断口形貌进行观察,发现该艉轴腐蚀层表面有大量微观裂 纹,见 图 7.采 用 牛 津INCA250 能 谱 仪(EDS)对断口表面腐蚀产物(图7)及裂纹内腐蚀产物(图8)进行能谱分析[6],结果见图9.可见腐蚀产物中除铁主峰线外,还可见氧、氯等峰线,表明腐蚀产物主要为含氯、氧的化合物.
2 综合分析
由化学成分分析、力学性能试验结果可以看出,该断裂艉轴的化学成分、力学性能均符合中国船级社«材料与焊接规范»(2006)和 GB/T699-2015技术要求,可排除材料因素引起艉轴断裂的可能.由金相检验结果可以看出:艉轴显微组织为铁素体+珠光体,组织正常,未见异常正火态组织,可排除热处理因素引起艉轴断裂的可能.艉轴边缘处有大量裂纹,且裂纹两侧无明显脱碳,说明裂纹是在使用过程中逐渐产生并扩展的.
根据断口宏观形貌分析结果可以确定,该尾轴断裂性质为疲劳断裂;根据边缘裂纹形貌分析和腐蚀产物成分分析结果可确定,艉轴发生了电偶腐蚀;由此可推断艉轴断裂为电偶腐蚀疲劳所致.由于轴套材料为合金钢,艉轴材料为碳钢,两者具有不同的电位,当两者组合浸入海水(海水为电解质)时,会产生电池效应,发生电偶腐蚀[7],在两金属接触边缘区域,电位较低的35碳钢快速腐蚀,而电位较高的合金钢轴套则减缓腐蚀.电偶腐蚀一旦产生,各区域在一定的条件下会发生不同模式的腐蚀,有金属全面腐蚀,有点腐蚀(深入后成为微裂纹).
艉轴在服役状态下,所承受的交变应力会加速微裂纹的扩展,当艉轴剩余截面所承受的应力大于材料本身的强度时,便会发生断裂失效.
3 结语及建议
该船用艉轴断裂为电偶腐蚀疲劳所致.采用大阳极、小阴极,或者对于不同电位的金属连接件进行一定的防护处理,可减少此类事件的发生.