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浏览:- 发布日期:2022-11-10 14:01:23【

,,[国家船舶材料质量监督检验(),江阴 214434

摘 要:某矿用卡车前悬挂油缸活塞杆在服役时发生断裂采用宏观观察化学成分分析力学 性能测试断口分析以及金相检验等方法对该活塞杆断裂原因进行分析结果表明:该活塞杆热处 理工艺不当导致表面形成感应淬火裂纹,在恶劣的服役环境下,活塞杆表面裂纹尖端开始形成疲劳 裂纹并向内扩展当疲劳裂纹扩展到一定程度时,活塞杆所受载荷超过其承载力,最终导致其瞬间 断裂

关键词:活塞杆;断裂;疲劳裂纹;感应淬火;热处理 

中图分类号:TH142.1 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2022)09-0071-04

矿用卡车是矿产资源运,通常在工况较差的野外服役重要组成部件,有支撑整车缓冲减震和受力传递 的作用[1]某重型矿用卡车在正常服役500h生前悬挂油缸活塞杆断裂事故该油缸活塞27SiMn,320mm×48mm(×),主要:粗车调质热处理半精车表面感应淬火表面镀铬抛光为查明该活塞杆断裂的原因,笔者对断裂的活 塞杆部件进行理化检验,对其断裂原因进行了分析, 以防止该类事故再次发生。 

1 理化检验 

1.1 宏观观察

1,[2],口基断裂,的 走 向 是 活 塞 扩展,裂 纹 源 区 断 面 ,,明显的疲,缘处1.6 mm ,断口形貌 与 疲 劳 裂 纹 扩 展 平 面 的 特 征 明 显 不 ,并可见 明 显 的 台 阶断 口 上 疲 劳 裂 纹 扩 展 区 面积较小且 表 面 形 貌 较 为 平 坦,最 后 瞬 间 断 裂 区 面积较大且较为粗糙,呈人字条纹,说明最后断裂 时所受的工作应力较大[3]切割,()抛后在体,发现条平行于断口的裂纹,裂纹较直,尾端尖细,长度均 约为1.6mm(见图2)。 

1.2 化学成分分析

利用线切割方式在断裂油缸活塞杆上截取试 ,用直读光谱仪对试样进行化学成分分析,结果如 1所示1:GB/T30772015 金结27SiMn的要求

1.3 力学性能测试 

按照 GB/T30772015 27SiMn求和厂方技术要求,拉伸, 结果如表 2 所 示,由 表 2 可 知:试 样 的 抗 拉 强 度屈服强度均低于 GB/T30772015术要求,冲击吸收能量 GB/T30772015 要求。 

1.4 硬度及硬化层深度测试 

在活塞杆的表面感应淬火区及内部裂纹扩展区 分别取样进行洛氏硬度测试测试结果为:活塞杆 断口表面感应淬火区硬度为40~43HRC开表 面感应淬 火 区 硬 度 迅 速 降 低,21~25HRC,活塞杆心部硬度约为19~22 HRC根据设计 要 求,活 塞 杆 表 面 淬 硬 层 硬 度 应 不 50HRC,20~25HRC表面 区硬取活 塞 杆 横 截 面 试 样,经 磨 抛 后 根 据 GB/T 56172005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化 层深度的测定测量其淬火有效硬化层深度,硬度测 试位置间隔为0.1mmGB/T56172005的最低硬度为550HV,440HV,样的有效硬化层深度为1.69mm,依据该前悬挂活塞杆制造工艺要求,淬硬层应达到2~3mm,结果低于 GB/T56172005标准要求(见图3)。


1.5 断口微观形貌分析 

在表面裂纹源区附近取断口试样,经汽油+酮清洗后,用扫描电镜(SEM)对断口进行观察,微观形貌如图4所示由图4可以看出:样最层为表面感应淬火裂纹区,该区域断口宏观形为平,;区可,[4-5] ; 瞬间断裂区的微观形貌主要是解理及准解理脆性断 ,表明材料的脆性较大[6]

