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浏览:- 发布日期:2023-03-30 13:30:37【

气门弹簧早期断裂原因

 (浙江美力科技股份有限  公司,绍兴 312000)

:某公司生产的气门弹簧在用户安装使用几小时后即发生早期断裂采用宏观观察 观分析金相检验及硬度测试等方法对气门弹簧的早期断裂原因进行了分析结果表明:气门弹簧 表面存在折叠裂纹缺陷,该缺陷是在原材料轧制过程中产生的在交变载荷作用下,折叠裂纹尖端 的延伸部分成为疲劳裂纹源并不断扩展,从而造成气门弹簧早期疲劳断裂

关键词:气门弹簧;早期断裂;折叠裂纹;交变载荷;应力集中 中图分类号:TG115.2 文献标志码:文章编号:1001-4012(2021)04-0055-0

某公司生产的气门弹簧,用户安装使用几小时 后 即 发 生 了 早 期 断 裂, 气 门 弹 簧 的 材 料 为 VDCrSi弹簧钢,线径为5.2 mm,总圈数10.1有效  8.1 , , 计 最 大 应 力 为 839.8MPa,疲劳寿命要求为3×10 周次该气门 弹簧的生产工艺流程为:原材料(油淬火回火态)→ 卷簧回火磨簧喷丸立定处理清洗上油→ 包装笔者对该早期断裂弹簧进行了检验和分析以期类似事件不再发生

1 理化检验

1.1 宏观观察 

断裂气门弹簧   ,  位置位 于 距 离 右 侧 端 头 第     在体视显 ,   , 见有放射纹路收敛 于 钢 丝 表 面 的 裂 纹 处,  断裂源断裂源区宏观形   ,  簧内侧

1.2 微观分析 

采用扫描电镜观察弹簧断口及表面情况,在断 裂源区可以清楚地看到有发散条纹起源于裂纹两 侧;观察断口表面,发现有一条沿钢丝轴向开裂的裂 纹与断口相连,如图4和图5所示其他断口附近 表面未发现其有明显加工缺陷 


1.3 金相检验 

在断口附近取金相试样,分析裂纹情况及其横 截面显微组织形貌在抛光状态下观察裂纹情况可见裂纹从弹簧表面起源,总长度约0.3mm,裂纹 两侧存在氧化脱碳现象,如图6所示 金相试样经3%硝酸酒精溶液浸蚀后置于蔡司 金相显微镜下观察,可见试样的显微组织为回火屈 氏体,如图7所示弹簧表面显微组织正常,没有明 显的脱碳现象,如图8所示

1.4 硬度测试

使用显 ,  表1。弹簧的平均硬度为541.6HV1。 

分析与讨论

通过对断裂弹簧的显微组织和表面脱碳情况进行分析可知,弹簧的显微组织正常,硬度测试结果表 明弹簧的硬度符合图纸要求 在断裂源区存在明显的裂纹,根据断口附近钢 丝表面观察到的裂纹形貌判断该裂纹为折叠裂纹  ,  0.3mm。从裂纹微观形貌来看,裂纹开裂部位由表 及里,裂纹与表面约成45°,裂纹开口处及两侧存在 氧化脱碳现象,证实为原材料表面折叠裂纹[1] 材在钢厂热轧成盘条后供钢丝加工厂进行冷拔 火回火热处理制成油淬火钢丝裂纹开口处的氧化 脱碳说明裂纹在钢丝淬火加热前就存在了因钢丝 淬火加热时间较短,故氧化脱碳较轻微裂纹应在 钢材轧制过程中产生,而与钢丝拉拔厂的后续加工 过程无关钢丝厂生产线中无涡流探伤设备未能检 出有裂纹缺陷的钢丝,造成不良产品的流出 追溯分析引起材料表面折叠裂纹的原因,供应 商分析确认是由于导辊卡死和异常磨损,进口导卫 扶持不住,轧件发生扭转,在孔型中发生单边过充满 导致的折叠缺陷 该弹簧表面由于存在折叠缺陷而造成应力集 中,加上该弹簧为高强度弹簧钢丝,对应力集中敏感 性较强,在交变载荷作用下,折叠裂纹尖端的延伸部 分成为疲劳裂纹源并不断扩展,从而造成弹簧早期 疲劳断裂[2] 

结论及建议 

该气门弹簧发生早期疲劳断裂的原因是材料表 面存在折叠裂纹缺陷,而该折叠缺陷是在原材料轧 制过程中产生的在变载荷作用下,折叠裂纹尖端 的延伸部分成为疲劳裂纹源并不断扩展,从而造成 弹簧早期断裂失效 

来源:材料与测试网

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    【本文标签】:弹簧检测 金属测试
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