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浏览:- 发布日期:2023-02-24 15:52:02【

杨文静1,薛俊鹏1,樊孝文1,温 娟2,蔡双雨3

[1.安工腐蚀检测实验室科技(无锡)有限公司,无锡 214028;2.首钢技术研究院,北京 100041; 3.北京科技大学 国家材料服役安全科学中心,北京 100083] 

摘 要:20G 无缝钢管在服役一段时间后发生开裂,采用化学成分分析硬度测试金相检验扫描电镜和能谱分析等方法分析其开裂原因结果表明:20G 无缝钢管内表面发生严重脱碳, 且脱碳原因与穿孔和连轧工艺有关。 

关键词:20G 无缝钢;;;中图分类:TB31;TG115.2 献标:B 文章编号:1001-4012(2022)12-0047-04

20G 无缝钢管属于高压锅炉管,是一种具有中 空截面周边没有接缝的长条钢材,在锅炉管道油管道天然气管道煤气管道等方面广泛应用[1-5]20G 无缝钢管常期处于高压高温的环境,在高温烟 气和水蒸气的作用下,钢管会发生氧化和腐蚀等损 ,因此对钢管的持久强度抗氧化腐蚀及组织稳定 性有较高的要求[6]在不同温度及介质的情况下, 钢管容易发生脱碳,使钢管壁上受到不同程度的腐 ,从而缩短管道的使用寿命有研究发现:20G 缝钢管的开裂不是材料造成的,而是水质较差导致 [7]除此之外,热应力也会加剧钢管材料的局部 损伤,导致爆管[8]管道在服役4a后发生开裂,该管段的服役环 境为:内部介质为除盐水,温度约为200 ℃,压力约 5MPa;外部介质为烟气,温度约为300 ℃,且常 年恒定笔者采用一系列理化检验方法对其开裂原 因进行分析,以防止该类事故再次发生

1 理化检验

1.1 宏观观察 

1 1号管段宏观形貌 送检20G 无缝钢管的外径为25mm,原壁厚为 5mm,3。1号管段内外壁均腐蚀严重,已出 现变薄和开裂现象(见图1);2号管段内壁腐蚀严,外壁腐蚀稍轻(见图2);3号管段为未服役管段 (见图3)。 2 2号管段宏观形貌 3 3号管段宏观形貌

1.2 化学成分分根据 GB/T4336—2016碳素钢和中低合金钢 元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 对钢管进行化学成分分析,在温度为26 ℃,湿度为 35%的环境下检测。3个管段的化学成分分析结果如 1所示,由表1可以看出,送检钢管的化学成分符合 GB/T5310—2017的要求1 3的化分析% 项目 质量分数 C Si Mn P S 1号管段实测值 0.18 0.27 0.58 0.02 0.010 2号管段实测值 0.20 0.21 0.51 0.02 0.005 3号管段实测值 0.21 0.26 0.43 0.01 0.010 标准值 0.17~ 0.23 0.17~ 0.37 0.35~ 0.63 ≤0.025 ≤0.035 根据 GB6920—1986水质 PH 值的测定 玻璃 电极法GB/T15453—2018《工业循环冷却水和 锅炉用水中氯离子的测定对内部介质水样的化学 成分进行分析,在温度为20 ℃,湿度为30%下进行检测内部介质水样的pH 6.76,Cl - 度小于3mg/L,结果均符合技术要求

1.3 硬度测

根据 GB/T231.1—2018 金属材料 布氏硬度 试验 第1部分:试验方法对钢管进行硬度测试受形状和尺寸的限制,仅能从管体截面进行硬度测 ,虽然测试尺寸略微偏小,但根据经验,硬度结果 在不作为关键性判据的情况下,仍可作为参考试结果如表2所示,由表2可以看出,钢管的布氏硬 度比 GB/T5310—2017

