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浏览:- 发布日期:2022-11-15 14:58:42【

王 飞1,杨 超2,吴增祎1,张敏杰1,倪杰凯1,杨庆旭2

(1.江苏镇江燃气热电有限公司,镇江 212028;2.江苏方天电力技术有限公司,南京 211102

摘 要:某电厂 T91钢主宏观化学成分分析硬度测试,因进分析结果表明:该焊接接头开裂符合冷裂纹(延迟裂纹)的特征,其形成原因为焊接接头中存在未回火的 马氏体,使管子膨胀受阻,焊接残余应力未消除,产生了应力集中建议采用合适的工艺措施,合理 安排支吊架的状态,以减少焊接接头的应力集中。 

关键词:主蒸汽压力取样管;焊接接头;冷裂纹;组织异常;应力集中

中图分类号:TG115.2 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2022)09-0032-03

某火力发电厂机炉外管布置位置异常,生突然性爆破容易导致人员伤亡,故其运行分重要其中对于直径小于89mm ,则上 要求走向布置,保证支吊时该管管道产生的热位移某些安装单位的技术水平不足 或重视程度不够,导致这类管道常出现支吊架布置 不合适,管道走向未考虑热位移以及安装焊接质量 不高的情况某火电厂2号机组主蒸汽压力取样管管座侧第 一个焊接接头在运行过程中发生开裂泄漏主蒸汽 管道的工作温度为567 ,工作压力为14.59 MPa, T91 ,16 mm× 3mm(×),168h 中的78h,3,头位的一管上,开裂焊接接头的宏观 形貌如图1用宏观察硬度测试以及系检查分, 对该焊接接头的开裂原因进行了分析,以减少机组 非计划停运的次数和时间,提高设备运行的可靠性。 


1 理化检验

1.1 宏观观察

截取该开裂焊接接头断口处进行宏观观察,果如图2所示由图2:座侧缝位置,裂纹穿透管子,,度约为15mm;起裂点位于内壁熔合线旁的,开裂面接近垂直于管子轴线,开裂处无的塑 性变形,断口表面平齐,断口附近没有颈缩现象,缘没有剪切唇,呈脆性断裂特征[1] ;管子安装对口时 存在折口情况,角变形偏差α 4.3 mm,超 出 DL/T8692012技术的要 (α2 mm);,,最 大 凸 出 高 度 约 为 2 mm,DL/T8692012(2mm)线,,DL/T8692012,接头的缺陷评级为一级,说明该焊接接头经热处理 后进行射线检测时,裂纹尚未产生或因尺寸小等原 因未被发现,此后至开裂时机组累计运行时间不超 300h


1.2

使ARL3460型直读式光谱分析仪对开,1,DL/T8212017线

1.3 硬度测试 

在开裂焊接接头处取样,依据 GB/T4340.12009属材料 维氏硬度试验 第 1 部分 试验方 》,使VH-50AC 型显微硬 度 计 对 断 口 处 的 热影响区及母材进行硬度测试,载荷为98.1N, 加载时间为10s,结果如表2所示2,材硬度正常,焊缝硬度大于 DL/T8692021的要 研究发现[2],随着 T91缝硬,其 冲 击 吸 收 能 量 降 低,340~ 370HB,20~40J/cm 2,T/P91(41J/cm 2),接头脆性断裂的倾向较大,断裂的可能


1.4 金相检验 

在焊接接头纵截面(径向)处取样,使用 ZEISS ObserverA1m 型 光 学 显 微 镜,按 照 DL/T884- 2019,33:,,粒回火马氏体组织;焊缝为马氏体组织,无明显回火 (),回火;裂纹 ,,,以判沿穿


1.5 对主蒸汽管道接头进行了扩大性检查,发现普遍存在焊缝硬度高显微组织异常的情况采用 NEMESIS9104型万能 硬度计测得该开裂焊接接头相邻的2头焊缝处的硬度分别为288,295HB,219,232HB,焊缝的显微组织为未回火马氏体+回火马氏体(见图4)。线,未发现其他焊接接,行过程中未再发生类似泄漏的情况。 


1.6 管系检查 

对取样管走向布置支吊情况进行了检查,发现 该处管系与其他位置有明显不同,该处取样管布置 如图5所示,取样管y 向水平段用管卡固定,x 向水 平段则随主管道移动附近的106 # 架的:Δx=0mm,Δy=191 mm,Δz=0 mm,y 向热位移量很大虽然2个折弯能吸收分热膨胀量,但仍然会使 x 向 水 平 段 的 热 位 移 受 ,因此,开裂焊接接头所处管系最远端的热位移量 最大焊接接头承受附加的弯曲载荷可能会超过其 高温抗拉强度极限,从而发生断裂,这可以从焊接接 头在y 向近半圈开裂得到验证取样管和支吊架 的布置不能承受母管和支管的热位移,造成二次应 力超标且接头焊缝处的应力最大,说明这种热位移 5 取样管布置示意 受阻的情况存在一定的普遍性[3]。 

2 综合分析 

该裂纹产生于机组未正式投产之际,因此可以 排除材料因蠕变而产生裂纹,则裂纹可能是热裂纹冷裂纹再热裂纹[4]中的一种,又因裂纹发生于焊后 且开裂于热影响区,故可基本排除热裂纹的可能T91,,MoC [5]()3:[4]在未回火的马氏 体组织,淬硬倾向大,焊接接头存在折口热膨胀受 焊接残余应力未消除等情况,有较大的内应力, 且焊接接头位于小头侧,根部凸出较高,存在应力集 中情况,其延迟脆断的特征符合氢致裂纹的特点,此该裂纹极可能是冷裂纹

为防止该类裂纹再次出,采取的对:保证其焊后热处理温度间达到工艺要求,使处理 后的焊缝得到回火马氏体或回火索氏体组织,且硬 度符合 DL/T8692012;采用 氩弧焊打底时,使,并避免折口超标等情况;将裂口所在管及附 2根管上的固定管卡松开,使其能在热态下随母 管自由滑动;采取焊前预热等措施,以减少在焊 接接头中自由扩散并局部聚集的氢原子或氢离子

3 结论及建议

该压力取样管焊接接头的开裂符合冷裂纹(迟裂纹)特征,其形成原因与焊接接头中存在未回火 的马氏体管子膨胀受阻产生的附加应力等应力集 中有关为避免类似开裂情况再次出现,需执行正确的 ,的硬度,,, 使焊接接头的受力不超过其许用应力。 

参考文献: [1] 钟培.()[J].理 化 检 验 (物 理 分 ),2005,41(10):535-539. [2] 王春贵.SA213-T91的试验研究[J].,2011,33(4):284-286. [3] 郝军,李钢,.主蒸原因分析[J].(),2020,56(5):71- 73. [4] 陈祝.焊接[M].:,2002. [5] 李鹏,,.T91头裂敏感性分析[J].电力建设,1999,20(7):19-22.



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