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分享:H13钢模块横向冲击功不合格原因

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浏览:- 发布日期:2022-09-28 16:29:28【

李永灯1,杨 娥2,周 杨2,廖 凯

(1.大冶特殊钢有限公司,黄石 435001;2.高品质特殊钢湖北省重点实验室,黄石 435001; 3.湖北省黄石市产品质量监督检验所,黄石 435001) 

摘 要:针对热作模具钢 H13,观察等方法对样品进行了分析:区呈沿,退织为球粒状珠光体,局部可见球状碳化物呈链状分布,热处理状态下,局部可见碳化物呈网状分布; 网状碳化物是导致 模块的冲击性能H13钢模块冲击功未达到设计要求的主要原因,改善锻造工艺可提高 H13

关键词:沿晶断裂;网状碳化物;横向冲击功

中图分类号:TG115.5 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2022)02-0062-04

H13热作模具钢具有良好的热强性抗冷热疲 劳性能及耐液态金属冲蚀性,被广泛用于热挤压模 铝合金压铸模具等各类模具中[1]由于模具在 使用过程中需要承受较大的冲击力,因此冲击性能 决定了模具的使用寿命随着汽车行业的发展,车支架离合器油底壳等零部件的生产主要采用压 铸工艺[2-5]高压和高速填充压铸模型腔是压铸的 两大特点,相对挤压模具来说,压铸模具在生产过程 中需要承受的冲击功更大,尤其是制造较大的零部 件时,对模具钢的质量要求更高采用常规工艺生 产的 H13钢棒材及尺寸相对较小的模块制作挤压 模具,其寿命可以达到预期效果。 

某厂某批次 H13钢模块的生产工艺流程为铁 液预处理→20t电炉冶炼→LF (钢包精炼炉)→VD(真空精炼炉)真空处理浇铸成16t→16t气体护电渣炉重熔16t钢锭钢锭退 加热(1180 ℃,20h)→45 MN 快锻开坯/成材 (断面规格为400 mm×500 mm)→退火无损检 取样检验在进行钢板的冲击功检验时,发现 冲击性能没有达到预期目标,为了找出冲击性能偏 低的原因,笔者对材料进行了分析,找出冲击功不合 格的原因,为后续的生产提供了改进依据

1 理化检验 

1.1 化学成分分析

检测冲击功不合格 H13钢模块的化学成分,果如表1所示,满足 GB/T1299-2014工模具钢标准的要求

1.2 冲击性能检验 

选择横向无缺口的冲击试样进行冲击性能检 在模块中心部位取样,制成毛坯后再进行淬火回火处理,然后机加工至最终样品尺寸检测3试样,冲击试样尺寸为 55 mm×10 mm×7 mm。 冲击性能好的试样的冲击功可达到300J以上,击性能差的试样的冲击功不到100J。


1.3 冲击试样断口扫描电镜分析 

冲 击 试 样 经 过 超 声 波 清 洗 后,采 用 FEI QUANTA400F 型 扫 描 电 镜 对 其 断 口 进 行 分 析对于冲击功未达到预期目标的试样,其断口整体较 平整,放大观察后,发现断裂源区域可见不同程度的 沿晶断裂特征,冲击功较高的试样沿晶断裂区域面 积较小;反之,冲击功较低试样的沿晶断裂区域面积 较大冲击功达到预期目标试样的断口微观形貌为 轫窝,未见沿晶开裂断口未见大型夹杂物等缺陷冲击功较低和较高试样的断口微观形貌如图1,2一般,断口出现沿晶特征是晶界的一种表 现形式[6]


1.4 金相检验

直接磨抛冲击试样断口面后,经硝酸酒精浸蚀, 采用金相显微镜观察,发现冲击功较低试样的局部 晶界明显,可见碳化物在晶界聚集和明显的带状特 ,未见大尺寸的一次碳化物取冲击功较低的同 批次退火态试样,经磨抛硝酸酒精浸蚀后,用金相 显微镜观察,组织为球粒状珠光体,局部可见球状碳 化物呈链状分布,未见明显碳化物聚集现象,说明冶 炼过程中的偏析处于正常水平,冲击功较低试样的 显微组织形貌如图3所示

