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分享:某300MW 汽轮机主汽门门杆断裂原因

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浏览:- 发布日期:2022-11-07 15:02:59【

程 翔1,张 洁2,金莎莎1,缪春辉

(1.安徽新力电业科技咨询有限责任公司,合肥 230601

2.国网安徽省电力有限公司 电力科学研究院,合肥 230601

摘 要:采用宏观观察化学成分分析金相检验力学性能测试硬度测试等方法对某300 MW 汽轮机主汽门门杆断裂原因进行了研究结果表明:该门杆存在变截面结构应力相对集中内部 存在夹杂物材料硬度偏低等问题;在交变应力作用下,门杆受到很大的冲击力,超过其临界断裂强 ,最终发生脆性断裂。 

关键词:主汽门门杆;应力集中;夹杂物;交变应力;脆性断裂 

中图分类号:TG115.5 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2022)08-0032-04

汽轮机高压主汽门是用于快速切断汽轮机停机的保护装置,是防止汽轮机超速的关键装置近年 来,高 压 主 汽 门 门 杆 断 裂 事 故 经 常 发 [1],门杆断裂的原因也多种多样,如材料错用[2]杆表面磨削加工时存在残余应力排孔壁处渗氮层 应力集中杆根部存在机械加工尖角杆根部受低频 振动的影响等门杆断裂会引起汽轮机超速,并带 来一系列安全事故和经济损失,因而需要对主汽门 门杆断裂原因进行深入研究某电厂2300 MW 汽轮机设备是亚中间再热高中双缸双排汽汽式 汽轮机汽轮机两侧各有 1 个高压主汽门(TV)、 3个高压调节汽门(GV),新蒸汽首先通过高压主汽 ,,,行过程中,发现其主汽门漏气,经检查后发现该主汽 门没有全开将主汽门门杆拆卸后,发现门杆断开, 门杆材料为2Cr12NiMo1W1V


1 理化检验

1.1 宏观观察

对该主汽门结构及断裂情况进行检查,主汽门 门杆口宏1,2,两个的不平衡阀组成,一个阀安装在另一个阀的内部阀处于关闭位置时,蒸汽的进汽压力与压缩弹簧的 作用力将每一个阀门紧紧地关闭在阀座上,阀碟与 头颈导向部分的设计间隙较小,行程为 15.5mm, 门杆直径为36mm


从断裂部位可以看出:门杆断裂于变径处,该部 位是典型的应力集中部位,是门杆最为脆弱的部位从门杆断口的宏观形貌可见:断裂面呈粗糙颗粒状, 断裂面宽约9mm,,裂韧窝,呈现典,口特征断面无明显疲劳源和贝纹线,但由于该断 面存在磨损损伤的痕迹,因此不能判断是否存在疲 从另一断口位置看,大直径处断口边缘较锋利, 小直径处断口边缘较钝,推断断裂是从小直径处先 发生的从断口局部放大形貌可见:断面整体呈圆 台侧边状,表明该断裂是沿着大小直径之间的连接 面扩展的,连接面的有效厚度最薄,同等条件下,连接面处裂纹扩展最为迅速小直径处断裂面一圈 较为光亮,而大直径处断裂面的断口呈高低不平状, 从大直径向小直径方向约1/4,断面逐渐呈平滑 ,从而可推断出该裂纹扩展是从小直径处向大直 径处发生的单向扩展行为,断口表面存在明显的氧 化和磨损痕迹小直径断面处最外边缘一圈较为光 ,存在加工退刀槽,退刀槽会增加缺口的敏感性, 该区域为可能的裂纹起源位置从宏观分析上可初 步推断该门杆断裂是典型的脆性断裂,无明显的疲 劳迹象,断裂的原因与门杆的瞬时应力状态有关。 


1.2 化学成分分析 

门杆材料为2Cr12NiMo1W1V 马氏体不锈钢, 根据 GB/T87322014汽轮机叶片用钢的规定, 该门杆一般加热至980~1040 ,,650~750 Cr,W,Mo素的含量略高,缺口,具有良好的减震性和抗松弛性,综合性能较好同时,为了提高门杆的耐 磨性能和整体抗疲劳性能,在对门杆表面进行热处 理时,需增加表层渗氮处理工艺,渗氮层深度一般为 0.3~0.5 mm门杆断裂附近部位(编号 1)及断裂(2,3), 并清理干净,使用便携式全定量学成分分析,结果如表1所示由表1以看:门杆 整 体 的 化 学 成 分 符 合 GB/T87322014 2Cr12NiMo1W1V

