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浏览:- 发布日期:2023-03-09 13:31:05【

许宏伟,虞鸿江,杨迎春,周静波,陈国坤 

(云南电网有限责任公司电力科学研究院,昆明 650217)

摘 要:某电力公司变电站用铝合金设备线夹在运行过程发生批次开裂事故,通过宏观观察口分析化学成分分析力学性能测试冷冻模拟试验等方法,对设备线夹的开裂原因和开裂机理进 行了分析结果表明:设备线夹焊缝存在焊接缺陷,导致焊缝强度下降;设备线夹接线管底部存在 积水空间,寒冷天气下积水结冰,体积膨胀,使焊缝承受设计工况外的负载而过载开裂,造成了线夹 开裂。 

关键词:设备线夹;焊缝;焊接缺陷;积水结冰;开裂 中图分类号:TG115 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2021)01-0066-04

电网设备线夹主要用于变电站母线引下线与电 气设备(如变压器断路器隔离开关电流互感器电压互感器避雷器穿墙套管等)的出线端子接续, 是母线引下线与电气设备及电气设备之间连接用的 金具[1-2]随着电网的快速发展,高压输电线路越来 越密集,线夹的使用数量也越来越多,该部件的质量 关系着电网运行的安全稳定设备线夹由紧固绞 线部分和与电气设备相连部分组成,前者为压盖和 线槽结构或管状结构,后者为与紧固连接的平板式端子板结构[3-4],1 所示接线管一般采用工业纯铝热轧制造,端子板 采用铸造铝合金制造,两者之间连接方式为焊接线夹仅承受自身和部分导线重力,一般不会出现应 力过大现象。 

在实际生产中,受加工成本生产进度要求和人 员技能水平不均等因素的影响,铝合金设备线夹的 端子板铸件容易产生铸造缺陷,端子板和接线管之间的焊缝容易出现未熔合未焊透等焊接缺陷[5-8]这些缺陷不仅增加了电力输送过程中的电能损失, 还大大降低了线夹的强度和承载能力,使得设备线 夹在运行过程中产生裂纹甚至开裂,严重影响其使 用寿命[9-10]因此,开展线夹的失效分析对于电网 的安全与稳定运行具有重要意义某公司设备巡维过程中发现,在低温湿润环境 地区使用的压缩型设备线夹在运行1~3a()后发 生批次开裂的情况,为探究失效原因和机理,笔者进 行了一系列检验与分析,提出了相应治理措施,并针 对所提治理措施进行试验验证,以期为防止同类型 设备线夹开裂提供帮助。 


1 理化检验

1.1 宏观观察 

对开裂线夹进行宏观观察,可见设备线夹连接管 与端子板之间的焊缝开裂,开裂部位位于焊缝中部, 如图2所示测得环焊缝周长为238mm,表面裂纹 长度为133mm,裂纹长度占整条焊缝长度的55%设备线夹靠近焊缝位置的连接管存在膨胀变形 现象,分别对接线管距焊缝0,10,20,30mm 位置的 外径进行测量,结果如表1所示可见接线管外径超 过设计值,外径最大的超过设计值4.62mm。


将焊缝未开裂部位沿接线管轴线纵向剖开,观察到接线管焊缝处存在未熔合未焊透等缺陷,3所示接线管壁厚10mm,测得未熔合宽度最 大为7.9mm,达到理想熔合线3/4以上;未焊透宽 度为2.9mm,超过接线管壁厚1/4,焊缝的有效连接严重不足,不满足 DL/T768.6-2002 电力金具 制造质量 焊接件的技术要求。 


1.2 无损检测

对设备线夹的开裂焊缝进行 X 射线检测,结果 如图4所示可见设备线夹焊缝存在裂纹,接线管 内导线末端与底部距离 27 mm,在 线 夹 底 部 形 成 空腔


1.3 化学成分分析

设备线夹的端子板材料为1070铝合金,接线管 材料为1050A 铝合金,对其进行化学成分分析,果如表2所示可见端子板和接线管的化学成分符 GB/T3190-2008《变形铝及铝合金化学成分的技术要求。 


1.4 力学性能测试 

在图1所示设备线夹的端子板平板和接线管 管壁中截取 矩 形 拉 伸 试 样 进 行 室 温 拉 伸 试 验,样长度为20mm,平行长度为12mm,平行长度部 分截面尺寸为10mm×4 mm,试验结果如表3可见端子板的抗拉强度满足 GB/T3880.2- 20122: 1070 ,线 抗拉强度同样 满 足 GB/T4437.1-2015 《铝 及 铝 合金热挤 压 管 第 1 部 分:无 缝 圆 管1050A 合金的技术要求


