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浏览:- 发布日期:2022-10-20 14:28:54【

朱泽晓,,(海天塑机集团有限公司,宁波 315821

摘 要:某型号铝合金压铸机上42CrMoA 使2a化学成分力学性能显微组织和断口,了该:剂渗漏引发拉杆螺纹表面腐蚀,导致其过早地发生了腐蚀疲劳断裂。 

关键词:压铸机;42CrMoA ;;;

中图分类号:TG142 文献标志:B :1001-4012(2022)07-0041-04

拉杆是压铸机的重要,力作用而发生早期断裂料为42CrMoA ,采用调质热处理,使用2a头部螺纹处发生断裂,部分拉杆断于其配套螺母中,拉杆断裂位置及局部结构如图1所示者通过 一 系 列 的 理 化 检 验 分 析 了 该 拉 杆 的 断 裂 原因。 


1 理化检验

1.1 宏观观察 

该型压铸机的水溶性脱模剂采用了自动喷淋的 方式,脱模剂管道分布在拉杆螺纹段上方且存在渗 漏现象(见图 2)。断裂拉杆的宏观形貌如图 3 由图3可知:拉杆断口氧化严重,1 拉杆断裂位置及局部结构示意 明显,其由疲劳源区裂纹扩展区和瞬3组成[1],存在多个疲劳源,螺纹表面存在深浅不一的 孔洞。 

1.2 螺纹加工质量测试 

取拉杆完整螺纹段,清洗后观察远离断口侧的螺纹底部加工质量,并采用轮廓仪测量螺纹尺寸,果显示螺纹表面粗糙度小,且加工尺寸符合技术要 (见图4)。


1.3 化学成分分析

在拉杆疲劳源附近取样,采用 LABM12光谱仪进行化学成分分析,结果如11:GB/T30772015 42CrMoA 的技


1.4 金相检验 

在拉杆疲劳源附近取样,经打磨抛光后,采用 GX71型光学显微镜观察拉杆中纵向夹杂物,检验 结果如图5a)所示根据 GB/T105612005钢中 非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验方 》,判定断裂拉杆中 A (硫化物类)夹杂物为0.5 ,无其他夹杂物。 


在拉 杆 断 口 附 近 横 截 面 处 取 样,根 据 GB/T 2262015钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验方法行热酸,[5b)],GB/T19792001 对其评级,2


在拉杆主断面附近螺纹处发现多个螺纹均存在 萌生于螺纹底部腐蚀坑的微裂纹,且每个螺纹均存 在多个腐蚀坑在断口疲劳源附近取样,经打磨光后,采用体积分数为4%的硝酸酒精溶液, GX71型倒置式显微镜观察显微组织,疲劳源处组织为回火索氏体+粒状贝氏体+微量铁 素体(见图6)。


1.5 力学性能测试 

在拉杆螺纹段距外圆面R/3(25mm)处纵向取 拉伸和 V 型冲击试样,根据 GB/T228.12010 属材料 拉伸试验 第1部分:GB/T 2292020金属材料 夏比摆锤冲击试验方法,采用 MTSC45.305型微机控制电子万能试验机和 ZBC2302-D冲击,33,的力符合企标 QHTJ102-2018通用技术标准 第一部分中对42CrMoA


1.6 断口分析

将拉杆断口清洗并吹干后,置于JSM-6510A 扫描电镜(SEM)下观察,可以看到拉杆疲劳裂纹萌 生于螺纹底部连续腐蚀坑位置[见图7a)],7b),能谱(EDS),现其主要成分为含有合金元素 的氧化物(8)


2 析 

化检:学性合相察发现拉杆断口的疲劳裂纹源位于拉杆螺纹底部, 呈多源疲劳特征,且螺纹底部布满大小深浅不一的 腐蚀坑拉杆因承受应力过大,或表面存在缺陷会 产生应力集中,其疲劳断口呈低周疲劳断裂特征,在多个疲劳源[2-3],多源疲劳相互交接后在疲劳源区 形成疲劳台阶[4-5]拉杆螺纹本身由于尺寸因素会 产 生较大的应力集中,拉杆底部腐蚀缺陷加剧了应力集中的程度和范围,因此在服役过程中产生多源 疲劳,疲 劳 台 阶 几 乎 占 据 了 断 口 的 1/2外 圆 弧EDS分析结果显示疲劳源处腐蚀坑表面的腐物主要为含有合金元素的氧化物,这与拉杆的水溶性脱模剂成分相吻合该型拉杆所使用的是 水性脱模剂,1∶200(体积比),因其配方中缺少防锈缓蚀剂,杆表面形成保护膜,又因脱模剂的渗漏,使得拉杆长 期暴露于潮湿的环境中,表面易锈蚀铁锈是一种 疏松的沉积物,并不紧附于拉杆表面,不能阻止水腐蚀气体等的通过,反而更能吸附水腐蚀气体,使 得电化学腐蚀不断地进行综合以上原因,拉杆在 交变应力作用下,在潮湿温度较高(30 )的环境 下服役,拉杆螺纹底部出现了大量大小不一的腐蚀 持续高温潮湿的环境导致腐蚀坑数量不断增 ,尺寸不断扩大,进而使拉杆疲劳裂纹不断萌生并 扩展,最终拉杆发生了早期疲劳断裂

3 结论及建议 

该压铸机拉杆在高温潮湿环境中发生了早期 腐蚀疲劳断裂脱模剂渗漏导致拉杆长期处于高 潮湿环境中并形成腐蚀坑,在循环应力的作用下 腐蚀坑底部萌生裂纹并扩展,最终导致拉杆发生早 期疲劳断裂建议对拉 杆 螺 母 位 置 做 好 防 护 措 施,或 做 好 脱模剂自动 喷 淋 装 置 的 防 渗 漏 工 作,因腐;,纹进,提 高 其 抗 疲 劳 断裂能力

参考文献: [1] 姜锡山,赵晗.钢铁[M].:械工业出版社,2010. [2] 钟群鹏,赵子华.断口学[M].:版社, 2006. [3] 李泽峰,王经,,.GCr15触疲劳行为[J].,2015,40(10):195-199. [4] 侯新华,,,.D20分析[J].,2015,40(7):200-203. [5] 路宝玺,.断裂原因分析[J]. 化工机械,2012,39(2):237-240.

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