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分享:某核电站安全厂用水系统奥氏体不锈钢仪表管泄漏原因

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浏览:- 发布日期:2022-09-30 10:29:25【

李鸿远1,张彦召2,张舟永2,刘洪群2,潘姚凡

(1.中广核苍南核电有限公司,温州 325000;2.苏州热工研究院有限公司,苏州 215004) 

摘 要:某核电站安全厂用水系统奥氏体不锈钢仪表管焊缝处发生泄漏采用宏观观察化学 成分分析硬度测试金相检验和扫描电镜分析,分析了该仪表管泄漏的原因结果表明:该仪表管 内壁焊接热影响区形成严重的回火色,即贫铬氧化层,在海水中氯离子的作用下,管道内壁形成点 蚀坑,点蚀坑不断扩展,最终贯穿整个管壁,导致仪表管泄漏

关键词:奥氏体不锈钢;泄漏;点蚀;回火色 

中图分类号:TG115 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2022)03-0045-04

滨海核电站将海水作为核岛和常规岛的最终冷 ,将各种设备和构筑物产生的热量带入大海水冷却系统进行了较为严格的防腐蚀设计,如采用 耐海水腐蚀等级高的材料[1-2],通过内壁衬里 隔离海水[3],以及采用牺牲阳极保护法[4]极保护电流[5]保护金属不被腐蚀核岛安全厂用水 (SEC)系统的主要功能是将设备冷却系统(RRI)输的热量传到海水中。SEC 系统作为一种重要的 安全系统,在正常运行和事故工况条件下,该系统都 能将与安全有关的构筑物系统和设备传来的热量 输送到最终热阱[6-7]。 

某核电站 SEC 系 统 管 道 内 部 为 海 水,外 部 为 滨海盐雾环境,主管道材料为碳钢,通过表面涂层 和外加阴极保护电流进行防护主管道上的仪表 RCC-M M3304-2007 Designand ConstructionRulesfor MechanicalComponentsof PWR NuclearIslands 标 准 中 的 Z2CND1712 , 对应中 国 标 准 中 的 022Cr17Ni12Mo2 ,316L 不锈钢仪 表 管 和 主 管 道 ,仪表管和法兰管座通过焊接连,焊接方法为 氩弧焊,该系统管道在已运行的6a中发生多次仪 表管穿孔导致的泄漏事件泄漏位置在仪表管和 法兰管之间的焊缝处,如图1所示

为查明该 仪 表 管 泄 漏 的 原 因,笔 者 对 泄 漏 管 段进行了一 系 列 检 验 与 分 析,并 提 出 相 应 的 改 进 措施


1 理化检验

1.1 宏观观察 

该 泄 漏 仪 表 管 壁 厚 约 为 2.5 mm,管 径 为 14.5mm。由图2可见:该仪表管泄漏位置靠近焊 ,其周围有多个贯穿性凹坑,仪表管内壁附着有红 褐色腐蚀物,靠近焊缝区域颜色较深


1.2 化学成分分析 

对该泄漏仪表 管 进 行 化 学 成 分 分 析,结 果 如 1所示,可知仪表管的化学成分均符合 RCC-M M3304-2007 标 准 对 Z2CND1712 钢 的 技 术 要求

1.3 硬度测试 

对该泄漏仪表管进行硬度测试,结果如表2,可知 仪 表 管 母 材 及 焊 缝 处 的 硬 度 均 匀,未 见 异常


1.4 金相检验 

3 仪表管泄漏位置不同区域的显微组织 对该仪表管泄漏位置的显微组织进行观察3:,粒度5~6;,,区域 未发现未熔合气孔等焊接缺陷在该仪表管泄漏 位置截 面 截 取 试 样 进 行 显 微 组 织 形 貌 观 察4所示,泄漏位置离焊缝较近,处于热影响区,表管内外壁泄漏位置附近均分布有凹坑,管道内壁 的凹坑数量较多