1.6 金相检验

在靠近断口附近取金相试样,垂直断裂面磨抛 ,在光学显微镜下观察材料从表面至心部夹杂物 的情况,按照 GB/T105612005物含量的测定 标准A 试样夹杂物级别为:A 类硫化物0,B 0,C类硅0,D类球状氧化物0.5,材料 纯净度较好,明显冶金缺陷及非金属夹杂物 聚集现象[7]试样经4%(体积分数)侵蚀后,从表面至心部观察活塞杆剖面(见图5)。由图5可知:试样的表面组织为细马氏体组织,表面可见向心部延伸的纵向裂纹,约为1.68mm,与硬度法测得的淬火有效硬化层深 结果,两侧明显,面镀 铬层伤严,匀分断续;过渡++,铁素长条;+素体,沿[8]

2 综合分析 

从金相检验结果可以看出:该前悬挂油缸活塞 杆除表面感应淬火区(宽度不大于2mm)外的基体 组织主要为珠光体+网状铁素体,该组织会大大降 低材料的抗拉强度和塑性,容易引起变形及断裂[9]该活塞杆壁厚只有48mm,正常调质热处理完全可 以使整个截面淬透,回火后得到回火索氏体组织,该活塞杆表面除感应淬火区以外均为珠光体+铁素 体组织,判断该油缸活塞杆缺少应有的调质热处理工 ,而是直接以热加工正火态组织进行后续的表面感 应淬火强化处理[10]按照相关技术文件规定,该活 塞杆表面感应淬火前应进行调质热处理,从而获得回 火索氏体组织,一方以使的抗强度和良好的韧性,体组后续的表良好的组[11]直于断裂,抛后观 察试样,发现表面至少有2条垂直于外表面但平行于疲劳裂纹扩展面的裂纹裂纹开始于表面,贯穿感应 淬火硬化层,终止于硬化层与基体组织交界处,裂纹 较直,尾端尖细,长度约为1.6mm,法测淬火有效硬化层深度结果基本一致观察纹两侧无明显的脱碳现象,从而可以判断该裂纹是在 表面感应淬火过程中产生的,在活塞杆服役过程中该 裂纹引起了后续疲劳裂纹的形成和扩展3 结论 对该前悬挂油缸活塞杆进行热处理时,整体正 火处理后未进行调质处理就直接进行了表面感应淬 火处理,导致该活塞杆的抗拉强度和韧性较低,感应 淬火时产生了感应淬火裂纹油缸活塞杆在服役过 程中受拉压作用力的往复运动,在恶劣的服役环境 和较大的疲劳载荷作用下,活塞杆感应淬火裂纹尖 端开始形成疲劳裂纹并向内扩展,当疲劳裂纹扩展 到一定程度时,活塞杆所受载荷超过其承载力,最终 导致活塞杆瞬间断裂参考文献: [1] 韩丽华,班新龙,周晋仕.油气悬挂缸活塞杆断裂成因 研究[J].热加工工艺,2012,41(6):197-198. [2] 钟群鹏,赵子华.断口学[M].北京:高等教育出版社, 2006. [3] ,飞龙,,.45[J]. 理化检验(理分),2021,57(7):65-68. [4] ,,,.[J].(理分),2021,57(10):76-79. [5] 董雪春.效原因[J].化检验(),2021,57(4):63-66. [6] ,,.[J].(),2021,57(10):51-54. [7] 杨晓,,,.34CrNi3Mo原因分析[J].理化检验 (物 理 分 册),2019,55(10): 741-744. [8] ,,,.[J].(),2019,55(10):733-736. [9] ,,.[J].加工工艺,2014,43(2):219-220. [10] 戴乐,,,.45分析[J].,2011,36(2):119-121. [11] 王光存,,,.断裂原因[J].理化检验(物理分册),2021,57(9):45- 49.

    


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