1.3

口 处 进 行 金 相 检 验,在 该 门 杆 端 部 截取试 样,镶 嵌 后 经 240 # ,320 # ,500 # 磨制处理,随后抛光,之后使液腐蚀,在 光 学 显 微 镜 下 观 察,结 果 如 图 3 所 示由图3a),3b)可知,该门杆的边缘及心部组织存在 大量的夹杂物,在同等面积下,心部组织中夹杂物 的数量较边缘部位多,夹杂物尺寸较边缘部位大由图 3c)可 知,边 缘 部 位 表 层 存 在 氧 化 层,厚 约 30μm,氧化层即为,组 织 索 氏 体 组 ,0.49~0.51mm,(0.3~0.5mm)。, 渗氮层下方 为 板 条 状 马 氏 体 组 织,的金属及非金属夹杂物由图3d),3f)可以看出, 心部为板条状马氏体组织,晶粒度评级为 织中含有大量的夹杂物(黑色物质)。 4,

1.4 扫描电镜和能谱分析 

将腐蚀后的试样放置在扫描电镜(SEM)下观 ,结果如图4所示,对其夹杂物进行能谱分析,果如图5~7所示在图4中可以清晰看出金属及 非金属夹杂物(孔洞为夹杂物被腐蚀后留下的,白色 ,),1 离表0.15mm,20.35mm, 其分析位置及能谱图如图6,76,7看出:该门杆进行过渗氮处理,层渗约为 0.5mm:,氮量越高,随着

1.5 硬度测试及力学性能测试

采用布氏硬度计分别对边缘组织(不包括渗氮 )和心部组织进行硬度测试,为减少表面粗糙度对 试验结果的影响,在试样表面进行测试,结果如表2 所示2:265.1HB251.4HB,10HB,10HB沿门杆纵向截取拉伸试样和冲击试样,对其进 行力学性能测试,共测试3,结果如表22可知:该断裂门杆的抗拉强度为913.7MPa,于标准下 限 值,断 后 伸 长 率 及 冲 击 吸 收 GB/T87322014的要求,但均接近标准下限值

2 综合分析 

该门杆断裂是与多方面因素有关的[3],综合以 上试验结果分析,门杆断裂的原因主要有以下几点: 从门杆结构来看,断裂位置为凸台变截面位置, 变截面结构一方面会引起应力的高度集中,另一方 面会缩小承载面积,单位面积承载的强度增大,同时 该处的应力相对集中,断裂倾向比其他部位高很多; 受门杆同轴度紊流等因素的影响,门杆在运行过 程中会出现偏斜现象,使得门杆处于交变应力的环境 ;断杆小直径处(中心部位)存在加工退刀槽,增加了该处缺口的敏感性,更容易产生裂纹;主汽 门在运行过程中,门杆会受到较大的瞬时的冲击力, 使得门杆薄弱部位易发生断裂;阀碟与头颈导向 部分的设计间隙较小,表面产生的氧化物脱落导致间 隙堵塞,使门杆受力过大;门杆长期服役后,材料 的力学性能下降,当材料力学性能低于标准要求时, 容易发生断裂;材料的基体为板条马氏体组织,存在大量的夹杂物,材料本身存在较大的组织应力和 热应力;该断裂门杆材料呈现出明显的软化现象, 其硬度及抗拉强度均低于标准值。 

3 结语

该主汽门门杆存在变截面结构,且应力相对集 ,承载面积小,材料内部存在大量的夹杂物,中心 部位夹杂物数量较边缘部位(大直径处),组织应 力与热应力较大,材料的硬度低于标准值,中心部位 的硬度更低,长期服役后材料的力学性能出现下降, 导致其抗拉强度不够;门杆在运行过程中受同轴度 的影,的交变应,隙和 物堵的影,易出现受过大;运行时,在交变的应力环境中,当门杆受到的冲击力 超过材料的临界断裂强度时,门杆在小直径处先出 现裂纹,随后向大直径处扩展,最终发生脆性断裂。 

参考文献: [1] .600MW [J].,2017(27):4-5. [2] 王志武,,,.300 MW 阀阀杆断裂原因分析[J].金属热处理,2011,36(8): 21-24. [3] ,,,.2Cr12NiMo1W1V [J].化 检 (),2015,51(4):278-282,289

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