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分享:某电厂高温再热蒸汽管道立管管夹变形 原因及结构优化

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浏览:- 发布日期:2022-09-26 16:14:57【

王 彪1,秦旭明1,曹先慧2,陈亮平

(1.湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司,长沙 410000;2.湖南省湘电试验研究院有限公司,长沙 410000) 

摘 要:某电厂高温再热蒸汽管道立管管夹尾部发生变形,通过几何尺寸测量化学成分分析拉伸试验及热-结构耦合有限元分析等方法,:曲段的转角处存在应力集中现象,该处等,; 通过增加管夹厚度和在管夹直段与弯曲段的转角处设置肋板,可使其最大等效应力降低至相应温 度下材料的屈服强度以下,有效防止管夹变形

关键词:高温;管夹;等效应力;有限元分析

中图分类号:TG115 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2022)01-0014-04

支吊架是电厂汽水管道系统中的重要组成部 ,具有安全承受管道载荷合理约束管道位移制管道端口对所连接设备的推力和扭矩增加管系 稳定性及防止管道振动等功能[1]由于支吊架承载 情况复杂,因此很容易发生失效[2-4],这会使管道发 生局部应力集中,进而导致管道使用寿命变短,严重 影响机组的安全运行。 

某电厂330 MW 亚临界燃煤发电机组的高温 再热 蒸 汽 管 道 设 计 温 度 为 545 ℃,设 计 压 力 为 4.699MPa,材料 牌 号 为 A335-P91。机 组 在 冷态检查过程中,发现高温再热蒸汽管道立管段2恒力吊架在未出现过载的情况下,管夹尾部明显上 ,变形部位主要集中在直段与弯曲段的转角处,1 变形管夹的宏观形貌 1所示该管夹材料为12Cr1MoVR ,恒力吊 

架载荷为97220N。笔者通过几何尺寸测量化学 成分分析拉伸试验及热-结构耦合有限元分析等方 ,分析了管夹变形的原因。 


1 理化检验 

1.1 几何尺寸测量

变形立管管夹及相应管段的结构示意如图2管道外径为747.5mm,壁厚为34mm,管夹的 相关尺寸见表1。


1.2 化学成分分析 

依据 GB/T14203-2016《火花放电原子发射 光谱分 析 法 通 则》,对 变 形 管 夹 进 行 化 学 成 分 分 ,试样1取自管夹弯曲段,试样2取自管夹直段 与弯曲段的 转 角 处,试 样 3 取 自 管 夹 保 温 层 外 的 直段处,结 果 见 表 2,管 夹 的 化 学 成 分 符 合 GB/T 713-2014《锅 炉 和 压 力 容 器 用 钢 板 标 准 对 12Cr1MoVR钢的


1.3 拉伸试验 

依据 GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验 1部分:室温试验方法》,采用电子拉伸万能试验 机对管夹试样1,2,3进行拉伸试验试验结果见表 3,其 拉 伸 性 能 均 满 足 GB/T 713-2014 标 准 对 12Cr1MoVR


依据 GB/T228.2-2015《金属材料拉伸试验 2部分:高温试验方法》,采用 SANS万能试验机 对管夹试样1,2,3进行高温拉伸试验,试验温度为 400 ℃,试验结果见表4,其屈服强度均满足 GB/T 713-2014标准12Cr1MoVR技术要求。 


2 -结构耦合分析 

管夹弯曲段(试样1)长期处于高温环境中,温层(3)80,基本 相同,不存在长期高温作用导致材料强度降低的情 考虑到管夹弯曲段长期处于高温环境中,对该 管夹进行热-结构耦合分析,研究管夹在高温环境中 的应力分布情况

2.1 管夹温度和应力分布情况

根据管夹的实际尺寸和热物理参数,建立管夹 的有限元模型,管道与管夹之间管夹与螺栓之间通 过接触属性设置连接,其相关热物理参数见表 5。 该管段保温层厚度为260mm,为简化计算,保温层 视为绝热,管夹与空气设置为对流换热,对管道内壁 施加545 的温度载荷在管道运行稳定后,管夹 基本处于静止状态,主要承受管道的重力,在结构分 析中,限制管道拉杆的竖向位移,只考虑重力对管夹 的影响


由图3,模拟得到管夹直段与弯段转角处 温度超过400℃,且存在应力集中现象,最大等效应 力为181.4MPa,超过了该温度下材料的屈服强度, 该处会产生塑性变形,这与现场管夹情况基本一致

2.2 管夹结构优化分析

变形立管管夹服役时间超过10a,其设计时所 依据的汽水管道支吊架设计手册》(西北院1983 ),未 对 非 标 件 管 夹 的 尺 寸 做 具 体 要 求现 行 发电厂汽水管道支吊架设计手册》(D-ZD2010)提出,当管道外径超过325 mm ,立管管夹需设 置肋板,而 该 变 形 管 夹 无 肋 板由 于 各 吊 架 载 荷 和 吊 点 间 间 距 均 不 同,现 行 设 计 手 册 和 GB/T 17116.2-2018 管道支吊架 第2部分:管道连接 部件都 未 对 管 夹 厚 度 (板 材 厚 度)做 明 确 要 求基于以上分 析,考 虑 在 不 改 变 管 夹 其 他 设 计 参 数 的情况下,通过增加管夹厚度设置肋板来提高管 夹的承载强度,降低管夹应力将管夹厚度由原来的24 mm 增至30 mm,管夹直段与弯曲段的转角处设置肋板,对优化后的 管夹进行有限元分析由图4可见,优化后管夹的 最大等效应力降低至171.0MPa,在吊点位置处,处温度低于100 ℃,其应力低于相应温度下材料的 屈服强度


夹直段与弯曲段转角处的最大等效应 力未超过120MPa,远低于优化前管夹的最大等效 应力(181.4MPa),也小于相应温度下材 料 的 屈 服 强度

3 结论及建议

(1)在高温环境中,管夹在直段与弯曲段的转 角处存在应力集中现象,其等效应力超过相应温度 下材料的屈服强度,导致管夹变形(2)通过增加管夹厚度和在管夹直段与弯曲段 转角处设置肋板,可有效防止管夹变形,提高管夹的 承载能力,保障管道的安全运行(3)在管夹设计过程中,应根据吊架的承载情 况和管道服役环境,对管夹进行强度校核


参考文献    

[1] 魏春明,赵星海,郑明秀,.电厂汽水管道支吊架失 效原因的 分 析 [J].电 站 系 统 工 程,2009,25(5):15- 17. [2] 刘明,郭延军,何桂宽,.火电厂汽水管道热胀位移 异常综合 评 估 及 处 理 [J].理 化 检 验 (物 理 分 册), 2018,54(4):256-261,264. [3] 马志强,安付立,刘宾.600MW 机组再热蒸汽冷段 管道倾斜变形原因分析与处理[J].理化检验(物理分 ),2012,48(11):749-752. [4] 王彪,唐远富,秦旭明.某电厂高温再热蒸汽管道下沉 原因分析及治理[J].湖南电力,2020,40(2):33-36.

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