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浏览:- 发布日期:2023-03-10 15:01:27【

郭 丹1,彭章华1,张维科1,翟光杰2,何成文2,蒋 华

(1.西安热工研究院有限公司,西安 710032;2.内蒙古兰太实业股份有限公司,乌海 016000; 3.山西中电神头第二发电有限责任公司,朔州 036011) 

摘 要:某工业园区自备电厂锅炉水冷壁管在运行期间多次发生穿孔事故,通过内壁垢样分析 和金相检验等方法,结合现场工况,对水冷壁管的穿孔原因进行了分析结果表明:锅炉内水的电 导率和SiO2 含量偏高,且现场缺少在线仪表监测,造成内壁结垢,继而引发了垢下局部碱腐蚀,成管壁减薄至无法承受工作应力而穿孔爆裂。 

关键词:水冷壁管;爆裂;垢下碱腐蚀;水质 中图分类号:TK223.3 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2021)03-0073-05

水冷壁管是电厂锅炉的基本部件,其内部流动 着高温水汽介质,外部吸收着炉膛辐射热量长期 以来,因制造超温腐蚀等问题诱发的泄漏爆管事 件频频发生[1-5],严重威胁着机组的高效稳定运行因此,及时分析产生原因和探究机理,是预防隐患和 解决问题的必要措施某自备火力发电厂于20051月投产运行,工业园区提供水汽等综合服务锅炉采用的是 UG-75/5.3-M14型中温中压循环流化床,锅炉的额 定蒸汽压力为5.3 MPa,额定蒸汽温度为 485 ℃。 炉膛水冷壁管采用全悬吊结构,由材料为20G 规格为?60mm×5 mm 的膜式管排列组成,炉膛 右墙分布的水冷壁管数量分别为59,59, 33,33。2013年至今锅炉水冷壁多根管发生穿孔 事故,造成多起非计划停运事故为找到水冷壁管 的穿孔原因,笔者对爆裂水冷壁管进行了一系列检 验与分析,以期减少该类事故的发生。 

1 理化检验

1.1 宏观分析

1为穿孔水冷壁管的宏观形貌由图1a),穿孔位置位于向火侧抓钉附近,为不规则穿孔, 边缘呈刀刃,管外径为59.18~59.88mm,接近公 称外径60mm,管径未胀粗由图1b)可知,背火侧 壁厚为5.12mm,接近公称壁厚(5mm),管壁未减 ;然而,向火侧壁厚最薄部位不足1 mm,减薄现 象严重由图1c)可知,管内壁附着坚硬厚实且凹 凸不平的垢层


1.2 内壁垢层分析 

采用 Axios4.0kW X射线荧光仪(XRF) 分析垢层的化学成分,结果如表1所示可知垢样 的主要组成元素为氧,同时还含有钙锌等元素采用 UltimaIV X 射线衍射仪(XRD)分析 垢层的物 相 组 成,结 果 如 图 2 所 示可 知 主 要 物 相 为 Ca5 (PO4 )3OH, Mg2 (PO4 ) OH, (Fe,Zn)(Fe,Al)2O4,Fe2O3,Na2SiO3,化铁和硅酸盐质量分数分别约为45%,32%,13%。 考虑到穿孔位置垢层破坏严重,因此选取穿孔 位置附近较完整的管段测量垢量经洗垢计算可 ,向火侧单位面积垢量为978.5g·m -2,背火侧单 位面积垢量为587.0g·m -2,洗垢前后管内壁形貌如图3所示依据DL/T794-2012《火力发电厂锅 炉化学清洗导则可知,管内壁结垢量大,且已超过 规定的清洗标准600g·m -2


1.3 金相检验 

在水冷壁管的穿孔失效部位和远离穿孔未失效 部位分别制取横截面试样,采用光学显微镜对其进 行观察,显微组织形貌如图4所示4a)~c),穿穿;穿,损伤现象进一步观察图4c),可见内壁靠近垢的基体金属存在明显的腐蚀现象根据 DL/T674 -1999《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准技术要求对远离穿孔部位的向火侧背火侧进行观 ,可知显微组织均为铁素体+珠光体,球化级别 1,未球化,穿孔水冷壁管的显微组织正常


