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浏览:- 发布日期:2022-09-14 14:15:47【

摘 要:V150强度穿,观形貌观察磁粉探伤行了失效分析结果表明:该钻杆刺穿的原因为腐蚀疲劳钻井液存在溶解氧和一定含量 Cl- ,pH 较低,钻杆加厚,;时钻杆跳钻严重,应产 生周期性变化,并使得钻杆发生共振现象,从而加剧了点蚀坑底部疲劳裂纹的萌生及扩展,并最终 导致钻杆刺穿

关键词:V150;;;;纹 

中图分类:TH142.2 :B :1000-3738(2022)06-0064-07

0 引 言 

V150高强度钻杆是近年来开发的一种新产品, 并添加到 国 际 标 准 API5DP-2020DS-1-2020 ,其名义最小屈服强度为1034 MPa,深井钻探中陆续得到应用[1-3],使过程中发现 部分钻杆外壁出现了早期腐蚀和刺穿现象。 

某直井在钻至约1150m 现象,起出钻杆后发现在V150 钻杆发生了刺穿现象,刺孔距公接头端面约650mm, 也发杆上400~1000mm 出现了腐,,杆的结构及刺穿位置如图1穿?149.2mm×9.65mm,穿 时该 井 的 钻 具 组 合 为:?444.50 mm×0.63 m +?228.60mm×9.00m磁钻铤+?228.60mm× 9.00m螺旋钻铤+?444.50mm×1.80m 稳定器+ ?228.60mm×27.00m 螺旋钻铤+NC61×NC56× 0.50m转换接头+?203.20mm×99.00m 螺旋钻铤+ ?203.20mm×10.00mm 随钻震击器+?203.20mm× 270.0m螺旋钻铤+NC56×NC52×0.50m转换接头+ ?139.70mm×144.00 m +?149.20 mm× 821.00mV150钻杆,钻至800m 后发生了严重的跳钻现象,钻柱上下跳 动位移为0.5~0.8m,度缓慢,刺穿钻杆下井 前为新钻杆,300h防止类似失效事件的发生,作者对该 V150钻杆失效分析

 

1 理化检验及结果

1.1 宏观形貌

在失效钻杆加厚过渡带区域截取试样,观察发 现钻杆外壁都存在密集的点蚀坑,且点蚀坑分布较 集中,有周向扩展的趋势,如图2杆加渡 带区域存在较大的应力集中,区域,该区域更容易发生腐蚀该钻杆在直井中作业, 主要受到轴向拉伸应力,坑底裂纹沿与主 应力垂直的方向,即管体周向。 


失效钻杆 刺 孔 的 宏 观 形 貌 如 图 3 所 示,可 见 刺孔呈周向扩展,周向长度约为 240 mm,占 整 管外壁周长的一半,刺穿的裂纹扩展迅速,未发生断 裂,说 明 管 体 的 力 学 性 能 较 好内 壁 刺 孔周向长度约为192 mm,内壁涂层 完 好,部位的涂层由于刺穿而发生了破裂刺孔试样 右端面约 200 mm,20 mm 量管体壁厚(),1,距试样右侧端面距离超过200 mm 后管体的壁厚 ,可 以 判 断 刺 孔 正 好 位 于 钻 杆 渡带。 

1.2 磁粉探伤 按照 

ASTM E709-2015,采用CJW-1000型卧 式荧光磁粉探伤机对失效钻杆外表面进行磁粉探 由图4可以看出,距离刺孔约10mm 位置存在 与刺孔平行扩展的小裂纹;距离刺孔约100mm 有一条向的小裂纹


1.3 貌 

采用 TESCAN VEGAIIXMH 型扫描电子显微镜(SEM)对钻杆外壁腐微观形貌进行观察由图5,大部分腐蚀产物脱落,残留在坑底处的腐蚀产物呈 龟裂状

将图2(b)中沿周向扩展的,抛光,用体积分数4%硝酸蚀后,GX51型倒置光学显微镜下观察点蚀坑截面形貌, 0.5 mm,3mm6可以,物大部分已经脱落,采用能谱仪(EDS)对其中一个较深的点蚀坑底部残 留腐的微观成,为铁,


1.4 裂纹微观形貌及腐蚀产物物相组成

垂直于图4(b),经磨制抛光,4%,GX51型倒置光学显微镜下观察裂纹的抛和截面腐蚀态显微组织由图7可以看出:蚀坑 深度约为0.20mm,开口宽度约为0.70mm,坑底部 度约0.55mm,,; 两侧的组,,部存在黑色,,穿


采用点蚀坑底部和裂纹内部的腐蚀产 物进行微区成分分析,EDS分析位置见图8,结果见 2由图8和表2可知,点蚀坑坑底和裂纹内部 腐蚀产物的主要元素为铁,同时含有少量硫根据裂纹扩展形态和裂纹内部腐蚀产物的 EDS,断点蚀坑及点蚀坑底部 纹的。 

收集失效钻杆表面,X射线衍射仪(XRD),果见图9,可知腐蚀产物主要为 Fe2O3。 


1.5 化学成分和力学性能

采用 ARL4460OES型直杆的化学成分进行分析由表3,化学成分符合 APISpec5DP-2020在失效钻杆上截取宽25mm 拉伸试样尺寸为10mm×7.5mm×55mm V 型缺口冲击 ASTM A370-2020WAW-600,ASTM E23-2018JBN-300进行20℃夏比冲击试验4,APISpec5DP-2020。 


