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浏览:- 发布日期:2023-03-28 13:40:11【

董雪春

(上海申凯公共交通运营管理有限公司,上海 200070) 

摘 要:某地铁受电弓拉杆球铰轴承在运行过程中发生失效断裂采用宏观分析断口分析相检验硬度测试及化学成分分析等方法对球铰轴承的失效原因进行了分析结果表明:该受电弓 拉杆球铰轴承的断裂模式属于高周低应力疲劳断裂球铰轴承在服役过程中承受频繁的振动和交 变载荷作用,折角处的微裂纹成为疲劳裂纹源区,裂纹在交变载荷作用下不断扩展,最终导致球铰 轴承失效断裂

关键词:球铰轴承;受电弓;疲劳断裂;微裂纹;交变载荷 中图分类号:TG115.2 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2021)04-0063-04

受电弓是地铁列车从触网获取电能的机电一体 化设备,一般安装在电客列车动车的车顶上,常规 4节和6节编组列车有2个受电弓,8节编组列车有 3个受电弓上海地铁使用的所有电动受电弓为典 型的单臂受电弓,主要由如下部件组成:碳棒上支 (含弓头平衡杆)、下支架(含拉杆)、底架升弓弹 落弓机构绝缘子等受电弓通过升弓电机完成 升落弓,依靠升弓弹簧来维持与触网的接触压力上海地铁最早的电动弓使用至今已有10a(),大部分已经经历了5a架修修程在上海地铁 近几年运营使用中,电动受电弓发生了多次弓网冲 突事件,对上海地铁的有序运营造成了较大影响,乘客的出行带来了不便经后续故障分析,多起弓 网冲突事件是因为受电弓拉杆球铰轴承失效后引起 的弓网冲突故障[1-2]受电弓拉杆是受电弓的重要组成部分,是受电 弓的关键部件,也叫连接杆耦合杆等,拉杆通过对 穿螺栓形式固定在底架与上支架尾部,在受电弓升 起后,拉杆通过底架和上支架的固定连接,把上支架 连带弓头拉起,故取名拉杆拉杆通常由碳钢无缝 钢管及两端连接轴承组成,连接轴承按结构分为有 组合轴承(轴承加轴承座,连接螺栓)和一体式的球 铰轴承,上海地铁电动受电弓使用的拉杆两端连接 轴承是一体式的球铰轴承该地铁受电弓拉杆球铰 轴承在运行过程中发生了失效断裂,笔者对球铰轴 承失效原因进行了深入研究分析,并给出了相关建 议和措施,以期类似事故不再发生。 


1 理化检验 

1.1 宏观分析

发生失效的拉杆球铰轴承材料为304不锈钢, 型号为 SA16t/K-F。受电弓拉杆球铰轴承安装示 意图如图1所示受电弓球铰失效部件宏观形貌如图2所示,枚失效部件分别标记为1号和2失效部件为同 一件拉杆的两部分,拉杆两端各拧入一件关节球铰 轴承,球铰杆体材料为0Cr18Ni93所示为1号球铰轴承残件宏观形貌,可见 外圈断裂且严重变形,两处断裂位置分别标记为1- 11-2,1-1处断面可见断口学特征,1-2处断裂位 置可见明显的金属熔化痕迹,球铰外圈断裂变形后, 1-2端由于高压接地短路而熔化,故将1-1断口作为 重点分析对象。 4所示为受电弓拉杆装配示意图,断裂位置 如图中箭头所示,经分析可知,正常服役状态下杆端 关节轴承(球铰)主要承受拉伸载荷及内圈转动引起 的轻微弯曲载荷作用


1.2 断口分析 

5所示为1-1处断口低倍形貌,断裂起源于 轴承外圈与杆部过渡圆角处,断口表面平整,未发现 明显的磨损或锈蚀现象,左上部可见金属附着物将断口分为 A,B,C,D4个区域进一步观察6所示 为 球 铰 未 断 裂 圆 角 处 低 倍 形 貌,7A ,8 B,,为疲9C,可 见 明 显 的 韧 窝 形 ,该 区 域 宽 度 约 为 0.3mm,为最终断裂区10所示为 D 区低倍形 ,可见断面上的附着物呈球状及溅射状,应为电属熔滴飞溅到断面上所致11所示为 A 区附近 外表面的微观形貌,可见明显的犁沟状加工刀痕及 微裂纹。 


