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分享:TC6钛合金安装座荧光显示缺陷原因

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浏览:- 发布日期:2023-02-28 15:05:15【

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(中国航发航限公,610500) 

摘 要:TC6钛合金安装座在航空发动机上试车后,拆机进行荧光检查,在该安装座圆弧处 发现长度约4mm 的线性荧光显示采用宏观观察法对荧光显示缺陷产生的原因进行了分析结果表明:安装座圆弧表面在人工砂轮打磨时完整性被破坏,形成了疲劳裂纹源,在试车过程中裂纹扩展,与没有完全去除的锻造折叠裂纹相连接,最终形成了缺陷

关键词:TC6;;;中图分类:TG115 :A 章编:1001-4012(2021)02-0067-04

钛合金因具有高比强度高热强度及良好的抗 腐蚀性能耐低温性能等优点,能满足现代航空发动 机减轻结构质量提高结构效率增加燃油效率等的 需求,在航空发动机中得到了广泛应用[1-3]钛合金 的化学活性高,在磨削加工过程中易产生烧伤等问 ,当磨削温度达到600 以上时还可能产生磨削 裂纹(裂纹方向基本与磨削痕迹相垂直),同时钛合 金工件表面易形成富氧α,导致钛合金的力学性 能降低[4]钛合金工作面的表面形貌残余应力糙度等表面质量对钛合金工件的疲劳寿命影响很 ,其中表面粗糙度越大,疲劳寿命越低[5-8]许多结构复杂的钛合金工件通常采用锻造工艺 来制造,但由于钛合金较差的导热性能较低的弹性 模量及锻造工艺本身特点,使得钛合金锻件易出 现锻造折叠裂纹缺陷[9]TC6钛合金安连接件,采用锻造工加工,殊而使用手工磨削加工TC6钛合金安装座在 发动机上试车后,拆机进行荧光检查,发现在该安装 座圆弧处有4mm 左右的线性荧光显示笔者对其 进行了一系列检验和分析,找出了该缺陷发生的原 ,并提出了改进措施


1 理化检验

1.1 宏观观察

TC6钛合金安装座的荧光显示呈线性分布 在圆弧处,如图1所示,为长度4mm 左右的裂纹可见裂纹呈锯齿状,基本沿直线扩展,扩展路径上有掉块,扩展方向基本与打磨痕迹保持垂直,如图2裂纹区域打磨痕迹明显,局部有坑,3,并有疑似因烧伤形成的褐斑存在[10]工打开,如图4所示,可见裂纹深度约0.5mm,整个 断面较为平坦。 

1.2 微观分析 

采用JSM6610LV (SEM)行观察,56,线,纹扩展区存在大量二次裂纹,局部呈现河流状花纹, 有小刻面和解理台阶,为脆性断裂特征,且局部有放 射棱线和疲劳条带


1.3 金相检验 

沿断口截面磨制金相试样,抛光后使用5%(量分数,下同)HF+12%HNO3+83%H2O ,在光学显微镜下观察其形貌,7打磨区域表面组织为较为明显的拉长组织,其平均 深度约为200μm,近表面有线组 ,局部有涡流状,深度700μm由图7还可见打磨区域表面,不圆滑,有许多的坑洞,尤其是靠近裂纹位置的表 ,其组织拉长变形严重;裂纹源区附近有掉块,断面较为齐整,呈现两段式扩展,第一段裂纹较 ,与 表 面 基 本 呈 60°夹 角,裂 纹 向 内 扩 展 约 50μm ,转而形成第二段裂纹,该段裂纹较长,500μm,3,多处次裂纹,α,厚度约为60μm。域表严重变形的烧伤层和剥落,20~30μm α


1.4 硬度测试 

采用 VH3100型维氏显微硬度计分别在裂纹 源侧的富氧α相区打磨区域近表面裂纹扩展区侧 面及基体等4个位置进行显微维氏硬度测试,结果 见表1。可见裂纹源侧富氧α相的硬度明显高于其 他位置

1.5 能谱分析

采用能谱(EDS)仪分别对打磨表面裂纹源区裂纹扩展区附近人工打断区等4个位置进行微区 成分分析,结果见表2。可见除人工打断区域外,3个位

2 分析与讨论 

TC6钛合金安装座的裂纹扩展区呈解,且观察到疲劳弧线,打断区为韧性断裂,断该 缺陷为加工过中产[11]安装的圆打磨完成,宏观 观察发现有掉块和疑似烧伤的褐斑,整个圆弧角均 存在粗糙的不同角度的磨削痕迹,局部还伴随有大 量的垂直于磨削痕迹的裂纹微观分析发现打磨区 域表面的显微组织变形严重,硬度测试表明该区域 硬度明显高于基体硬度文献[10-13]表明,在磨削 过程中工件易受到砂轮的挤压,产生形变强化,同时 因磨削产生的高温可能会导致钛合金氧化、α相粗 大化,即产生硬且脆的富氧α,导致在多个位置出 现掉块现象由断口微观分析可知,裂纹源区部分呈现两段 式扩展 第二段裂纹长度是第一段裂纹的10倍以 ,出现,α ,EDS分析显示,特征均符合钛合金锻造裂纹的特征但宏观观察结 果表明裂纹基本呈锯齿状直线扩展,与锻造裂纹开 口较宽尖端圆钝的特征不相符,结合裂纹源区的两 段式扩展形貌及理化检验结果判断,TC6钛合金 安装座存在未完全去除的锻造折叠裂纹,该安装座 在打磨过程中,产生的组织变形覆盖了折叠裂纹,致折叠裂纹在前期没有被检查出在后期加工过程 ,由于零件表面完整性被破坏造成疲劳强度下降, 裂纹源在富氧α相密集的锻造折叠裂纹附近形成并 向内扩展,裂纹扩展至与锻造裂纹相连时变向,折叠 裂纹成 为 新 的 裂 纹 源,继 续 向 内 扩 展,形 成 疲 劳 裂纹[13]

3 结论及建议

TC6钛合金安装座圆弧处的荧光显示为疲 劳裂纹安装座圆弧表面在人工砂轮打磨时完整性 被破坏,形成了疲劳裂纹源,然后裂纹扩展并与没有 完全去除的锻造折叠裂纹相连接,最终形成了缺陷建议 TC6钛合金安装座在精加工前应将锻造 折叠裂纹完全去除,避免留下锻造缺陷;同时,改进 砂轮打磨工艺,提高安装座的表面质量,避免安装座 因表面完整性被破坏而导致力学性能下降

来源:材料与测试网

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