国检检测欢迎您!

微信公众号|腾讯微博|网站地图

您可能还在搜: 无损检测紧固件检测轴承检测上海综合实验机构

社会关注

分享:C70S6非调质钢胀断连杆的制造工艺及其实物质量

返回列表 来源:国检检测 查看手机网址
扫一扫!分享:C70S6非调质钢胀断连杆的制造工艺及其实物质量扫一扫!
浏览:- 发布日期:2022-11-08 15:56:51【

邓向阳,,

(中天钢铁集团有限公司,常州 213011

:C70S6线,金相C70S6:钢过程中采用高温扩散加热及控轧控冷工艺可得到均匀稳定的轧后组织;使连杆显微组织中的铁素体占比远低于10%,并有效防止出现马氏体等异常组织;最终制作的 C70S6非调质寿使用要求。 

关键词:C70S6;;;寿命 

中图分类:TG115.5 :A :1001-4012(2022)08-0016-05

连杆是汽车发动,期工作于高温环境,,杆材料的强韧性和切削性能提出了非常高的要求传统的 汽 车 发 动 机 连 杆 使 用 的 是 经 过 调 质 后 的 40Cr,42CrMo等合金结构钢制造,连杆多采用易切削非调质钢制造中加入钒铌等微合金化元素,而这些元素在轧 锻造加热后的冷却过程中,将以细小的碳化物和 氮化物形[1], 到沉的作使以避免因调质热处理带来的连杆变形及淬火开裂问 ,提高产品的质量合格率,最关键的是可以免去高 ,[2],节能绿,使,以用胀断技术代替传统调质钢连杆的平切技术,而提高连杆的装配精度,延长连杆的使用寿命,汽车 胀断连杆用非调质钢主要分为中碳 MnVSMnVS系列,按连杆强度等级区分 有:750 MPa~ 850 MPa系 列 (35MnVS,38MnVS,40MnVS ); 850MPa~1000 MPa系列(C70S6,70MnVS);小于 1050 MPa(36MnVS4,46MnVS5)计数据显示:连 杆 总量的 70% 以 上,且 这 一 数 据 还 在 逐 年 递 增,C70S6非调质钢的使用量又占到连杆非调质钢用 量的70%,是目前汽车发动机连杆制造的主导钢 铁材料[3]笔者对 C70S6非调质钢的过冷奥氏体连续冷 却转变(CCT)曲线进行了合理测定,并采能测法对 C70S6 质钢

1 C70S6非调质钢连杆材料的力学性能

使 ,很 高 的要 求[4],C70S6 非 调 质 钢 的 力 学 性 能 如 表 1

2 静态 CCT曲线测定试验 

物体因温度增加而发生的体积膨胀现象叫膨胀”,物 体 膨 胀 大 小 用 线 ()膨 胀 系 数 表 示,线 ()膨胀系数是温度升高1K 物体的长() 的相对增加量热膨胀法是通过量金材料环过程中线性应变与时间和温度的关系,来研究钢 铁材料固态相变的一种实用的分析方法由于钢的 高温组织和其转变产物具有不同的比热容,所以钢 在加热或冷却时,除了热膨胀冷收缩引起的体积变 化之外,还有因相变引起的体积变化,导致正常膨胀 曲线上出现转折点根据转折点可以得出钢中各相 之间相互转化的温度和所需时间笔者以 C70S6圆钢为试验材料,用膨胀法测定 CCT 曲线,界转变点,以及变和相应的组织

2.1 试验方案 

采用 GLEEBLE3800 型 热 模 拟 试 验 机 开 展 CCT 曲线测定试验,试验前,需知道 C70S6材料 的奥氏体化温度,DIL805L测定材料的相变点,该仪器使, 温度 控 制 为 室 温 至 1200 100 /s,最大冷却速率为 10000 ℃/s,控制 精度为±1 ,冷却气体为氮气C70S6测定试验方案如图1所示,将制备2在加 热 炉 内 迅 速 加 热 升 温 至 600 ,200 /h的升 温 速 率 加 热 至 900 ,并 随 炉 保 温 5min,最后取出试样并快 速 冷 室 温 (20 )。 C70S6钢相 变 点 的 测 定 结 果 如 图 2 所 示,2 Ac1 为加热时珠光体向奥氏体转变的温度,Ac3 为加 热时转变为奥氏体的终点温度,Ar1 为冷却时奥氏体向珠光体转变的温度,Ar3 为冷却时铁素体转变 的开 始 温 度,由 图 2 可 知:C70S6 钢 的 Ac1 731 ,Ac3 750 最终选定 C70S6钢奥氏体 900 。 


C70S6CCT 线3,9,(× 长度)8mm×10mm,1冷却 速率,将 所 取 试 样 以 10 ℃/s900 ,并保温 5 min,使材料能够充分奥氏体化, 接下来再以 0.3,1,3,5,10,20,30,40,50 /s9种不同的冷却速率材料冷却至室温,并测定材 料的静态 CCT 曲线[5]



2.2 试验结果分析

C70S6非调质钢的静态 CCT 曲线如图4所示, 图中 A,F,P,M 分别为奥氏体铁素体氏体从右往左的冷却速率依次为0.3,1,3,5,10, 20,30,40,50 /s


