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浏览:- 发布日期:2026-03-03 09:05:51【

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浙江省电力锅炉压力容器检验所有限公司科技项目 GIRD2022-01

气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)具有结构紧凑、占地面积小、配置灵活、安装方便等优点,是输变电工程建设的主流方案[]。具有间隔连接作用的GIS母线筒通常采用长距离架空敷设方式,受制造工艺、安装工艺、地基沉降、温差循环、太阳辐射等因素的影响,随着运行年限的延长,将逐步产生筒体轴向位移或转角等问题[-]。运行经验表明,母线筒位移是GIS设备筒体间连接处、焊接部位漏气,以及内部导体连接接触不良等故障的主要原因[-],因此,开展GIS母线筒位移研究具有必要性。

GIS设备内部导流部件接触不良是运行过程中较为常见的问题[-]。产品制造质量问题[-]、安装工艺控制不当[]通常被认为是GIS内部导流部件接触不良的主要原因,相关研究也据此提出了相应的检测方法[]。然而,对于由运行环境变化(尤其是GIS设备位移)引起的导流部件接触不良问题,人们的关注相对较少。其中,文献[]介绍了一起户外落地式母线GIS位移导致固定支架变形,进而引发内部导体接触不良、导流排断裂的故障案例;文献[]则阐述了西北地区高温差工况下,GIS长母线热胀冷缩导致内部导流部件接触不良的故障。此外,文献[]提出了太阳辐射和温差变化对GIS设备位置改变的影响。

2023年10月19日,某1 000 kV变电站GIS设备5001开关A相电流降至8 A,较B、C两相电流偏低500 A;与此同时,5002开关A相电流较B、C两相电流偏高500 A。该异常现象于当日恢复后,又在1 h内再次出现,最终于次日上午恢复正常。经跟踪监测发现,10月21日5001开关A相电流偏低异常再次发生。为确保设备安全可靠运行,已将5001开关间隔转为冷备用状态。

笔者对系统潮流进行分析,初步判断故障开关内可能存在某个导流部件接触不良或断点问题。为明确事故根源,技术人员采用特高频局部放电检测、超声波局部放电检测、SF6分解物测试、X射线检测等多种技术开展排查,但是未能实现对缺陷的定性与定位。最终,技术人员根据与故障开关相连的GIS长母线(宏观观察发现其存在明显位移痕迹)的连接方式及布置方式,推断出受力最大的部位;同时,红外测温发现的异常点也恰好位于该位置,据此对故障GIS开关实施了解体作业,并精准找到了故障点。文章有望为生产及运行单位处理类似故障提供理论指导。

在系统电流异常的另一天、同一时间进行500 kV系统潮流分析,并与恢复正常后的情况进行比较,具体如表1所示。

Table  1.  5001、5002开关电流数据
设备名称 电流/A 相位角/(°)
5001开关 A相(异常时刻) 8 -130
A相(正常时刻) 424 175
B相(异常时刻) 424 55
A相(差值) 424 175
5002开关 A相(异常时刻) 1 092 176
A相(正常时刻) 672 178
B相(异常时刻) 672 58
A相(差值) 420 172
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对上述数据进行分析,初步认为5001开关及分支母线可能存在接触不良或断点,导致A相负荷电流转而流经5002开关。

针对5001开关相关单元,技术人员开展了分合闸指示状态检查,以及机械拐臂、抱箍连杆、机构箱等部件的宏观观察,均未发现异常情况;同时查阅故障发生前SF6压力在线监测的变化趋势,也未发现异常波动。

三相分箱式GIS的外壳会产生明显的感应电流,感应电流通常为导体上电流的60%~90%。技术人员通过钳形电流表对5001开关间隔外壳连接铜排处的感应电流进行测量,结果显示:B、C两相感应电流均为200 A左右,而A相感应电流约为0。这一测量结果表明,对应的一次拓扑段内部确实没有电流通过。

首次系统电流异常故障恢复后的次日下午,运维人员开展红外测温检查,结果如图1所示。结果发现:5001开关A相靠Ⅰ母侧转角气室温度异常,较相邻位置及B、C相对应位置温度偏高,温差约1 K;设备其余部位测温结果均正常,无异常发热现象。

图 1 系统电流异常点红外测温结果
图  1  系统电流异常点红外测温结果

针对5051开关相关单元设备,运维人员先后开展了特高频及超声波局部放电检测排查,并在后续加装重症在线监测装置。上述检测及监测结果均显示无放电信号。5051开关红外测温异常点的特高频局放图谱如图2所示。各检测位置的超声波局放检测结果如表2所示。