1.6

GB/T13298-2015,孔附近截取金相试样,,4%硝硝酸酒精溶液腐蚀后,GX51型倒置光学显微 镜观察显微组织由图10可知,失效钻杆显微织为回火索氏体,晶粒度等级约为9API Spec5DP-2020,对钻,B0, C1.0,D0.5,B0, C1.0,D0.5订货技术协议要求。 


用机械的方式将失效钻杆沿刺孔处打开后,11(a)可以看出,已经刺穿泥浆 的冲 刷 作 用 其 表 面 较 光 滑,TESCAN VEGAIIXMH 裂纹展尖端的微观形貌,由图11(b),扩展 尖端发现了 疲 劳 辉 纹,这 说 明 刺 孔 的 扩 展 方 式 为 疲劳扩展


2 刺穿原因分析 

V150高 强 度 钻 杆 刺 孔 距 离 公 接 头 端 面 约 650mm,为钻杆加厚过渡带消失区域,同时在距离 公接头400~1000 mm 区域即钻杆加厚过渡带域产生了密集点蚀坑钻井过程中所用钻井液为氯 化钾聚合物水基钻井液,pH 7.0根据 API7G-2015,水基泥浆的腐蚀介质有氧硫化氢二氧化碳Cl- O2H2SCO2 的复合存在会造成点蚀的出现失效钻杆所处的钻井井深只有1000多米,泥浆溶 H2SCO2 的概率非常低,的腐物的主要物相为 Fe2O3,可以钻杆点蚀氧腐,钻井中溶[4-8]氧来,,,等设钻井液中的溶解氧在钢质钻杆表面发生氧腐蚀,体反应为2Fe+ O2+ 2H2O2Fe2+ +4OH- [9-11]表明,pH温度Cl- 浓度压力,而钻杆的材料影响较小当泥浆中含氧腐蚀介质在钻杆壁停留时间较长时, 使生严;,泥浆, 空气中的氧会逐渐进入钻杆表面残留的泥浆中,成垢下腐蚀[12-13]研究[14-15]表明,当泥浆pH 7.0 提高到10.0,S135钻杆。 

失效钻杆的力学性能APISpec 5DP-2020和订货技术协议要求;点蚀坑底部的组 织为回火索氏体,无异常组织存在,且点蚀坑周围无 异常的夹杂物存在现场调研表明,该井钻至800m 后发生了严重的跳钻现象,钻进速度缓慢,这使有充分的时间和钻杆外壁反应,同时钻井液为氯化 钾聚合物水基钻井液,pH 7.0,Cl- 质量分数3.0%,这些条件均有利于提高氧腐蚀速率杆加厚过渡带区域是钻杆的薄弱环节,该区域存在 应力集中现象,在钻井过程中该区域的应力水平高 于其他区域,导致该区域更易发生点蚀因此在钻 杆加厚过渡带区域形成了较密集的点蚀坑

钻杆加厚过渡带区域的点蚀坑形成后,会在点 蚀坑底部产生应力集中,周向的连成一片的点蚀坑 会叠加这种应力集中效果,从而极易在点蚀坑底部 形成小裂纹当这种连续分布的周向点蚀坑出现在 应力集中程度更高的加厚过渡带消失处,其点蚀坑 底部会优先萌生裂纹并扩展形成刺孔,这也就解释 了刺孔位于过渡带消失处的原因采用有限元分析 软件 Ansys对连续分布的周向点蚀坑处的应力进 行有限元模拟,在建立好的规格 为?149.2 mm× 9.65mm V150高强度钻杆模型上加厚过渡带消 失处添加点蚀坑,坑深约1.5mm,直径约3.0mm, 对靠近接头一侧的位移进行约束,模拟实际井45t的拉力,模拟结果如图12所示,发现在周向 点蚀坑底 部 存 在 应 力 集 中 效 应,应 力 集 中 系 数 为 1.6研究[16]发现,当钻杆表面缺陷对应的应力中系数大于1.36,钻杆在实际工况条件下的疲劳寿命会大幅度降低有限元模拟结果表明,钻杆加厚过渡带消失处增加点蚀坑后,虽然点蚀坑 底部产生应力集中,但其应力约为钻杆额定最小屈 服强度的1/5 左右,不足以在短时间内萌生裂纹在以往的分析案例中仅有当浅定向井和大位移井的 钻杆在通过造斜段时,会在短时间内出现疲劳裂纹 和刺 穿 现 象[17-18],而 该 钻 杆 的 累 计 纯 钻 时 间 约 300h,穿1150 m,,可知穿在井场调研时发现,失效钻杆在800~1150m 井段 出现的跳钻较严重,钻进速度缓慢分析,钻杆刺穿的原因包括2个方面:一方面,在跳钻工况,,,处点 坑底的应周期变化,间内萌生;另一方面,在跳钻工况下钻杆发生了共振 ,的部,[19-21],钻杆刺孔裂纹扩展尖端出现了明显的疲劳辉纹形貌


3 结 论

(1)V150高强度钻杆刺穿是由腐液存在溶解氧和一定含量 Cl- ,pH ,钻杆加厚过渡带区域因应力集中腐蚀,并形成周向分布的密集点蚀坑;频繁跳钻导致 钻杆加厚过渡带消失处点蚀坑底部的较大应力集中 效应周期变化,使, 速该点蚀坑底, 最终导致钻杆刺穿失效

(2)为避免类似事故的发生,建议优化钻具组 ,的组,荷对 点蚀

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