对于冲击功较高的试样,其淬回火态的组织为 均匀的回火马氏体组织,未见明显的晶界碳化物;应的退火态组织为均匀的球粒状珠光体,未见碳化 物聚集成网状现象(见图4)。 

2 综合分析

通过电渣重熔冶炼的 H13钢的化学成分满足 标准 GB/T1299—2014要求,根据组织观察,发现 其没有明显的碳化物聚集及带状偏析现象,断口上 未见明显的非金属夹杂物,说明冶炼过程控制正常。 

根据冲击断口的微观形貌及金相组织分析,击功较低试样的断口呈现沿晶特征,组织中明显有 网状碳化物,冲击功较高试样的断口为韧窝形貌,织均匀由于钢材晶界比较薄弱,因此承受冲击载 荷时会形成沿晶断口二次碳化物沿晶界析出是冲 击韧性低的主要原因研究表明[7],H13钢中碳化 物主要为 V8C7,Cr23C6 Cr3C2(Cr2VC2)。受锻造 加热不充分锻后冷却控制不当等因素的影响,这些 碳化物极易在晶界上聚集,弱化晶界,从而降低钢材 的冲击韧性尽量避免二次碳化物沿晶界析出是提 H13钢冲击性能的关键因素

只要严格控制锻造前加热温度及锻造后冷却速 ,就可 有 效 改 善 该 钢 种 网 状 碳 化 物 的 析 出[8-10]高温均匀化增加锻造过程变形量降低终锻温度等 可使钢中碳化物充分细化并弥散分布,有利于抑制 二次碳化物沿晶界析出。H13钢经过高温均匀化 处理后,冶炼凝固过程中形成的成分偏析能得到有 效改善,碳化物及杂质在晶界上偏聚倾向减弱后快速冷却工艺可有效预防钢材中粗大或者网状碳 化物的析出,避免组织中二次碳化物沿晶界析出形 成碳化物链锻后快速冷却再退火工艺可使钢材形 成均匀的球粒状珠光体组织只要增加锻造过程中 的变形量,并采用较大应力破碎粗大的铸态组织及 不稳定的共晶碳化物,就可改善钢材内部组织件允许的话,可以采用镦拔锻艺来进一步改善 H13钢的组织,以提高其性能[11-12]3 结语及建议 (1)电渣重熔冶炼的 H13钢横向冲击性能达 不到预期目标的主要原因为锻造环节控制不当,过热处理后,二次碳化物沿晶界析出,弱化了晶界只要避免二次碳化物沿晶界析出成网,就可有效提 H13模块的横向冲击韧性(2)采用高温均匀化处理,增加锻造变形量高锻后冷却速度等工艺,并尽量降低偏析避免碳化 物沿晶界析出,可有效增强 H13钢的冲击韧性

参考文献:

[1] 吴晓春,左鹏鹏.国内外热作模具钢发展现状与趋势 [J].模具工业,2013,39(10):1-9. [2] 李彦初,赵英亮,陈辉,.美标 H13热作模具钢的锻 造工艺优化[J].山东冶金,2011,33(5):59-61. [3] 李勇,左秀荣,陈蕴博,.国内外热作模具钢的研究 进展[J].特殊钢,2010,31(3):20-23. [4] 曹光明.H13热作模具钢的表面热处理[J].特殊钢, 2005,26(1):34-37. [5] 林林,张小岩,钱楚楚,.中国压铸模具发展的现状 与展望[J].特 种 铸 造 及 有 色 合 金,2019,39(1):45- 48. [6] 钟群鹏,赵子华,张峥.断口学的发展及微观断裂机理 研究[J].机械强度,2005,27(3):358-370. [7] 宋雯雯,闵永安,吴晓春.H13钢中的碳化物分析及其 演变规 律 研 究 [J].材 料 热 处 理 学 报,2009,30(5): 122-126.

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