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浏览:- 发布日期:2022-10-19 14:16:30【

罗海军,,

[国家电梯质量监督检验中心(广),佛山 518251

摘 要:某电梯曳引机用螺栓在使用过程中发生了断裂采用化学成分分析金相检验硬度测 试及断口分析等方法,对螺栓断裂的原因进行了分析结果表明:由于原材料设计热处理等方面 的原因使螺栓各项性能下降,齿根部位形成应力集中,在长期交变应力的作用下发生了疲劳断裂最后提出了控制螺栓原材料的质量,严格进行调质热处理的改进措施

关键词:电梯曳引机;螺栓;断裂;脱碳层

中图分类号:TG115.2 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2022)07-0068-04

某电梯在运行过程中发生轿厢冲顶事故[1],现场调查发现,事故电梯曳引机制动器的压紧内有螺栓发生断裂[2],断裂螺栓的宏观形貌如图 所示断裂螺栓为某高强度钢制六角法兰面螺栓 1 , 材料为45 # ,直径为20mm,强度等级为8.8笔者对该断裂螺栓与同批次其他螺栓进行了对比分 ,确定了该螺栓断裂失效的形式与原因,为避免类 似事故再次发生提供了理论依据[3-4]


1 理化检验

1.1 硬度测试 

1 断裂螺栓的宏观形貌 采用HRD-150型 洛 氏 硬 度 计 ,在 断 裂 螺 栓 和 同批次螺栓的中心区域(轴心线处)1/2半径区域 分别进行硬度测试,结果如表1所示由表1可知: 断裂,1/2; 断裂螺栓和同批次螺栓1/2半径区域的洛氏硬度平 均值分别为25.1 HRC 23.9 HRC,两者均符合 GB/T3098.12010,;区域的洛氏硬度为23.8HRC,接近于 GB/T3098. 

12010 的 下 限;22.5HRC,低于 GB/T 3098.12010。 


1.2 化学成分分析

采用线切割方法对断裂螺栓的横截面进行取 ,经过水磨砂纸打磨后,采用真空火花发射光谱仪 对基体材料进行化学成分分析,结果如表2所示,果表明断裂螺栓中的碳和磷元素含量均超出 GB/T 6992015优质


1.3 断口分析

1.3.1 断口宏观分析

对螺栓的断口进行宏观观察,发现断口表面比 较平 滑,断 裂 面 与 轴 向 基 本 垂 直将 断 口 分 成 I~IV 区域,其中III,于螺栓齿根部位,,受的应力或应力集中程度较大;III区为裂纹扩展 ,有较明显的贝纹状花样;IV , 这是由裂纹扩展到一定程度时,劳强度不够引起的,由此可以推断螺栓断裂形式属 于多源疲劳断裂(见图2)。


1.3.2 断口微观分析 

将断口置于无水乙醇中进行超声清洗,10 min 后吹干,Quanta200(SEM)察断口的形貌齿部位[见图3a)];该部位属于应力集中区域,多的解理台阶[见图3b)];在螺纹边缘有剪切,[3c)];,现出 比较明显的片层状结构,微观疲劳辉纹”,疲劳裂纹的扩展主要以准解理断 裂为主[见图3d)];最终, 呈韧性断裂[5]特征形貌,扩展,,栓上,成了韧窝状组织[见图3e),3f)]。 


1.4 金相检验 

在断裂螺栓和同批次螺栓上截取径向试样,样经机械打磨抛光,1/2半径区域4%(,下同)硝酸酒精溶液侵蚀8s,在纯+清洗,显微 组织,GB/T63942017 晶粒度测[6]结果:状珠光体+白色网状针状和块状分布的铁素体,粒大小不均匀,有轻微的魏氏体,晶粒度等级评为 8~9.5[见图4a)]。断裂螺栓外表面区域的网状 铁素体相对较少,晶粒度等级为 9 [见图 4b)]。 同批次螺栓中心区域的显微组织与断裂螺栓相似, ,,9[5a)]表面,1/2网状,细小,级为9.5[见图5b)]。


1.5 脱碳层测试

根据 GB/T4340.12009金属材料 维氏硬度 试验 第1部分:试验方法》,采用 HVS-10型维氏硬 度计分别在断裂螺栓和同批次螺栓试样的外表面1/2半径区域和中心区域进行维氏硬度测试,结果 如表3所示由表3可知:断裂螺栓和同批次螺栓 的外表面区域的维氏硬度平均值分别为231.9HV 250.4 HV,均 小 于 GB/T 4340.12009 (255HV),且远低于1/2, 明断螺栓[7],面有完全(6)。

将试样从中心剖开,制备轴向试样,磨和抛光后,4%硝酸酒精溶液 侵 蚀20s后 对 脱碳 层 进 行 观 察,断 裂 螺 栓 外 表 面 有 厚 度 约 为 55.96μm 的完全脱碳层[见图7a)],不符合 GB/T 3098.12010的要求(≤15μm)。面有不完全脱碳层[见图7b)],不完全测试结果分别为 299.3,258.2,233 HV,GB/T3098.12010的要求脱碳 层和同批次螺栓的不完全脱碳层内均有裂纹[见图 8a),8b)]。 

2 综合分析 

上述理化检验结果表明:断裂螺栓属于多源疲 劳断裂,疲劳起源于应力集中的螺栓齿根表面,齿根 表面有不符合 GB/T4340.12009规定的脱碳层, 降低了螺栓的硬度和疲劳强度,在长期交变应力的 作用下螺栓发生疲劳断裂螺栓齿根部分缺乏有效 的过渡圆弧,易形成应力集中区域,当应力超过其断 裂强度时,会在其应力集中的薄弱处形成裂纹源

断裂螺栓和同批次螺栓脱碳层显微组织形貌 8 断裂螺栓和同批次螺栓脱碳层内裂纹形貌 断裂螺栓的碳含量低于 GB/T6992015要求 的范围,降低了螺栓的疲劳强度和断裂螺的显微组织为片状珠光体+素体(针状 和块状分布),表明螺栓在热处理时奥温度过低淬火保温,硬度的分加大,,性和韧性下降,尤其是冲击韧性下降明显,最终在螺 栓裂纹扩展区表现出准解理断口形貌的微观特征

3 结论与建议 

该螺栓齿根表面有不合格脱碳层,齿根缺乏圆弧过 ,易形成应力集中,螺栓的硬度疲劳强度等各项性能 均下降,在长期交变应力的作用下发生了疲劳断裂。 

建议加强质量监控,对螺栓的化学成分力学性 显微组织和表面缺陷等进行严格检查,严格控制 原材料质量,严格按工艺的要求进行调质热处理,获得细密的回火索氏体,全面改善螺栓的塑性和韧 同时适当地增大螺栓齿根的圆弧半径,降低加 工表面粗糙度,以减少应力集中

参考文献: [1] 袁代霞.电梯事故原因分析与预防措施研究[J].广东 科技,2012,21(19):164-165. [2] ,,.[J].,2012,41(23):206-207. [3] 鲍献华,,,.电梯曳引机连蜗轮失效分析[J].中国特种设备安全,2012,28(1): 64-66. [4] 罗海,.电梯机连接[J].,2017(28):64-67. [5] .地铁[J].(),2021,57(8):58-60. [6] 罗海军,闫宾,,.溶时 效的组织和性能[J].,2017,66(6):577-581. [7] ,,,.用 高 强 螺 栓 断 裂 分 析 [J].,2021(1):41-44.


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