1.5 扫描电镜分析

采用扫描电镜(SEM)对该仪表管内壁的凹坑 进行微观形貌观察如图5所示,该仪表管内壁凹 坑向内扩展,凹坑底部可见明显的晶粒特征,为典型 的点蚀坑特征形貌


2 分析与讨论

点蚀是服役于海水环境中的奥氏体不锈钢最常 发生的局部腐蚀类型之一受缝隙腐蚀污垢以及 微生物[8-9]等影响,Z2CND1712奥氏体不锈钢表面 钝化层会被 Cl- 破坏而发生点蚀同时,焊接过程 会严重影响该材料的耐点蚀性能常规的奥氏体不 锈钢焊接接头不同区域的点蚀敏感性从大到小依次 为热影响区母材焊缝热影响区点蚀敏感性最大 的原因是在焊接过程中其表面形成了不具备保护功 能的贫铬氧化层[10],常被称为回火色区域,回火 色颜色越深,发生点蚀的可能性越大在现场焊接 过程中,很难避免该类材料表面产生一定程度的回 火色,通常采用打磨和酸洗钝化的方式进行去除

通过现场检查发现,该批次SEC系统仪表管采 用氩弧焊进行焊接,外壁由氩气保护,内壁没有实施 保护气氛在焊接过程中,仪表管接头内壁的热影 响区形成了严重的回火色,且没有进行打磨或酸洗 钝化仪表管的泄漏位置位于焊缝热影响区,壁泄漏位置附近均有大量不同深度的点蚀坑,其中 内壁点蚀较为严重,内壁点蚀坑在系统运行过程中 不断扩展,最终贯穿整个管壁,导致仪表管泄漏

实际生产中,为了避免不锈钢管道发生点蚀,进行以下改善措施

(1)焊接时控制焊接工艺参数,减轻热影响区 的回火色,如减小焊接电流,增加焊接速率,在管道 内实施保护气氛,焊后进行表面酸洗钝化处理;

(2)加强管道点蚀敏感区域的检查,及时发现 和修复泄漏区域

(3)重要区域的仪表管采用耐点蚀性能更高的 材料,如超级奥氏体不锈钢S31254。

3 结论及建议

(1)核电站 SEC 系统仪表管泄漏的主要原因 是管道内壁焊接热影响区形成严重的回火色,即贫 铬氧化层,在海水中氯离子的作用下,内部形成点蚀 ,点蚀坑不断扩展,最终贯穿整个管壁,导致仪表 管泄漏

(2)建议通过优化焊接工艺来缓解不锈钢焊缝 处的点蚀敏感性,加强监督,及时发现和修复泄漏区 ,重点区域管道采用更耐海水点蚀的材料

参考文献: [1] 刘飞华,任爱,杨帆,.核电站海水冷却系统的腐蚀 与防腐 蚀 设 计 [J].腐 蚀 与 防 护,2007,28(6):313- 316. [2] 钟赵江,张耀,王芷芳.核电站海水系统对设备管道的 腐蚀与防护[J].全面腐蚀控制,2007,21(3):25-26.[3] 张耀,张忠伟,黄祖兵.核电站适用涂层特点分析[J]. 上海涂料,2007,45(4):41-43. [4] 胡明磊,徐科,余小燕,.核电厂海水系统牺牲阳极 失效分析[J].全面腐蚀控制,2014,28(9):65-67. [5] 赵卫东,周澄,刘洪群,.秦山核电厂海水管道内壁 阴极保 护 系 统 有 效 性 评 价 [J].中 国 核 电,2021,14 (1):40-42. [6] 苗学良,桂馨宇,张维,.某核电厂安全厂用水系统 SEC泵出口管道腐蚀原因分析[J].全面腐 蚀 控 制, 2014,28(1):73-75. [7] 谢军,李鸿远,潘韶东.CPR1000SEC 系统备用列 海生物捕集器在静止海水中的防腐选材设计与评估 [J].全面腐蚀控制,2016,30(1):12-15,86. [8] 李鸿远,王水勇,曹岩,.核电站工程建设阶段典型 防腐问题与改 进 [J].全 面 腐 蚀 控 制,2013,27(11): 48-52. [9] 张舟永,刘洪群.核电站的微生物腐蚀及其控制[J]. 腐蚀与防护,2016,37(7):544-548. [10] ?ABANOWSKI J,G?OWACKA M. Heat tint colours on stainless steeland weldedjoints[J]. WeldingInternational,2011,25(7):509-512. 

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