图 2 5051开关红外测温异常点的特高频局放图谱
图  2  5051开关红外测温异常点的特高频局放图谱
Table  2.  各检测位置的超声波局放检测结果
检测位置 有效值 峰值 50 Hz分量 100 Hz分量
空气背景 0.10 0.25 0 0
5051开关1 0.10 0.25 0 0
5051开关2 0.10 0.25 0 0
5051开关3 0.10 0.25 0 0
5051开关4 0.10 0.25 0 0
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针对相关气室,技术人员开展了SF6气体分解产物检测。依据IEC 60480—2004《六氟化硫电气设备中气体的检测和处理导则及再利用规范》,未发现SF6气体存在分解残留现象,具体测试数据如表3所示。

Table  3.  SF6分解物气体体积分数
位置 SO2 H2S CO HF
5001开关A相 0 0 8.9×10−6 0
50011闸刀A相 0 0 8.9×10−6 0
50011流变A相 0 0 8.9×10−6 0
50012闸刀A相 0 0 0 0
50012流变A相 0 0 8.9×10−6 0
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为进一步研判5001开关相关单元GIS设备的内部运行状态,技术人员对故障开关及母线A相各对接面开展X射线检测,重点检查导体与触头区域的连接配合情况。共排查潜在问题点位53处,未发现上述关键节点存在异常。5051开关红外测温异常点的X射线数字成像结果如图3所示。

图 3 5051开关红外测温异常点的X射线数字成像结果
图  3  5051开关红外测温异常点的X射线数字成像结果

某1 000 kV变电站GIS设备开关发生系统电流异常,经系统潮流分析判断,故障原因可能为某导流部件存在接触不良或断点问题。技术人员采用特高频局放检测、超声波局放检测、SF6分解物测试、X射线检测等多种技术手段开展排查工作,但均未能对缺陷进行定性及定位。最终通过解体检查发现,该开关垂直段(如图1所示三通管)壳体内部的过渡导体与下方搭接面存在明显烧蚀痕迹。

发生系统电流故障的1 000 kV变电站地处浙西某山区,该变电站所在区域环境优美、植被茂密。系统电流故障发生当日,当地出现断崖式降温天气。该地区前一周的天气变化情况如表4所示。

Table  4.  故障地区前一周的天气变化情况
日期 最高温度 最低温度 天气
2015年10月14日 22 16 阴转晴
2015年10月15日 25 15
2015年10月16日 26 14
2015年10月17日 26 15
2015年10月18日 26 15 晴转多云
2015年10月19日 28 16 多云转小雨
2015年10月20日 17 13 小雨转多云
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受人口聚集、建筑密集、工业生产等因素的影响,热岛效应使城市夜间温度普遍高于山区,尤其在降温时段的夜间低温环境下,两者温差约为2~6 ℃[]。白天阳光照射时,后续在GIS金属壳体上测得的最高表面温度比环境温度高出12 ℃左右;而夜间表面温度则与环境温度基本持平。由于系统电流异常故障发生当天出现降雨,两者温差可能接近20 ℃。GIS壳体在这种短周期温差的反复作用下,存在发生急剧变形的可能性[]

铝镁合金凭借涡流损耗小、耐腐蚀性强、自重轻且外观美观等优势,已成为GIS设备壳体的主流选材。该材料在20 ℃左右时的膨胀系数为22.8×10−6 ℃−1,相较于电网中使用的其他金属材料,铝镁合金受环境温度变化的影响更大,对温度波动也更为敏感。

我国特高压交流工程运行时间尚短,目前仍处于持续探索与磨合阶段[-]。GIS母线筒通常采用长距离连接、架空布置的形式,这种布置方式在特高压变电站中更为典型,尤其是高空架设的特征更为突出。因此,从材料特性和结构形式两方面来看,特高压变电站的GIS母线筒相较于高压、超高压变电站,更易发生位移形变。

发生故障的5001开关垂直段采用长母线高空布置方式,具体如图4所示。

图 4 5001开关垂直段高空布置方式示意
图  4  5001开关垂直段高空布置方式示意

故障开关分支两端垂直段的下方通过钢架固定,三通垂直段上方的长母线与短母线支架采用滑动布置,并通过不锈钢波纹管实现温差位移补偿。垂直段布置模型如图5所示。

图 5 垂直段布置模型
图  5  垂直段布置模型

故障相(即A相)受母线布置方向影响,日照时间相对较长。宏观检查发现,长母线第2个滑动支架的壳体累积位移最大处达47 mm,该方向与膨胀方向一致;累积位移最小处为25 mm,与收缩方向一致。具体位移外观如图6所示。

图 6 壳体累积位移外观
图  6  壳体累积位移外观

采用ANSYS有限元仿真软件对GIS设备5001开关垂直段开展仿真分析,其主要结构参数如下:垂直段长度为1 150 mm,短母线长度为7 737 mm,长母线长度为34 688 mm,母线筒外径为508 mm,法兰连接处外径为625 mm,壳体及内部导流部件平均每米的质量为65 kg,架空水平段高度约为4.5 m。依据上述参数建立仿真模型,结果如图7所示。