1.3 金相检验

截取断口附近纵向试样进行金相检验,未发现明显的低倍缺陷12所示为球铰未断裂侧圆角 处低倍组织形貌,经测量圆角半径约为5.1mm,合图纸设 计 要 求(5 mm),但 圆 角 过 渡 不 平 滑,在明显的折角(图 中 箭 头 所 示),该 折 角 半 径 约 为 0.21mm。13所示为断口附近的纵向显微组织形貌,见断口起源处表面存在一条弧形的微裂纹(箭头所 ),主裂纹与二次裂纹均从该微裂纹处萌生,近表 面显微组织存在滑移带和形变诱发马氏体,心部组 织为奥氏体14所示为断口处纵向显微组织形貌,通过扫 描电镜观察到裂纹主要以穿晶方式扩展,无明显分 支裂纹检测的球铰中非金属夹杂物形貌,根据 GB/T 10561—2005《铜中非金属夹杂物含量的测定———准评级图显微检验法规定,判定为 A 类硫化物()1,B类氧化铝(细系)1.5,D 类球状氧化物 (细系)1.5


1.4 硬度测试 

选取试样断裂起源处4个区域(I,II,III ,IV )进行硬度测试,测试位置如图15所示,度结果见表1。可见断口边缘的硬度远远高于心部 硬度,说明零件外表面经过机械加工后形成了明显 的加工硬化

1.5 化学成分分析

采用直读光谱仪对断裂试样进行化学成分分 ,结 果 见 表 2。 可 见 其 化 学 成 分 符 合 GB/T 1220—2007《不锈钢棒中对0Cr18Ni9不锈钢的成 分要求


2 分析与讨论

断裂球铰轴承的断口宏观形貌表明,断裂发生 于关节轴承与螺纹杆部过渡圆角处,断面平整但表 面附着金属熔滴,说明发生断裂在先,金属熔化在 断裂源外侧存在明显的机加工痕迹和微裂纹, 试样未断裂侧过渡圆角部位低倍形貌同样可见明显 的加工刀痕,说明该试样过渡圆角最终加工工艺为车 加工,且加工完成后未进行打磨处理,致使其表面残 留明显的加工刀痕和微裂纹,并引起表面加工硬化通过金相检验分析可知,断口起源处表面可见 一条弧形微裂纹,主裂纹与二次裂纹均从该微裂纹 处萌生,近表面显微组织存在形变而诱发马氏体,部组织为奥氏体,表面与心部组织存在显著区别通 过硬度测试结果可知,球铰表面硬度远远高于心 部硬度,该现象与显微组 织 特 征 一 致断 口 电 镜 观察显示,断 面 微 观 形 貌 可 见 明 显 的 疲 劳 辉 纹, 辉纹间距较窄,且终 断 区 面 积 不 足 整 个 断 面 面 积 10%,呈现典 型 的 高 周 低 应 力 疲 劳 断 裂 特 征低倍组 织 显 示,过 渡 圆 角 半 径 虽 然 符 合 图 纸 要 ,但圆 角 过 渡 不 顺 畅,存 在 半 径 约 0.2 mm 折角结合断口形貌与金相检验可知,机加工导致球 铰轴承近表面组织严重变形并诱发马氏体相变,时形成折角和大量微裂纹,在断裂源区表面形成明 显的应力集中区,球铰轴承服役过程中承受频繁的 振动和交变载荷作用,折角处的微裂纹成为疲劳裂 纹萌生的源区,裂纹在交变载荷作用下不断扩展,终导致球铰轴承失稳断裂。 


3 结论及建

该受电弓球铰轴承的断裂属于高周低应力疲劳 和交,的源 ,载荷作用下不断扩展,最终导致球铰 建议在电动受电弓拉杆轴承选型时,选择强度 ,厂家生产的轴承检查球铰轴承是 否存,加工刀痕, 使用 X射线检测

来源:材料与测试网

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