国检检测欢迎您!

微信公众号|腾讯微博|网站地图

您可能还在搜: 无损检测紧固件检测轴承检测上海综合实验机构

社会关注

分享:管道支吊架管夹变形原因

返回列表 来源:国检检测 查看手机网址
扫一扫!分享:管道支吊架管夹变形原因扫一扫!
浏览:- 发布日期:2023-03-27 14:25:20【

,,(华电电力科学研究有限,310030) 

摘 要:某电厂主蒸汽管道支吊架 D9法对管夹的变形原因进行了分析:夹在124MPa,于管夹折弯角外表面最大拉应力超过了材料的许用应力值,加速了管夹在高温状态下的蠕变速 ,蠕变变形不断累积使得管夹两端变形上翘明显。 

关键词:支吊架;管夹;变形;有限元分析;蠕变 中图分类号:TG115 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2021)04-0077-0

对于火电厂的汽水管道系统来说,管道支吊架 是管道的承载部件,对管道的安全运行具有重要的 作用每个支吊架装置都是由装在管道上的部件和 固定在承载结构上的部件以及与这两类部件相连接 的中间部件组成,大体可以分为:管部结构功能件根部结构和连接件其中直接安装在管道上的部件 称为管部,其是管道支吊装置中的唯一不可缺少的 部件,按其同管道的连接方式可分为:焊接式(一般 用于介质参数不高的管道)和夹持式(普遍推荐采用 的型式)两种[1]西北电力设计院编制的1983火力发电厂汽 水管道支吊架手册广泛应用于各等级火电机组的 管道支吊架的设计中,其中适用于高温管道立管段 的管部结构只有 D9(含 加 强 的 D9A)型 夹 持 式 管 ,该型管夹直接采用钢板折弯制造,具有结构简 制造便捷的优点在现场检查过程中,经常发现高温管道上的 D9 型管夹两端有变形上翘现象,造成管道下沉管道支 吊架载荷分配异常,进而影响管道的应力分布,不利 于管道的安全稳定运行,严重时甚至会发展至管夹 断裂[2-4]某亚临界300 MW ,热自然循环锅,汽管17.5MPa, 设计温度540 ℃。管道规格,主管为ID387mm× 41mm,管为ID273 mm×30 mm,A335P9115.0 m 的一组立管双拉杆弹簧吊架的管夹两端上 翘变形,其变形示意图如图1所示查阅设计资料 得知该吊点及对应吊架的设计信息如表1所示现场检查显示该吊点的弹簧吊架安装正确,热态工作载荷均正常,在机组检修时拆除管夹处的 保 温层,对变形的支吊架管夹结构尺寸进行了实际测量,测量数据显示该管夹大体是依照支吊架手册 中的 D9.480H(C=1250)型尺寸进行下料制造的目前还没有标准规范对管夹的变形范围有具体 的规定,因而也无法判定该变形情况是否满足要求由于该主汽管道上还有多组立管吊架,为准确分析 管夹变形的详细原因,评判管夹变形的危害程度,免给机组运行带来安全隐患,笔者对该立管管夹进 行了成分分析和受力情况仿真分析。 


1 理化检验 

1.1 化学成分分析

该管夹与主蒸汽管道直接接触属于高温部件, 按 照 设 计 图 纸 及 支 吊 架 手 册 要 求,应 该 选 用 12Cr1MoV 钢材料,现场采用 ARL8860 型直读式 光谱仪对管夹材料进行了化学成分分析,分析结果 表明材料化学成分正常,详细结果见表2。

1.2 有限元分析

1.2.1 计算模型 

根据结构实际布置形式,按照各部件实际尺寸 建立三维实体模型,考虑到该管夹及管道结构的对 称性,在此只建立四分之一结构模型,管夹的两个螺 M1M2螺栓采用简化的刚性梁约束代替,维有限元模型如图 2 所示整个模型共划分单元 40932,全部采用六面体单元,管夹处网格加密

1.2.2 分析工况及材料参数 

考虑到运行热态下管夹材料的承载强度更低, 在此重点对运行热态下的结构受力分布情况进行分 ,(540 ),, 线弹性,,3

1.2.3 边界条件 

管道,模型的对,(M2),的竖置设M1重力,对管夹无法向约束作用,在此保持 M1螺栓中心 点自由位移状态M1螺栓的中心点位置添加竖 直向上的载荷14653N(吊点工作载荷的1/4),道内表面施加内压载荷17.5MPa,整个模型添加重 力载荷

1.2.4 计算结果 

计算所得的最大主应力(最大拉应力)云图如 3所 示,计 算 结 果 显 示 管 夹 最 大 拉 应 力 124.0MPa,位于管夹内折弯角外表面,最大应力未 达到材料屈服强度,说明采用线弹性本构模型进行 计算是可行的计算所得的竖直向最大位移(相对变形)云图如 4,算结显示 M1处的2.0mm ,(15.0mm)。


2 分析与讨论 

结合管夹实际工作状态,初步推断管夹在高温 运行状态下发生了蠕变变形[5],导致管夹实际变形 量大于理论计算值。GB/T17116.1—2018《管道支 吊架 第1部分:技术规范中规定,12Cr1MoV 钢板 540 条件下的许用应力为68.0MPa,显然管夹 实际最大应力明显超过材料许用应力,因而可以判 断应力水平偏高是导致管夹变形的主要因素为评判变形管夹的危险性大小,采用等温线外 推法进行蠕变寿命评估: σ=A(tr)m (1) 式中:σ为加载应力;tr 为断裂时间;A m 为试验 确定的材料参数由于未进行实际管夹材料持久强度试验,在此 参考 DL/T654—2009《火电机组寿命评估技术导 给出的540 ℃条件下12Cr1MoV 钢原始管材的 多组蠕变试验数据进行管夹蠕变寿命粗略估算,管夹最大拉应力124.0 MPa带入式(1),根据不同 的材料参数分别进行计算,计算结果见表4。

据不同的试验参数得到的蠕变寿命估算结果 14507~194461h,数据较为离散,截止目前机 组已经运行11009h,已接近计算所得的最小蠕变 寿命14507h。

3 结论及建议

该立管管夹的两端上翘变形主要是由于管夹局 部应力水平偏高,加速了管夹局部位置在高温状态 下的蠕变速率,蠕变变形不断增大导致了管夹两端 上翘明显建议相关发电企业应加强该类管夹的监督检 ,发现隐患及时消除通过三维有限元仿真分析 可知,D9型管夹运行状态下的主要拉应力区位于管 夹折弯角外表面,其中最大拉应力位于折弯角外表 面上,在以后的检修中应加强对该区域的无损探

来源:材料与测试网

推荐阅读

    【本文标签】:支吊架检测 蠕变试验
    【责任编辑】:国检检测版权所有:转载请注明出处

    最新资讯文章