1.5 未贯穿焊缝的位置截取试样并进行观 ,可见裂纹开口朝向接线管内部,由内向外扩展至 焊缝表面,说明断裂是由内部开始产生然后逐渐向 表面扩展,如图5所示。 对接线管侧焊缝的裂纹表面进行宏观观察,见 靠 接 线 管 内 壁 存 在 未 焊 透 区,最 大 宽 度 为 3.6mm,约占总厚度的1/3,如图6所示

1.6 进水性模拟试验 

因靠近焊缝的接线管存在膨胀变形现象,怀疑 内部有积水结冰膨胀的情况将设备线夹沿焊缝根 部截断进行进水性模拟试验,如图7可见可由线夹顶部流到下端,表明设备线,雨水可通过压接部位进入线夹内部选取4个未开裂的线夹,在靠近焊缝位置的接 线管处打孔并灌水,测量所得积水体积分别为105, 203,236,177mL,积水量均大于100mL。 7 进水性模拟试验 Fig 7 Waterinflowsimulationtest


1.7 冷冻模拟试验 

在靠近焊缝位置的接线管处打孔,线夹充满水 后在大气环境试验室内进行 RT(室温)~-20 冷冻模拟试验线7焊缝处出现长度108mm ,线胀变形,该变电站开裂线夹的一致,如图8

1.8

使用 ABAQUS软件对设备线夹建立有限元模 ,设置未熔合缺陷,并在积水空间内施加30 MPa 的膨胀应力进行有限元分析计算所用铝合的抗拉强度为75MPa,弹性模量为70GPa,切变模量为26GPa,泊松比为0.36,计算结果如图9所示可知应力最大的部位为焊缝根部,应力值最大位置 与未熔合缺陷位置一致。 

2 分析与讨论 

综合以上试验,开裂设备线夹化学成分及抗拉 强度均符合标准的技术要求线夹焊缝存在未熔合 及未焊透缺陷,焊缝质量不符合设计要求接线管 底部存在积水空间,未采用避免积水的结构和措施, 雨水可在自然条件下流入积水空间内,积水在低温 条件下结冰膨胀,在焊缝位置产生较大的应力,使线 夹沿焊缝未焊透未熔合缺陷等薄弱部位因过载产 生裂纹并逐渐扩展,最终导致线夹在焊缝处产生贯 穿性裂纹因此,可以从加强线夹质量管控和避免产生积 水两个方面着手,解决该类线夹开裂的问题

3 改善措施 3.1 线夹质量管控措施 选型阶段选择结构形式符合国家行业标准的 变电金具,低温湿润地区的设备线夹应优先选用整 体铸造型设备线夹制造安装阶段严格按国家行业企业标准进 行到货抽检,保证变电金具的产品质量符合要求设备线夹到货抽检中应有数字 X 射线检测项目,检查设备线夹是否存在未熔合及未焊透缺陷运行及维护阶段采用60倍望远镜对变电站焊 接设备线夹焊缝部位进行检查,及时发现压接管的 结冰膨胀现象和焊缝部位的裂纹缺陷。 

3.2 线夹防积水措施 

3.2.1 力学性能评价 

抽取 3 对 设 备 线 夹,在 设 备 线 夹 积 水 部 位 开 ?6mm ,线 GB/T2314-2008GB/T2317.4-2008《电力金具试验方法 第4部分: 验收规则的技术要求继续加载设备线夹直至其 被破坏,发现破坏的部位在焊缝处,而不在开孔部 因此,在设备线夹积水部位开?6 mm 的泄水 孔后,设备线夹的力学性能满足标准和设计要求。 

3.2.2 载流性能评价 

在设备线夹积水部位开?6mm 的泄水孔并进 行大电流温升试验,录线夹和导线的最高温度导线通过电流为1500A,当通电30min,线夹温 (21℃)低于导线温度(41 ℃);当通电60min, 线夹 温 度 (25 ℃)低 于 导 线 温 度 (45 ℃),通 电 60min后 设备线夹和导线的温度如图10所示此对线夹进行开孔处理后,不会引起线夹的整体发 ,也不会影响线夹的通流能力

4 结论及建议 

设备线夹焊缝处存在焊接缺陷,导致焊缝强度 下降;设备线夹接线管底部存在积水空间,寒冷天气 下积水结冰,体积膨胀,使焊缝承受超出设计工况的 外力,造成了线夹焊缝的开裂由于线夹开裂为一 个发生扩展开裂的渐变过程,因此建议在运维过 程中通过20~60倍的高倍望远镜检查设备线夹是 否开裂及接线管是否明显膨胀变形,通过在线夹积 水部位开泄水孔可有效防止设备线夹因积水结冰导 致的开裂和膨胀变形经试验验证,在设备线夹积 水部位开?6 mm 泄水孔,线夹力学性能及电流承 载性能仍能满足要求

来源:材料与测试网

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