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分享:铠装热电偶电缆在弯曲加工过程中的断裂原因

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浏览:- 发布日期:2022-10-12 15:08:46【

王剑星1,2,张立新1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,张忠模1,2,赵 彦1,2

(1.料研公司,400707; 2.国家仪表功能材料工程技术研究中心,400707

摘 要:对一支保护管为 GH3128高温合金的,并提艺改进措施结果表明:保护管内壁存在凹坑,并有,使较大,增加了裂纹源萌生的概率;铠装电缆保护管内外壁受到较大应力,使其材料发生成分偏析,料显微组织极不均匀,最终导致铠装电缆在弯曲加工过程中断裂。 

关键词:铠装热电偶电缆;GH3128高温合金;;裂 

中图分类号:TG356.52;TG156.23 文献标志码:B 章编号:1001-4012(2022)04-0049-03

铠装热电偶是一种常用的温度测量传感,用来直接测量或控制各种生产过程中流体及固体介质的表面温度,应用十分广泛[1-2]铠装热 电偶电缆由金属保护管氧化物绝缘材料和热电偶 丝组合铠装而成[3-5]

304不锈 钢316 不 锈 钢,以 及 一 些 高 温 合 金 通常作为热电偶铠装电缆保护管的材料在某些 领域,也采用 GH3128合金作为其保护管的材料GH3128合金是以钨元素钼元素为强化元素的固 溶强化高 温 合 金,其 硬 度 高,强 度 大,但 该 电 缆 的 加工

支 在 弯 曲 加 工 过 程 中 发 生 断 裂 的 ?4.5mm 铠装热电缆,出工艺改进措施?1.75mm NiCr-NiSi热电偶丝(K )及对应的氧化镁瓷柱 组装进尺寸为?12mm×1.4mm GH3128管内,再整体经过?4.5mm电偶1070 的热处 ,0.7mm


1 理化检验

1.1 宏观观察

断裂和未断裂铠装热电偶电缆的宏观形貌如 1所示,根热电缆的外径均4.5mm1可知:断裂的铠电偶电缆已经, 其在?30mm 的棒, 整个断口较为平整;行抛光处理,?30mm ?12 mm 的棒材上进行 弯曲试验后,其表面未发现裂纹和皱褶

1.2 金相检验 

断裂和未断裂铠装热电偶保护管的显微组织如 2所示,可见断裂和未断裂铠装热电偶的显微组 织均为奥氏体+碳氮化物,晶粒和晶界内都有大析出物,且晶界清晰依据标准晶粒度评级图,铠装热电偶的晶粒度为7,未断裂铠装热电偶的 晶粒度为8

由图2c)可知,断裂铠装热电的显组织极其不均匀,靠近内壁的组组织差别 很大,不均匀部分超过壁厚的1/3,硬度明显高于心部保护管内,存在 较多缺陷,外壁缺陷较浅,内壁缺陷较深未断裂铠 装热电偶保护管的显微组织相对均匀,内壁均匀平 [见图2d)],这可能是由于断裂铠装热电偶保护 管内壁存在本征裂纹,在管材拉拔过程中,氧化镁瓷 的不匀破使,内壁到较大应,,使晶粒重组,因此保护管内壁的晶粒度普遍低于 ,晶界


1.3 扫描电镜及能谱分析

采用 TESCAN VEGA3型扫描电子显微镜对 断裂铠 装 热 电 偶 保 护 管 进 行 断 口 扫 描 分 析 (见 图 3)。由图3可知:整体看断口较平整,未发现明显的 剪切区,高倍下观察可知其主要以韧窝状为主,内壁 剪切区主要以脆性开裂为主,但断面上仍能观察到 未聚集长大的浅小韧窝;断口心部微观形貌呈现大 量韧窝,无滑移带和剪切面的出现,可见该断裂为韧 性断裂由图3b)可知,在断裂铠装热电偶保护的内壁发现 V 型缺口,这是由于内壁发生脆化,护管在弯曲过程中开裂

对断裂和未断裂铠装热电偶保护管进行能谱分 (见图4),发现断裂保护管的晶界和晶粒间都有 大量的析出物,晶粒间主要为颗粒状析出物,晶界上 除了有颗粒状析出物,还有棒状和链状析出物,说明 组织内有多种析出物同时析出经过能谱分析可 ,析出物主要为富含钼元素和钨元素的析出物,,4c),,,铬元 素含量略有增加,而镍元素含量与基体相比少很多, 可见材料已经发生成分偏析


2 综合分析

文献[6]的研究表明,该合金在固溶状态下应出 单相奥氏体基体以及少量的析出相组成由于该合 金的碳含量很低,形成的碳化物很稳定,在固溶时不 能完全溶解,因此在不同温度时,晶粒内部仍然存在 弥散分布的碳化物[6]铠装热电偶电缆在加工过程中,要经过多道次 拉拔,每经过几个道次,需进行热处理才能确保铠装 电缆具有较好的拉拔加工性能由图3可知,铠装 电缆在拉拔过程中,外壁受到拉丝模的挤压与摩擦, 而内壁受到氧化镁的挤压与摩擦保护管内壁在拉 拔过程中受到较大的应力,该应力明显高于保护管 外壁受到的应力保护管内部缺陷中填满了氧化镁 ,说明铠装热电偶电缆保护管在拉拔过程中已经 产生了裂纹,这应该是保护管内壁本身缺陷导致的保护管壁厚较薄,外壁由于受到拉丝模的挤压 与摩擦形成脆化层,原材料保护管内存在凹坑,使保 护管组织不均匀,从而在铠装电缆的弯曲加工过程 ,保护管外壁产生缺陷后,铠装电缆很快断裂。 

3 结论

(1)原材料管材内壁存在凹坑,并有氧化镁嵌 ,使内壁在拉拔过程中受到较大应力,增加了裂纹 源萌生的概率

(2)由于受到拉丝模的挤压与摩擦,保护管外 壁形成脆化层,由于原材料管材内存在凹坑,因此保 护管内壁脆化并产生缺陷,塑性较好的区域变薄,而在铠装电缆弯曲加工过程中,保护管外壁产生缺 陷后,铠装电缆很快就发生断裂。 

(3)工序,剔除存在,

参考文献: [1] 王天资,任侃,,.-度影响分析[J].,2018(11):308-311. [2] 张健康,,,.应用[J].,2016,37(1):23-27. [3] 秦彩霞,,.的分析 与改进[J].仪器仪表用户,2014,21(1):22-23. [4] 张立新,,陈洁,.装热电 偶研究[J].,2020,26(8):27-30. [5] 王宏,,,.核场测温的研究[J].材料导,2019,33(1):398-402. [6] 蒋世川,张健,耀,.GH3128奥氏体晶粒长大的影响[J].,2019,40(5): 150-156.

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