图 7 5001开关垂直段结构模型
图  7  5001开关垂直段结构模型

GIS设备5001开关段的结构组成主要包括长母线壳体、短母线壳体、长母线内部导体、短母线内部导体、垂直段壳体、垂直段内部导体、波纹管及拐角三通。拐角三通的内部导体装配结构如图8所示。

图 8 拐角三通的内部导体装配结构
图  8  拐角三通的内部导体装配结构

GIS设备5001开关段的波纹管材料为不锈钢,拐角三通中的绝缘盆子材料为环氧树脂,过渡导体为铜合金;其余部件中,长母线壳体、短母线壳体、长母线内部导体、短母线内部导体、垂直段壳体、垂直段内部导体,以及拐角三通中的屏蔽导体、屏蔽罩等均为铝合金。该设备的材料参数如表5所示。

Table  5.  GIS设备材料参数
材料 弹性模量/GPa 泊松比 密度/(kg·m−3) 导热系数/(W·m−1·℃−1)
铝合金 71.00 0.33 2 770 144.0
铜合金 110.00 0.34 8 300 401.0
不锈钢 193.00 0.31 7 750 15.1
环氧树脂 3.78 0.35 1 160 2.0
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基于所建立的仿真模型,重点分析GIS设备5001开关部分在循环温度作用下的变形情况。仿真假设各材料之间完全贴合牢固,接触面上无相对滑动,即在ANSYS软件中将各部件间的相互作用设置为绑定约束。GIS设备5001开关部分的有限元模型采用六面体网格划分,其局部网格模型如图9所示。

图 9 GIS设备5001开关部分局部网格模型
图  9  GIS设备5001开关部分局部网格模型

依据GIS设备5001开关部分的实际安装结构,对模型中垂直段下方的拐角三通壳体,以及长母线远离垂直段的一端端面施加固定约束;同时,对连接短母线与长母线的拐角三通壳体设置位移约束,限制其y轴方向的位移,以此模拟实际工况中支架的支撑作用。

GIS设备5001开关部位0~50 ℃温升变形的仿真结果如图10所示。由图10可知:温升过程中,长母线发生膨胀变形,其产生的位移累积于靠近短母线的一端,导致该端膨胀变形量达21 mm;由于垂直段底部受到支撑约束,短母线的膨胀变形使其位移累积于靠近长母线的一端。在长、短母线膨胀变形的共同作用下,5001设备垂直段发生了一定程度的顺时针扭转。

图 10 GIS设备5001开关部位0~50 ℃温升变形的仿真结果
图  10  GIS设备5001开关部位0~50 ℃温升变形的仿真结果

GIS设备5001开关部位由50 ℃下降到0 ℃的变形仿真结果如图11所示。由图11可知:在温降过程中,长母线发生收缩变形,其产生的位移累积于靠近短母线的一端,导致该端收缩变形量达16 mm;由于垂直段底部存在支撑约束,短母线的收缩变形使其位移累积于靠近长母线的一端。在长、短母线收缩变形的共同作用下,5001设备垂直段发生逆时针扭转。

图 11 GIS设备5001开关部位由50 ℃下降到0 ℃的变形仿真结果
图  11  GIS设备5001开关部位由50 ℃下降到0 ℃的变形仿真结果

由以上分析可知,仿真结果与宏观观察结果相符。随后,针对仿真计算中测得的母线位移应力集中部位进行了解体检查,该部位同时也是红外测温异常处。解体后发现,用于紧固过渡导体与下方搭接面的4颗螺栓均已松脱,且防松胶呈点状分布。螺栓宏观形貌如图12所示。

图 12 螺栓宏观形貌
图  12  螺栓宏观形貌

与此同时,该连接部位存在明显的局部电弧烧蚀现象,放电烧蚀区域的方向与母线收缩方向相反;未发生烧蚀的表面则存在较浅的压痕。放电烧蚀区域宏观形貌如图13所示。

图 13 放电烧蚀区域宏观形貌
图  13  放电烧蚀区域宏观形貌

某1 000 kV特高压变电站GIS设备系统电流异常的原因有两点:一是设备布置不合理,二是未充分考虑材料热胀冷缩性能的影响。从故障结果判断,长母线布置时,波纹管未起到力平衡作用。

针对上述问题,现提出以下建议:在长母线两端滑动支架处增设刚性约束,合理控制位移范围;新建变电站在安装波纹管时,应充分考虑温差影响,尤其是在对波纹管进行预压缩操作时,需模拟不同温度工况;GIS设备内部各连接处的紧固作业应严格执行相关工艺标准。

来源--材料与测试网

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