测定C70S6非调质钢的碳含量为0.70%,CCT 曲线与共析钢转变曲线相近,在转变过程中只产生了 珠光体与马氏体,而无贝氏体转变经过充分奥氏体 化的C70S6非调质钢在不同的冷却速率下连续冷,主要发生的相变为奥氏体向珠光体转变(A→P)。 2.3 显微组织变化 试样经过砂纸打磨抛光后,用体积分数为4% 的硝酸乙醇溶液侵蚀5~10s,直至表面变灰为止, 将其冲洗吹干后在光学显微镜下观察金相检验结 果表明:转变结束后的显微组织主要为珠光体加少 量铁素体随着冷却速率的增加,铁素体析出得到 ,,,3 /s,随着冷却速率的继续增加,铁素体消失,马氏体出现 且占比逐步增加可以通过细化原奥氏体实际铁 素体和珠光体晶粒来消除网状,细化珠光体片层,而改善材料的强塑性不同冷却速率下 C70S6调质钢的显微组织变化如图5所示

3 制造工艺

结合上述 对 C70S6 CCT 线 ,可以分析轧制与,获得C70S6非调质钢的显微组织和力学性能,防止出现马氏体等异常组织


3.1 轧制工艺

铸坯加热过程采用的是高温扩散加热工艺,的是:提高加热二段及均热段加热温度;延长这2高温段的加热保温时间;为防止高温长时间加热带 来的材料表面脱碳,适当降低加热炉内的空燃比高温长时间加热时,对碳硫等易偏析元素进行 充分扩散,可减轻材料偏析,均匀材料组织,防止材 料带状组织超标和心部出现马氏体等异常组织圆钢轧制过程采用控轧控冷工艺,可实现低温 终轧;控制轧后穿水冷却速率为5~10 /s,获得细 晶组织,并有效防止异常组织出现。 


3.2 连杆毛坯锻造及冷却工艺

连杆毛坯锻件的工艺流程为[6]:圆钢下料应加热辊锻制坯模锻成型切边吹风冷却装箱堆冷(1)加热温度:控制圆钢锻造前的加热温度为 1170~1230 ,调节终锻温度为930~980 [7](2):使,同时, 控制锻件冷却速率为5~10/s,坯装 入铁箱堆冷并避风放置,:(500±20),连杆杆部为(450±20)用锻后吹风 均匀强冷的方法控制冷却速率为5~10/s,可以有效地抑制先共析铁素体组织的析出,连杆锻件显微组织中的铁素体占比不大于10%,也可以 防止冷却速率过快产生马氏体异常组织[8-9]


4 物的理化检验 

4.1 能测试 

对原材料圆钢轧制及连杆毛坯锻造相关工艺参 数进行合理优化后,C70S6非调质钢连杆的力学性 能如表2

4.2 金相检验

优化工艺参数后,C70S6非调质连杆体占比及 晶 粒 度 如 表 3 所 示,其 显 微 6 连杆的显微组织为珠光体+少量铁素体,小头部位的网状铁素体析出量高于杆部,超过10%。 

4.3 疲劳性能测试

连杆毛坯锻件经过磨削镗孔胀断等机械加工 后制作成连杆,然后使用升降法在型号为 MTS880 的电液伺服疲劳试验系统上对连杆进行拉-不对称循环疲劳强度测试,疲劳的循环基数1×10 7 ,按连杆大头处的受力进行加载(根据连 的工:拉力20.67kN,-74.84kN,荷为±47.76kN),,试数据如表4所示,疲劳性能测图如7连杆疲劳测试结果表明:杆小油孔生断裂,经过50%存活()88.33kN,准偏7.18kN,因此 得到 连 杆 在 50% 存 活 率 下 的 安 全 系 数 KS50% = 1.85

5 结语

(1)利 用 膨 胀 法 对 汽 车 发 动 机 胀 断 连 杆 用 C70S6非调质钢的 CCT 曲线进行测定,为后续圆钢轧制与连杆锻造工艺参数的合理设计奠定了基础(2)轧制加热过程采用高温扩散加热工艺,延长了高温加热时间,可对易偏析元素进行充分扩 ,减轻材料偏析,从而减轻带状组织,尤其防止圆 钢心部出现马氏体异常组织(3)用控,到细晶粒组织(4)锻造5~10 /s, 从而有效抑制铁素体的析出,细化组织晶,止出现马氏体等异常组织(5)力学性能测试金相检验疲劳性能测试结 果显示,成品连杆的强韧性疲劳寿命完全满足用户 的使用要求。 

参考文献: [1] ,.[J].,2006,27(3):39-43. [2] 曹正,,,.研究[J].汽车工艺,2000(12):24-27. [3] 王秋冰,马鸣,,.发动机连的发展趋势[J].柴油机设计与制造,2007,15(1):40- [ 44. 4] 车从,.C70S6BY [J].,2017,45(5):28-30. [5] 王明旭,,,.热变 形 奥 氏 体 的 连 续 冷 却 转 变 [J]., 2009,38(16):48-49,52. [6] 刘景顺.件锻造技术[M].北京:北京出版社,2001. [7] 岳海军.工艺与质量控制[J].机械程师,2009(10):126-127.

< 文章来源>材料与测试网 >


推荐阅读

    【本文标签】:胀断连杆疲劳寿命测试 金属检测机构 国检检测
    【责任编辑】:国检检测版权所有:转载请注明出处

    最新资讯文章