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浏览:- 发布日期:2022-09-23 15:03:11【

李 勇1,

(1.大唐锅炉压力容器检验中心有限公司,合肥 230088

2.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华东电力试验研究院,合肥 230088)

摘 要:某电厂锅炉屏式过热器在运行8h,T91/TP347H 异种钢接头出现沿晶裂纹, 裂纹位于 TP347H 奥氏体钢侧热影响区通过显微组织观沿裂的特征形成原因及其对力学性能的影响结果表明:沿晶TP347H 线, 为晶间腐蚀裂纹,裂纹深3~4个晶,内部;存在沿晶裂式过器管的硬度和抗拉强度符合标准要求,;较快冷速使式过管接 TP347H 钢侧热影响区在高温服役过程中易发生晶界贫铬,引发晶间腐蚀, 线附近较高的硬度梯度导致应力易在此处集中,从而加速晶间腐蚀裂纹的产生TP347H 钢侧熔合 

关键词:T91/TP347H ;沿;

中图分类:TG47 献标:A 编号:1000-3738(2022)07-0082-08

0 引 言 

为提高锅炉的热效率和安全性,降低建造成本, ()临界机组电站锅炉采用了大量的异种钢接头 来连接铁素体/马氏体耐热钢与奥氏体不锈钢[1]然而,研究结果和多年运行经验均表明,异种钢接头 的实际服役寿命远低于设计寿命,普遍存在早期失 效问题[2-4]异种钢接头的早期失效(开裂)严重影 响锅炉的安全稳定运行,造成的非计划停机给电厂带来巨大的经济损失电厂服役期间早期失效的异 种钢接头失效位置多数出现在铁素体/马氏体钢侧 热影响区与焊缝的界面处,少量出现在铁素体/马氏 体钢侧的 热 影 响 区,且 大 部 分 裂 纹 起 源 于 钢 管 外 [5-11]刘课秀等[5]分析了某电站锅炉末级再热器 12Cr1MoVG/TP304H 异种钢焊接接头在服役过程 中发生断裂的原因,发现接头沿12Cr1MoVG管侧 熔合线发生脆断,认为碳迁移导致沿晶界析出和聚集是致使该区域性能劣化的主要原因

对某600 MW 超临界机组锅炉受热面管进行 割管理化检验时,在屏式过热器 T91/TP347H 异种 钢接头的 TP347H 线沿此前,/钢侧熔合线沿晶开裂的现象未见报道奥氏体钢侧 内壁熔合线处的沿晶裂纹可能会引起异种钢接头的 早期失效,其失效模式可能不同于常见的铁素体/氏体钢侧失效因此,作者对在屏式过热器上截取 T91/TP347H 头试,TP347H 钢侧熔合线附近沿晶裂纹的特征形成原因 及其对力学性能的影响同时,为了对比服役条件和 组织状态对异种钢接头中缺陷形成的影响,对截取自 同一机组末级过热器的 T91/TP347H 头进 行对比分析研究结果能内对服役过程中缺陷成因的认识,为异种钢接头的性能评 估及早期失效的预防提供指导

1 试样制备与试验方法 

试验材料分别为取自某600 MW 超临界机组 锅炉末 级 过 热 器 管 (DW-1 )和 屏 式 过 热 器 管 (DW-2)T91/TP347H 异种钢焊接接头,DW- 1DW-2管的规格分别为?44.5 mm×8.0 mm, ?38.0 mm×6.6 mm,571 540 ℃,运行时间8h艺相同,均 采 用 钨 极 氩 弧 焊 (GTAW),115~120 ,焊接材料为外径2.4mm ERNiCr- 3镍基焊丝,焊后缓冷处理。 

沿管子轴向在异种钢焊接接头上切取金相试 ,经磨 制抛 光,使 用 组 成 为 5gFeCl3 +15 mL HCl+100mLH2O 的溶液腐蚀,CarlZeissAxio ObserverA1m 型光学显微镜下观察显微组织CarlZeissSigma300(SEM),使 (EDS)BH3000氏硬度计在金相试样表面进行布氏硬度测试,载荷 1875 N,保 载 时 间 为 10s使 用 岛 津 HMV- G21ST ,1.96N,10s,沿管子轴向取点测试GB/T228.1-2010,接头部位切取长110mm10mm 的弧形拉伸试 ,50 mm,UMT5505型电机上,拉伸速度为1mm·min-1, 3个试样取平均值。 