1.4 现场检验

1.4.1 仪表设备 经现场检查可知,除混床出口电导表外,厂区其 他在线监测仪表均已损坏或缺失,仅依靠手工取样分 ;凝汽器管材料为黄铜,2011年前曾数次出现穿孔 泄漏,导致未经处理的冷却水直接混入锅炉系统1.4.2 水汽品质 采用 Cond3310 型电导率仪测水汽()电导 ;采用 pHS-3C 型酸度计测水汽的 pH;U- 2900型分光光度计测水汽中硅含量;Dionex- 500、ICS-1100AR 离 子 色 谱 仪 分 别 测 水 汽 中 阴 离 阳离子含量该自备电厂锅炉补给水以循环水排污水为水 ,以黄河水地下水为备用水源2,3,4分别为给水中阴离子阳离子、SiO2 含量和 氢 电 导 率、pH 2 PO4 3- 质 量 浓 度 最 2.88 μg·L -115.28μg·L -1,;34 可知给pH 8.67,8.69,8.95,pH GB/T12145-2016力设pH 8.8~9.4;SiO2 8.66,11.10,6.25μg·L -1,20μg·L -1;


5,6,7分别为炉水中阴离子阳离子、SiO2 含 量 和 电 导 率pH GB/T 12145-2016 PO 3- 4 5~15mL -1 线 处 理 滞 后 等 问 题,5 PO 3- 4 12.6mg·L -1,离子含6显 异 常由 表 7 可 知 电 导 率 为 39.9,55.8, 47.8μS·cm -1,;SiO2 大为6036.1μg·L -1,,,进入过热器和汽轮机系统;pH 无明显异常。 

2 分析与讨论 

水冷壁管穿孔为不规则穿孔,边缘呈刀刃状,壁未胀粗;向火侧内壁腐蚀减薄严重,附着坚硬且厚 实的碱式钙镁垢氧化铁垢和硅酸盐垢;管内壁结垢 量超过标准的规定;穿孔处显微组织呈穿晶断裂形 ,向火侧内壁靠近垢层的基体金属存在明显的腐 蚀现象,未见晶间微裂纹,显微组织正常根据现场检验可知,生产中缺失在线仪表监测; 凝汽器曾数次发生穿孔泄漏;给水中 PO4 3- 含量偏 大且波动明显;炉水中PO4 3- 含量接近限值,电导率 SiO2 含量明显偏高依据以上特征判断该水冷壁管的穿孔原因是水 质不良造成了垢下碱腐蚀,局部腐蚀后减薄,薄到不足以承受工作压力后发生穿孔[6-9]正常 运 行 时,炉 管 内 壁 会 形 成 一 层 致 密 的 Fe3O4 保护膜,反应式为 Fe+4H2O Fe3O4 +4H2(1) 然而,前期凝汽,未经处的冷却直接混入锅炉系统,引入大量盐分,加上没有在线仪 表的监测,不能及时调控加药量来抑制水垢的形成, 导致不良水质流转于锅炉中高温环境下,炉水中 碱式钙镁盐硅酸盐等溶解度下降,盐分析出,附着 在炉管内壁;同时,流动腐蚀还将产生氧化铁垢随着锅炉运行时间的增加,各类水垢不断积累, 垢层越来越坚硬厚实,为垢下腐蚀提供了条件于垢层传热性能差,炉管管壁温度迅速升高炉水急 剧蒸浓一方面,浓缩的垢下炉水受垢层阻碍无法 与中部炉水混均,各种杂质浓度升高,形成腐蚀性溶 液破坏 Fe3O4 保护膜另一方面,有氧环境中垢下 易发生氧去极化和不溶性盐垢还原反应,反应式为 O2 +2H2O+4e - →4OH - (2) Fe3O4 +H2O+2e - →3FeO+2OH - (3) 使炉水的碱(),[10-11],直至剩余壁厚不足以承受内压而爆裂,应式为 Fe+3OH - → HFeO2 -+H2O+2e - (4) 3HFeO2 -+H + →Fe3O4 +2H2O+2e - (5) ,,不会[12],2H ++2e - → H2(6) 


3 结论及建议

(1)水冷壁管穿孔的主要原因是水质不良且现 场缺线,,,力而发生穿孔泄漏(2)建议对锅炉进行酸洗,及时清理受热面结 ,线,(3),于小 于设计最小壁厚的水冷壁管应及时更换,以免造成 故障

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