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浏览:- 发布日期:2022-10-20 14:42:09【

陈凯敏,,,勇 

(浙江机电职业技术学,310053

摘 要:某装载机用内齿圈成品在搬运过程中意外跌落并发生脆断采用宏观观察断口分析化学成分分析低倍检验金相检验等方法对其断裂原因进行了分析结果表明:不当的辗环工艺 导致内齿圈形变过烧,进而在其心部出现大量呈周向分布的细小孔洞和裂纹;机加工使材料心部的 缺陷暴露出来,并在随后的渗氮处理中生成了大量的脉状组织,极大地增加了内齿圈的脆性,最终 导致内齿圈在跌落时发生脆断

关键词:内齿圈;脆断;孔洞;形变过烧

中图分类号:TG115.2 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2022)07-0045-03

某装载机用内齿圈35CrMo,序为:原材料锯料(1150±30)冲孔辗环正火粗车(830~860 +600~650 ℃回火)精车齿氮化品搬运过程中,内齿圈意外跌落并发生断裂为确 定该内齿圈断裂的原因,笔者对其进行了一系列的 理化检验和分析


1 理化检验

1.1 宏观观察及断口分析 

该内齿圈及其断口的宏观形貌如图1所示1可知:断口从齿根部位沿径向扩展,断口平整未 见明显起伏,呈一次性断裂的特征


在内齿圈断口 处 取 样,对 其 进 行 超 声 清 洗 后 S-3400N 型扫描电镜(SEM)观 察,结 果 如 图 2 2:细 小 ,,内还 存 在 众 多 晶 界 裂 纹,局 部 可 见 晶 界 熔 融 痕迹


1.2 化学成分分析

在断裂内齿圈上取样,采用 CS800型红外碳硫 分析仪和iCAP6300型电感耦合等离子体发仪对其进行化学成分分析,结果如表1所示由表 1可知:其化学成分符合 GB/T30772015 合金 35CrMo钢的要求


1.3 低倍检验 

从断裂内齿圈的不同方位,每间隔120°截面进行低倍检验,其低倍组织形貌如图3由图3可知:试样截面中部区域存在洞类 缺陷,齿根至心部存在通道,边缘周围将试样进行低倍酸蚀,发现这些孔洞扩大并形 成了一个较大的腐蚀坑,这说明内齿圈整个环形区 域截面的心部均存在细小的孔洞类缺陷

1.4 冲击试验

从断裂内齿圈上取样,采用JBN-300B 冲击 试验机对其进行冲击试验结果:内齿的冲击吸收能量分别为6.0,5.0,6.0J,而内齿圈冲 击吸收能量的技术要求为不小于70J由冲击试验 结果可知:该内齿圈脆性较大,极易在承受冲击载荷 的情况下发生脆性断裂


1.5 金相检验 

从 断 裂 内 齿 圈 上 取 径 向 截 面 试 样,采 用Observer.Alm 型光学显微镜对试样进行金相检验, 44:,;0.6mm,的化合物层,表层为回火索氏体;+少量铁素体组织,其晶粒度约为7~8,齿圈正常的热处理组织,表明该内齿圈热处理工正常

2 综合分析

由上述理化检验结果可知:该装载机内齿圈的 化学成分符合 GB/T30772015的标准要求;齿轮表面氮化组织心部组织均符合技术要求,表明其热 处理工序正常由断口形貌分析结果可知:该内齿圈的径向截 面中心区域存在大量的细小孔洞类缺陷,孔洞表面 呈类似自由结晶状形貌,而孔洞内存在众多晶界裂 ,局部可见晶界熔融痕迹,与过烧缺陷[1-3]的特征 相符

由低倍检验结果可知:内齿圈不同方位的截面中心区域均存在大量的细小孔洞类缺陷,齿至心部存在通道,边缘轮廓完好未见明显缺陷,表明 缺陷主要集中于截面心部;此外,内齿圈整个环形区 域的径向截面心部均存在细小孔洞类缺陷,边缘轮 廓未见异常,齿坯周围不存在缺陷,表明该内齿圈心 部的过烧缺陷与加热工序无关