2 试验结果与讨论

2.1 织 

1:DW-1管接头 T91的显组织为回火马氏体+少量铁素体,氏体位向开始分散,退化为细小的铁素体晶粒,管内壁表面均存在较厚的氧化层,氧化层内部可见孔洞 和裂纹;DW-2管接头 T91钢母材的显微组织为回 氏体+,DW-1 管更,退,,分层;DW-1DW- 2管接头,这是由于末级过热器管所处部位的外壁 ,T91升高逐渐增大[12-13]


由图2可见:DW-1TP347H 均匀的奥氏体组织,内壁存在晶粒,晶内可见较多的碳化物,晶界有少量的碳化物 析出,组织老化评级为2,晶粒度为7~8;DW- 2TP347H ,DW-1,,,2,3~4;TP347H ,TP347H T91[14]的研 究结果可知:T91TP347H 体的界面处均存在富铬区域,TP347H 富铬带具有良好的连续性,可以抑制铁,。 


3:T91,,氧化 线DW-1T91DW-2T91,DW-1T91DW-2管接头 T91钢相一致DW-1管接头 T91 钢侧内壁熔合线处存在长约0.15mm ,沿熔合线向管子内部延伸,了进一步分析这种缺口沿管子周向的分布,DW- 1管接头上沿周向另取两个试样进行观察,在其中一 个试样中 发 现 类 似 的 缺 口,表 明 DW-1 管 接 头 在 T91线与赵 [15]/氏体侧熔合线附近的氧化缺口情形类似,而氧化缺口的 进一步发展可能引起接头的早期开裂DW-2管接T91钢侧熔合线显的缺口


由图4可见,DW-1T91内壁线处的缺口沿熔合线向内发展,部氧量较高,且含有一定的铁铬和镍元素推断缺口内 部的填充物为铁的氧化物,表明 T91钢侧熔合线处 的缺口为氧化缺口


5:DW-1TP347H响区的寸不,在少; 熔合线附近存在一层明显的增碳层,外壁组织 一 致DW-2管接头TP347H钢侧热影响区的晶粒尺寸较为均匀,且平均晶粒尺寸大于 DW-1管接头 TP347H 钢侧热影响区,合线的增,内壁熔合线附近0.5 mm 宽度区域网状沿 晶裂纹,裂纹深3~4个晶粒尺度,见填 充物同样,沿 DW-2管接头周向另取两个试样进 观察,的 沿 裂纹


6,DW-2TP347H 钢侧熔合 线附近沿晶裂纹前端存在孔洞,表明裂纹有进一步 向内扩展的倾向,裂纹内部填充物主要含氧和碳等元素,推断为铁的氧化物

2.2 硬 度

由表1可知,两管接头各区域的布氏硬度均符 DL/T438-2016 标 准 要 求,DW-2 TP347H 钢母 材 的 硬 度 接 近 标 准 下 ,TP347H 钢母材的硬度相差34HB氏体不锈钢 室温硬度与其晶粒度和晶内固溶合金元素含量有 由前文显微组织可知,DW-1DW-2TP347H 钢母材的老化程度相,因此其析 出的合金元素含量接近管接头TP347H钢母材硬度的差异主要源于二者晶粒度存在显著差异


由图7可见:DW-1管接头打底层() T91钢侧 熔 合 线 附 近 硬 度 梯 度 较 大,TP347H 线 ;,DW-2 TP347H 线 , T91钢侧 则 较 小DW-1 ()T91钢 侧 热 影 响 区 和 TP347H 的硬度变化 较 打 底 层 更 大,线 的 硬 度梯度较 打 底 层 更 小;DW-2 管 接 头 盖 面 层 在 T91TP347H 钢侧熔合线附近均存在较大 对 比 两 管 接 头 的 显 微 组 织 可 以 发 现: DW-1,DW-2梯度 较大的位置与晶间裂纹位置一致中氧化缺口和沿晶裂纹的产生与较大的硬度梯度 有关;当受到应力作用时,在硬度梯度较大的位置 易于产生应 力 集 中,应 力 集 中 会 促 进 氧 化 缺 口 和 晶间腐蚀裂纹的产生尽管两管接头的名义焊接 工艺相同,但 焊 接 接 头 硬 度 的 显 著 差 异 表 明 两 管 实际的焊接工艺和热处理的控制可能存在问题