1.4 金相检验 

1号管段的开裂部位进行金相检验,微观形 貌如图4,5所示由图4,5可以看:1号管段开 裂部位明显变薄,最薄处只有0.15mm,而管段原壁 厚为5mm,可见钢管在开裂之前已经在内部水的 压力下不断被拉伸并减薄,且管段内侧较外侧腐蚀 更严重内表面腐蚀区域覆盖着厚度约为0.15mm 的氧化铁皮和腐蚀产物推测管断的开裂过程是内 表面最先开始受力,然后逐渐被拉伸减薄

2 号 和 3 号 管 段 进 行 金 相 检 验,结 果 如 6~8所示可以看出,20G 钢的基体组织为铁素 体和珠光体,1、2、3号管段的内表面均有明 显的脱碳现象服役后的管段脱碳层深度较深,完全脱碳,脱碳处组织为单一的铁素体,并伴随着晶 粒长大,脱碳层深度约为177μm;3也存 在 脱 碳,脱 碳 层 深 度 约 123 μm;3 段的外表面也存在脱碳,相比内表面,6 2号管段漏洞部位显微组织形貌 7 3号未服役管段的显微组织形貌(内壁) ,脱碳层深度约为68μm。由此,在未役之前存在脱碳现象脱碳能的硬 强度耐腐蚀耐热等性能同时经测量,管段基 体铁素体晶粒度为8.5,开裂处1号管段脱碳区 域的粗大铁素体晶粒度为5.5管段的夹杂物不 ,A 1 ,D 1 (9)质点10

1.5 扫描电镜和能谱分析 

对氧化物质点处进行扫描电镜(SEM)和能谱 分析,结果如图11和表3所示1号开裂管段内表面已经发生氧化,并存在微 裂纹,裂纹周围有很多高温氧化物质点氧化物质 点沿晶界分布,使材料晶界弱化,降低了材料的力学 性能及抗腐蚀性能,高温质点是空气或钢中的氧元 素与钢中强氧化性的硅元素锰元素结合,形成富集 硅元素锰元素的氧化物颗粒点状氧化物的形成 需要更高的温度和更长的时间,温度要达到9501200 ℃,时间至少大于0.5h。据此推测,内表面有 高温质点的微裂纹可能是材料原来就有的

服役管段内 表 面 的 SEM 形 貌 如 图 12,13 ,可以看出,在腐蚀坑的尾部已萌生出微小裂纹, 裂纹沿晶扩展对服役管段表面的腐蚀产物进行扫描电镜及能 谱分析,结果如图13和表4所示,可知由于内表面 脱碳严重,其抗腐蚀能力大大降低,金属发生腐蚀 ,与水中的氧镁元素等结合,形成了腐蚀 产物12 服役管段内表面的SEM 形貌 13 腐蚀产物能谱分析位置

2 综合分析和结论 

该服役管段的化学成分分析结果符合要求,基体组织正常,表面硬度稍高,但并不会影响管段的 使用钢管开裂的主要原因为管段内表面存在严重 脱碳,导致其硬度强度耐腐蚀耐热能力显著降 ,再加上管段内表面有高温氧化物质点,使钢管在 一定水压环境的使用过程中,受力超过其本身强度 极限,使管壁不断变薄并开裂20G 无缝钢管内表面的脱碳比外表面严重,主要与钢管的穿孔和连轧工艺有关主要原因有: 穿孔速度不当造成内壁温度过高;内壁除氧化剂的 质量不佳;终轧温度偏高,内壁温度比外壁高其服 役温度为200~300℃,在正常使用过程中不会发生 脱碳50) GB/T 5310—2017 规 定:外 壁 全 脱 碳 小 于 0.2mm,内壁全脱碳小于 0.3 mm,两者之和小于 0.4mm。未使用的3号管满足该项要求,1,2管段在发生严重腐蚀减薄后,仍有非常严重的脱碳 情况发生,显然不满足此项要求建议相关使用方在采购及使用20G 无缝钢管 ,要求供货方严格质检,且 按 照 不 能 低 于 GB/T 5310—2017标准 的 要 求 供 货,如 使 用 条 件 特 别 苛 ,可适当严格要求表面脱碳层指标。 

来源:材料与测试网

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