由金相检验结果可知:在断裂内齿圈径向截面 心部存在大量细小孔洞类缺陷,而孔洞边缘发现有 众多脉状氮化物组织,呈现河流状,这表明氮化处理 前心部孔洞已与齿轮表面相通,并且心部的孔洞处 也因发生氮化而生成了氮化物

材料过烧往往产生于加热锻造及辗环等工序 加热工序产生的过烧往往是由表及里,且主要 表现为网裂沿晶氧化等[1-4]在低倍检验中,边缘 轮廓未见异常,整个齿坯周围不存在缺陷,表明该内 齿圈心部的过烧缺陷与加热工序无关锻造过程中 产生的过烧特征往往与加热过程中形成的特征相 ,正火与调质工序的加热温度均较低,因此锻造过 程中基本不会形成心部过烧,并且内齿圈心部的孔 洞类缺陷在氮化工序之前就已存在,此外,正常部位 的晶粒度和显微组织也证实了内齿圈心部过烧不是 在这段时间产生的基本可以确定内齿圈径向截面 心部孔洞缺陷产生于辗环工序。 

金属因塑性变形引起的锻造温度变化(ΔT)计算公式为[4] ΔT = η·K·v m εσ0·εp ρ·c (1) 式中:η为排热率;K 为综合影响系数;vε 为应变速 ;m 为变形速率影响指数,与钢材种类和变形温 度有关;σ0 为基准流动应力;εp 为变形体的等效应 变增量;ρ为变形体的密度;c为变形体的比热容当钢材种类确定后,变形体的密度变形体的比 热容排热率综合影响系数等参数为定值,影响锻 造温度变化(ΔT)的因素仅为应变速率变形速率影 响指数流动应力和等效应变增量,并与之正相关此外,在选定设备后应变速率变形速率影响指数流动应力和等效应变增量均与变形量和变形速率相 ,因此温度变化为较大变形量及变形速率下能量 转换的表现

在对内齿圈原材料进行辗环工序时,由于加热 温度较高,接近固液相转变点,若此时的变形量和变 形速率过大,极易使材料的局部温度升高,当局部温 度达到或超过液相点时,就会发生形变过烧”。“于材的内,表现为孔洞类,部具特征,还会出现晶界熔融 的痕迹[5-7]。 

内齿圈原材料产生的孔洞及疏松类缺陷在形变 载荷的作用下会发展成为细小裂纹,最终在内齿圈 周向心部形成环形的细小孔洞及裂纹,在随后的插 齿过程中,缺陷露头”。当对材料进行氮化处理时, 氮化气氛沿孔洞及裂纹进入心部,导致心部孔洞和 裂纹区域产生脉状氮化物,极大地增加了内齿圈的 脆性,最终在跌落时内齿圈因受冲击载荷作用而发 生脆断

3 结论及建议 

不当的辗环工艺导致内齿圈产生形变过烧,而在内齿圈心部产生了大量细小的孔洞及裂纹缺 ,机加工使心部缺陷露头”,并在随后的氮化处理 中生成了大量的脉状组织,进一步增加了材料的脆 ,降低了内齿圈的抗冲击性,使其在跌落时稍受冲 ,载荷便会发生脆断

建议加强对锻料加热温度的控制,并对辗环工 艺进行优化。 

参考文献: [1] 张菊水.的过热与过烧[M].上海:上海科版社,1984. [2] 周恩明.42CrMo钢制螺栓断裂失效分析[J].,2019,44(11):241-244. [3] 王运,,,.18Cr2Ni4WA 件断 裂分析[J].,2018,47(23):257-258. [4] ,.[J].,2000,29(6):46-47. [5] 邱冬华,,,.42CrMoL烧的研究[J].金属加工(),2012(13):62-64. [6] 金林奎,赵建国,王春.套管件调质处理开裂原 因分析[J].(),2015,51(7):504- 507. [7] .3Cr20Ni11Mo2PB[J]. 理化检验(),2013,49(2):127-129.

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