2.3 拉伸性能

在室温拉伸过程中,取自 DW-1管接头处的3 根拉伸试样均断裂 于 T91 钢 侧 熔 合 线 附 近,取 自 DW-2 管 接 头 处 的 拉 伸 试 样 中 2 TP347H ,1根断裂于 TP347H 合线 附近DL/T868-2014中规定,的抗拉强度应不低于强度较低一侧母材抗拉强度规 定值的下限由表2可以看出:DW-1DW-2焊接接头的抗拉强度和屈服强度均符合标准要求, 但断后伸长率较两侧母材明显降低金相检验结果 表明,DW-1管焊接接头 T91钢侧熔合线处周向普 遍存在氧化缺口,氧化缺口造成此处实际壁厚减小, 且熔合线附近硬度梯度较大,易引起应力集中,因此 T91线DW-2TP347H 线沿 ,,此处优先开裂接头平均抗拉强度仍高于标准要 求的限值,线3~4 晶粒度的沿用不显著

2.4 讨 论

T91/TP347H 异种钢接头中,T91钢含有质 量分 数 8.0% ~9.5% 的 铬 和 不 高 于 0.4% 的 镍, TP347H 钢中 铬 和 镍 的 质 量 17% ~ 20%9%~13%,ERNiCr-3有质 量分数20%的铬和质量分数72%量的巨大差异可知,T91钢母材与焊缝能存在显著差异在高温运行过程中,T91化速率更快,相同时间内形成更厚的氧化皮滑移会破坏氧化膜的连续性,使得氧离子及其他腐 蚀介质向内部扩散,并逐渐在 T91钢熔合线处形成 氧化缺口末级过热器管异种钢接头中存在氧化缺 口而屏式过热器管异种钢接头中没有发现氧化缺 ,这可能与两管的实际服役温度和接头处的应力 状态相关氧化缺口在铁素体/奥氏体不锈钢中普 遍存在,此前已有很多报道[1]

屏式过热器管异种钢接头 TP347H 熔合线附近存在沿晶裂纹,内部填裂纹由内壁向外壁扩展,呈网状,符合晶间腐蚀特 TP347H 钢中含有较高含量的铌元素,在固溶 处理后需进行稳定化处理,使铌元素以碳化铌的形 式析出以固定钢中的碳元素,提高抗晶间腐蚀性能但焊接接头由于焊接热循环的作用,其熔合线附近 温度较高,碳化铌会重新溶解在随后的冷却过程 ,如果冷却速率较快导致碳化铌来不及析出,则稳 定化处理的效果遭到破坏,导致在高温长期服役过 程中,晶间析出富铬的 M23C6 ,造成晶界贫铬并 引发晶间腐蚀尽管末级过热器管和屏式过热器管 焊后均采用缓冷处理,但两管的规格壁厚不同以及 可能存在的环境因素差异仍会导致实际冷速存在差 对比 DW-2管接头和 DW-1管接头的显微硬度 结果,DW-2线度梯度,DW-2DW-1 管接头更快此外,,器管接头 TP347H 不锈钢的原奥氏体晶粒尺寸大 得多,其热影响区的晶粒尺寸也更粗大研究[16-17] 表明,粗晶粒奥氏体不锈钢的耐腐蚀性能较细晶粒 奥氏体 不 锈 钢 更 差,易 出 现 晶 间 腐 蚀并 且,DW-2管接头 TP347H 钢侧热影响区存度梯度,而较高的硬度梯度导致此处易于集中,进一步促进晶间腐蚀裂纹的产生

尽管目前屏式过热器管接头的抗拉强度和屈服 强度仍满足标准要求,但在后续运行过程中,沿晶裂 ,[18],760×2hT91/TP347H ,能较差因此,建议结合检修扩大对异种钢接头的 ,,更换 T91/TP347H

3 论 

(1)8hT91/TP347H 异种钢TP347H 线沿晶裂纹,裂纹深度在3~4个晶粒尺度,物填充;存在沿晶裂纹的屏式过热器管的硬度和抗 拉强度符合标准要求,但塑性较差,在后续运行过程 ,裂纹的进一步扩展会导致接头的突然开裂失效(2)热器管,发晶间腐蚀;TP347H 的硬,于发生应力集中,间腐(3)建议及时更换存在沿晶裂纹的管子,并对 新更换的 T91/TP347H 异种钢焊接接头进行焊后 热处理以提高其耐晶间腐蚀性能

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